欧利坨油田防倒井治理.docVIP

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  • 2016-10-14 发布于北京
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欧利坨油田防倒井治理.doc

欧利坨油田防倒井治理   中图分类号:TE 文献标识码:A 文章编号:1673-5811(2013)03-0202-02   摘要:随着欧利坨油田不断开发,油井井斜复杂、油层埋藏深、结蜡严重等原因造成的油井断脱卡作业比例逐渐加大。仅2009年就发生断脱卡倒井32井次,占全年检泵井次的70%,影响产量3080t,增加作业成本192万元,严重影响了油井的检泵周期。由此可见,治理断脱卡倒井是实现欧力坨油田稳产的基础。   一、概况   欧利坨油田地理位置位于鞍山市台安县高力房镇,构造上位于东部凹陷中段,含油面积11.51km2,石油地质储量1839×104t。欧利坨油田油层埋深2200—2900m,孔隙度平均为15.70%,渗透率平均为69.76×10-3μm2,属中孔、低渗储层。原油为稀油,凝固点30—390C,含蜡量平均14.83—23.32%,胶质+沥青质13.75%。目前全油田共有油井106口,月开井72口(日均开井60口),日产油230t。   二、分析存在问题   2009年是欧利坨油田断脱卡倒井现象最为突出的一年,其中抽油杆偏磨倒井18井次,占断脱卡倒井的56%;抽油杆断脱倒井7井次,占断脱卡倒井的22%。卡井7井次,占断脱卡倒井的22%。为了实现稳产目标,我们首先分析以上三种倒井方式:   1.偏磨倒井   欧利坨油田有90%的油井井斜在15度以上,多数井最大井斜在20-35度。井斜大的井段在200-2500米之间,抽油泵深度在1700-2500米,当抽油杆在井筒内做上、下冲程往复运动时易与油管接触摩擦,杆管发生磨损,这种磨损能损害抽油杆及接箍,使其在井筒内产生严重偏磨的现象,从而造成抽油杆断脱或泵卡倒井。   2.抽油杆疲劳断脱倒井   欧利坨油田油层埋藏深,平均深度为2450米,随着油井不断生产,在保证良好供液能力的前提下,泵挂也随之加深,抽油杆负荷加重。部分油井为了保证产量,生产参数选用偏大,抽油杆存在较高惯性载荷。另外,欧利坨油田油井地面位置距离矿区较远,抽油杆本体在存放、运输过程中存在机械损伤,例如凹坑、刻痕。以上问题和缺陷都会形成疲劳源,导致抽油杆疲劳断裂。   3.蜡卡倒井   导致油井蜡卡的主要原因有欧利坨油田原油凝固点30-39℃,含蜡量14.83-23.32%,胶质+沥青质含量13.05-17.9%,熔蜡温度65-86℃。清防蜡技术主要以热洗为主导,电加热及点滴加药为辅的清蜡方式。单井热洗周期短(平均30天),热洗用量大(平均90方),清防蜡管理难度大。   三、治理措施及效果分析   2010年我们以“管理稳产、管理增效”为出发点,成立了防倒井治理小组,对检泵井实施“作业会诊”,每月召开油井分析会,建立倒井档案,将倒井时间、原因及措施记录清晰,通过分析每口井的倒井原因,正确采取治理措施,从而提高欧利坨油田防倒井治理工作水平。   1.采用现有技术分类治理偏磨   在油井防偏磨治理技术方面,欧利坨油田主要采用铸塑抽油杆、抽油杆扶正器、抽油泵防卡器等技术,以及实施上提泵挂避开大斜度井段等措施,逐步摸索出欧利坨油田的防偏磨治理措施。具体采取以下四种治理方案:一是对井眼轨迹复杂、偏磨严重的油井根据井眼曲线三维立体图,进行全井段优化,制定防偏磨最佳方案,尽量延长油井的检泵周期,并降低治理成本;二是对部分井段偏磨严重的油井增加扶正器的使用量,并跟踪效果逐步优化调整;三是对偏磨井段较深的油井,在供液能力满足生产的前提下,上提泵挂避开偏磨井段;四是对偏磨较轻的油井在偏磨井段下入铸塑杆。2010-2012年共治理偏磨井72井次,累计使用铸塑杆16100米,使用扶正器2470个,防卡器88个。   欧28-26-22井是区块偏磨最严重的油井之一,2008年因下泵深度增加导致发生偏磨倒井3次,最短生产11天即倒井,作业过程中我区发现该井400米-600米井段偏磨严重,2008年10月份作业时我们在偏磨井段下入了扶正器,截止2010年12月抽油杆磨脱倒井,共生产792天。目前该井日产液14.3吨,含水62%。   2.优化生产参数治理抽油杆疲劳断脱   为了降低抽油杆断脱几率,管理技术人员以实现油井生产参数与供液能力相匹配为工作目标,开展动态优化作业设计、上提泵挂,优化油井生产运行参数等降载增效工作。具体采取以下三种治理方案:一是对供液能力充足的油井采取作业上提泵挂,降低负荷;二是对供液能力较差、存在惯性载荷影响的油井,优化抽油机参数;三是建立管材更新档案,对使用过3次以上的管材及实施过如解卡等高强度工作的抽油杆,作业过程中实施更换新管材。   2010年-2012年共安装抽油机变频柜70台,加工电机皮带轮41个,安装抽油机尾翼平衡块20台。三年间共有效实施抽油机井调参76井次,调

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