- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
150 t连铸LZ钢漏钢原因分析及对策.doc
150 t连铸LZ钢漏钢原因分析及对策
摘 要 本文对八钢第一炼钢厂150 t转炉1#连铸机150 mm2断面LZ钢漏钢多的原因进行了分析,通过优化结晶器水量、温度拉速制度、结晶器等措施,取得了较好的效果:漏钢率由2.46%降到0.7%。
关键词 LZ钢 漏钢 水量 通钢量
八钢第一炼钢厂于2012年8月9日,投产一条由一座150 t转炉、一座双工位LF精炼炉、一台10机10流R10m弧方坯连铸机组成的新产线。随着钢产量的不断增加,LZ钢漏钢问题对生产的冲击,也越来越引起关注,据统计,LZ钢漏钢率达到了2.46%。通过优化结晶器水量、温度拉速制度、结晶器通钢量等措施,取得了较好的效果:漏钢率由2.46%降到0.7%。
一、连铸机主要技术参数
二、漏钢原因分析
第一炼钢厂150 t产线1#连铸机前期生产了142炉LZ钢,共发生漏钢35起,漏钢率达到了2.46%。漏钢形式表现为角部纵裂纹漏钢,发生部位在结晶器出口至二冷一段之间。
1.钢中C成分对漏钢的影响。有资料显示,碳含量在0.12%~0.17%之间,连铸坯在凝固过程中,当δ铁-γ铁转变时发生包晶反应,并伴随较大线收缩,坯壳与铜壁之间过早形成气隙,此时导出热流小,坯壳薄,裂纹敏感性强,同时作用于坯壳上的应力超过钢的高温允许强度,在坯壳薄弱处产生应力集中导致出现细纵裂,出结晶器后进入二冷区在表面强冷作用下,裂纹深化发展,严重时形成漏钢。见表1。
从表中可以看出C成分在0.12%~0.14%间漏钢次数较多,占总漏钢比例的91.43%。
2.W(P)、W(S)及W(Mn)/ W(S)对漏钢的影响。P、S均是钢中裂纹敏感元素,钢中W(S)高,钢中形成的FeS(熔点989 ℃)在凝固过程中以液态聚集在晶界之间,诱发晶间裂纹,而W(Mn)/ W(S)15,硫与锰生成的MnS(熔点1 600 ℃)因其熔点较高,可大大改善此种情况。当W(P)+W(S)0.050%时,铸坯角部裂纹明显增加。LZ钢漏钢炉次p成分在0.006%~0.012%间,S成分在0.008%~0.033 5%间,Mn/S大于25,可见1#连铸机在生产中对LZ钢P、S含量的控制较好,不是漏钢的主要原因。
3.钢水过热度及拉速对漏钢的影响。钢水过热度增加,高温钢水在结晶器的对流运动对初凝坯壳的冲刷加剧,且过热度越高,柱状晶越发达。有资料显示,过热度提高了10 ℃,过热钢水强制对流会冲刷已凝固的坯壳,使坯壳重熔2 mm。较快的拉速尤其是高过热度时提高拉速会加剧坯壳生长的不均匀性,使用部坯壳的不均匀性更加严重,将加大纵裂纹的发生率,严重时产生漏钢。见表2。
从表中可以看出当过热度大于23℃时漏钢次数较多,说明LZ钢的温度拉速制度在高温段的设计存在问题。
4.结晶器对漏钢的影响。(1)结晶器水量大小对漏钢的影响。结晶器内坯壳凝固时散放出的热量主要是靠结晶器冷却水带走的。资料显示,当水的流速小于4.5 m/s时,会产生蒸汽,降低水的吸热能力;当水的流速大于12 m/s时,水流出现紊流现象,吸热速度呈下降状态;一般设计水速为8 m/s~10 m/s时水流呈层流状,此时吸热速度基本稳定。
而1#连铸机在生产初期,结晶器水量设定为125 m3/h~135 m3/h,水的流速大于12 m/s,生产LZ钢时,结晶器进出水温差为4 ℃~4.6 ℃(结晶器进出水温差控制在6 ℃~8 ℃为宜),说明结晶器冷却水带走的热量少,出结晶器的坯壳厚度薄,经测量漏钢后出结晶器的坯壳厚度只有5 mm~6 mm,加大了漏钢的发生率。(根据经验公式:δmin=0.085 L来计算,150 mm2方坯出结晶器的坯壳厚度应大于13 mm。)
(2)结晶器铜管锥度的影响。结晶器铜管的倒锥度能更好地适应坯壳收缩,减少气隙,提高传热效率。但使用过程中结晶器内壁与铸坯表面间的摩擦使结晶器内壁磨损,从而逐渐失去了原有的设计锥度,导致气隙增加,出结晶器坯壳减薄,增加了漏钢的概率。1#连铸机在生产初期,规定结晶器通钢量在大于5 500 t时必须下线。见表3。
从漏钢铜管通钢量统计,当铜管的使用通钢量大于3000t时,漏钢比例大幅增加。
5.结晶器保护渣的影响。结晶器内坯壳的收缩在坯壳与铜壁之间形成气隙,使热阻增加,导出热流减少,延缓了坯壳的生长,出结晶器的坯壳减薄均匀性变差易产生漏钢。合适的保护渣能在气隙内形成均匀的渣膜,起到润滑作用,气隙热阻减少将改善传热,促使凝固坯壳均匀生长。
1#连铸机使用的是应用成熟的LZ钢专用保护渣,所以保护渣不是影响LZ钢漏钢的主要因素。
三、LZ钢漏钢的控制措施及效果
1.钢中C成分的控制。LZ钢C成分的控制范围在0.09%~0.16
文档评论(0)