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2薄壁高强度、集成度蠕铁缸盖的铸造
薄壁高强度、高集成度蠕铁缸盖的铸造生产工艺研究及应用
东风汽车有限商用车公司铸造一厂 喻平、许克池
【摘要】
本文主要论述了薄壁高精度蠕铁缸盖铸造工艺的确定,以及在生产中出现的一些问题、原因分析及其解决措施,总结出了一些生产经验,为类似铸件的生产提供了借鉴方法。
【关键词】
薄壁高精度 蠕铁 缩松 冷隔 浇注系统 凝固模拟
一、前言
为了满足日益提高的用户需求和法规要求,东风汽车有限公司商用车公司开发了一款新型发动机,该发动机缸盖为蠕墨铸铁材质。
作为生产发动机缸体、缸盖毛坯的专业厂,东风汽车有限商用车公司铸造一厂承担了缸盖毛坯的开发任务,该项目开发能否按期顺利完成,关键在于是否及时有效地分析、解决好生产过程中存在铸造缺陷。
二、零件的铸造工艺性分析
该缸盖为四缸四气阀缸盖,外形尺寸为946×267×145,重约94Kg,主要壁厚5.5mm,材质为RuT350。铸件加工后,在一定压力下无泄露,因此是典型的薄壁、高强度、高致密性铸件。从铸件结构上看,水套为上、下两层结构,长而单薄,最薄处仅3mm,缸盖整个形状由13个砂芯组成,喷油孔一周形成结构热节,铸件外形结构见图1。
该缸盖特点如下:
集成度高、结构紧凑及轻量化设计、薄壁高强度。每缸四气门,喷油器中置,凸轮轴顶置,双层水套结构;
鉴于以上特点,铸造难点如下:
1. RuT350材质:与HT相比铸造工艺性差;容易产生缩松、缩孔缺陷;容易产生气孔、夹渣等缺陷;
2. 由于其强度高、韧性大,去浇冒口很困难及飞飞边、毛刺等不易清理,水套、进排气道等内腔毛刺不易去除,基体含有铁素体,硬度低,铸件容易产生磕碰伤;
3 水套砂芯的结构特点导致其定位和制芯困难,容易出现水套砂芯定位不准和烧结等问题.;
4. 铸件孤立热节多导致补缩困难,容易出现缩孔、缩松等缺陷;
5. 铸件壁薄,且壁厚不均匀,蠕铁的流动性较差,容易出现冷隔、浇不足等铸造缺陷;
6. 齿轮室和凸轮轴腔集成在缸盖铸件上,对铁水的流动场分布影响严重。
三、铸造工艺设计
1、确定整体铸造方案
为了顺利完成该产品的开发工作,我们曾在类似产品上进行了多种浇注方案的试验,见下表
工艺方案 优点 缺点 底注 ①充型平稳;②排气较畅通 ①补缩困难;②单薄的水套砂芯要承受高温铁水冲击、烘烤浮力作用
3、设计浇冒口系统
考虑到顶注时铁液砂芯表面,引起飞溅、散流、带进砂粒和冲蚀涂料层
从凝固过程的模拟结果来看,铸件总体凝固次序较好,在凝固过程局部出现了一定孤立液相,这些部位在后续凝固有缩松倾向,具体见缩松缩孔的分布(缩孔总量为: 0.30cc,缩松总量为: 274.89cc)。
总体来说,该方案基本可行,铸件内部有缺陷,但相对较小。
4、砂芯的设计
砂芯主要由顶盖芯、上、下水套芯、进、排气道芯、齿轮室芯、主回油道芯和回油道芯组成,共13个砂芯,分10种。其中顶盖芯、进、排气道芯、齿轮室芯、主回油道芯和回油道芯结构相对简单,对砂芯强度等没有特殊要求,因而其砂芯采用冷芯工艺。但上、下水套芯结构单薄,因而砂芯必须具有较高的常温、高温强度和很高的致密性,而高强度覆膜砂芯这一性能均优于冷芯,因而采用热芯覆膜砂工艺是一个较好的选择,这样可以改善因砂芯强度低产生断芯等缺陷。如图9
5、砂芯排气系统设计
用覆膜砂制芯的水套砂芯,充型完成后,几乎完全处于铁水中,基于其发气量偏大和发气速度较慢的特点,排气通道必须畅通。而顶注工艺和顶面芯的存在,使封火和通道的开设更加困难。设计采用两次石棉垫封火,砂芯钻孔作为排气通道。如图10
四、生产验证
2010年8月份开始生产验证,先后进行工艺工装调试近4轮次,验证过程中存在的主要问题是喷油嘴处气缩孔、冷隔和砂芯定位困难等问题。
1、原因分析及采取的改进措施效果
1.1 喷油嘴处气缩孔
铸件解剖后喷油嘴跟部不同程度的出现缩孔、缩松缺陷。见图11
原因分析:喷油嘴心部处于铸件中央,散热条件差,凝固缓慢。而原设计是依靠压边冒口进行补缩,补缩通道不畅通。当补缩通道封闭后,由于铁液的收缩而形成负压,砂芯所发出的气体突破界面张力而进入其中,形成了气缩孔。
解决措施:
① 优化产品结构,取消喷油嘴处的铸孔。如图12
② 喷油嘴上面增设发热保温冒口。如图13
改进后的效果:以上措施实施后,喷油嘴心部的缩孔、缩松完全消失。如图14
1.2齿轮室腔壁冷隔
冷隔出现在齿轮腔远离内浇口处。如图15
原因分析:充型过程中,铁液需要绕过齿轮室砂芯,而该处又是铁
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