200MW发电机线棒渗漏原因分析及预控措施.doc

200MW发电机线棒渗漏原因分析及预控措施.doc

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
200MW发电机线棒渗漏原因分析及预控措施.doc

200MW发电机线棒渗漏原因分析及预控措施 【摘要】本文针对200MW发电机线棒渗漏故障现象、原因分析、预控措施等几方面对我厂发生的4号发电机10号槽上层线棒直线段发生泄漏的故障进行了描述,希望对同类型故障处理提供经验和资料参考。 【关键词】发电机;线棒;漏氢 一、设备简介 XX热电厂4号机组为东方电机厂制造,型号QFSN-220-2,额定功率为258.8MVA/220MW,额定电压为15750V,额定电流为9487A,功率因数0.855,额定转速3000r/min,额定频率50HZ,额定氢压0.9Mpa(表压),定子相数:三相,定子接法:YY,绝缘等级:B级,励磁方式,静态励磁,励磁电压(计算值)为488V,励磁电流(计算值)为1887A,效率为98.6%。该机组是由东方电机厂制造的200MW发电机,于2007年增容改造为220MW机组,主要进行了定子槽楔更换,加装分区隔板,转子集电环更换,刷架改造、氢冷器更换等工作,定子线棒等未进行更换。 二、故障情况 从2012年下半年开始,4号发电机发电机水冷水箱漏氢检测探头检测到水箱含氢量超过2%,因无法停运,故暂时用充氮的方法进行临时处理,充氮频率基本为2天一次,计划2013年检修期进行详细检查。但从2013年2月份开始,4号发电机水冷水箱漏氢检测装置检测到的含氢量超标频率增多,一次充氮至含氢量为0后,间隔2-3小时,水箱含氢量再次超过2%。下图为2013年2月1日至2013年2月23日,每天1:00、5:00、9:00、13:00、17:00、21:00点使用手持捡漏仪(检测位置:打开水冷水箱上部阀门,将检漏探头伸入水箱内部)和在线监测表检测的定冷水箱漏氢量曲线图。其中,在线表因测量量程因素,始终显示漏氢量为0,但手持表检测最小值0.2%,最大值2.76%。 通过对发电机各运行部位,包括端盖、密封油系统、外部水系统等使用手持捡漏仪进行全面查漏工作后,判断这些部位未发生氢气泄漏。故怀疑发电机本体内冷水管路存在渗漏点,主要可疑漏点集中在引水管的水电接头部位,由于渗漏点位于发电机本体内部,没有办法在停机之前进行具体判断,故依据历史经验制定了针对不同渗漏部位的处理措施。 2013年3月19日停机后,按预控措施进行发电机水压试验,水压0.5MPa。水压试验开始后不久,发现定子10号槽线棒汽、励侧绝缘盒有水渗出,将两侧绝缘盒剔除后,水电接头等部位未发现漏点,观察水从10号槽上层线棒处渗出,怀疑漏点在线棒直线段。 从泄露现象看,本次发电机泄露属于“内漏”,是指氢气漏到其他系统或者由于阀门关不严而露出,漏点具体位置不明,检测较困难。一般发电机氢气内漏的情况有:1)氢气通过密封瓦漏入空侧密封油系统;2)氢气漏入封闭母线外壳内;3)氢气漏入内冷水系统;4)氢气通过氢气冷却器漏入循环水中;5)氢气通过发电机转子滑环下导电螺钉或中心孔堵板漏出;6)氢气通过氢气管道排地沟门或排大气门露出。造成氢气内漏的主要原因有以下方面:1)定子线棒空芯股线断裂;2)定子端部接头螺丝松动;3)绝缘引水管或汇水管破损;4)氢气冷却器铜管破损或断裂;5)转子滑环导电螺钉或中心孔堵板密封不严;6)氢气管道排地沟门或排大气门不严;7)密封瓦与轴颈的径向间隙超标或差压阀控制精度差,造成密封油压未在规定范围运行。 具体到发电机定冷水系统漏氢的部位和原因主要有:1)定子线棒的接头封焊处漏水,其原因是焊接工艺不良,有虚焊,砂眼;2)空心导线断裂或破损漏水,部位有的在绕组的端部,有的在槽内直线换位处。其原因主要是空心铜线材质差,绕组端部处固定不牢,产生100Hz的高频振动,使导线换位加工时产生的裂纹进一步扩大和发展;3)聚四氟乙烯引水管漏水,绝缘引水管本身磨破漏水的一个原因是引水管材质不良,有砂眼(从外表看无异常,且水压试验合格,管内壁有砂眼);另一个原因是绝缘引水管过长,运行中引水管与发电机内端盖等金属不分摩擦导致水管磨破漏水;4)聚四氟乙烯引水管连接管螺母有松动,导致水管漏水;5)聚四氟乙烯引水管和金属压接头处存在制造缺陷,压接部分漏氢。 三、原因分析 从本次故障现象看,因为定冷水箱含氢量在短时间内大幅上升,且在充氮后间隔2-3小时后含氢量再次超过2%(因担心超标太多,防止故障扩大,估未检测长时间不充氮后水箱含氢量数值)。说明泄漏部位应该在内冷水系统中。 1.查阅相关运行数据(以2013-2-1至2013-3-17数据为基准):在此期间,内冷水电导率平均值分别为0.455μS/cm,最大值为0.593μS/cm最小值0.312μS/cm。PH值平均值为8.685,最大值为9.01,最小值为8.44。含铜量平均值2.51μg/L,硬度为0μmol/L。这些参数均符合标准要求(其中,内冷水电导率、PH值为SIS仪表连续监测值,含铜量和硬度

文档评论(0)

jingpinwedang + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档