Ti―6AL―4V合金精锻棒材新工艺研究.docVIP

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Ti―6AL―4V合金精锻棒材新工艺研究摘 要:Ti-6AL-4V钛合金具有较高的强度,较好的耐热性、塑性、韧性、成形性、可焊性等。本研究利用正交试验法,对Ti-6AL-4V精锻棒材,其质量的主要影响因素的热处理方式、夹头进给速度、变形程度和加热温度进行了研究,得出了合理的β处理工艺参数,提出合适的夹头进给速度,得出了合适的变形程度。提出了新的工艺参数是:β处理的温度为β+15℃;精锻机的夹头进给速度为4.0m/min;每火次变形程度为50%以上;在α+β区进行不少于两火次加工,加热温度为β-30℃。关键词:Ti-6AL-4V钛合金精锻棒材;β处理;变形程度;新的工艺1 概述Ti-6AL-4V钛合金具有较高的强度,较好的耐热性、塑性、韧性、成形性、可焊性以及耐腐蚀性,广泛应用在航空工业上,占到了钛合金总使用量的75%-80%,大量用作飞机的结构、支撑件和发动机的叶片用料,随着航空工业的飞速发展,对材料的在高低倍组织检验和超声波检验提出更高的要求。2 Ti-6AL-4V合金新工艺研究2.1 对于TI-6AL-4V Φ60mm以下的棒材,进行不同温度和方式的β处理,降低超声波检验杂波Φ0.8-18db,显微组织达到GJB1538-92标准的1-4级。2.2 新工艺方案2.2.1 坯料 Φ60×600 9支,相变点990℃。2.2.2 利用正交试验表L9(34)安排试验,对于Ti-6AL-4V 精锻棒材,其影响质量的因素有:热处理方式、夹头进给速度、变形程度和加热温度为主要影响因素,将各因素分为三个参数(位级)进行此试验,并列入因素位级表中。2.2.3 热处理方式中β+50℃/保温30min WC,其目的为既在相变点以上进行β晶粒的均匀化处理,又进行一次固溶处理,改善金相组织,降低超声波检验杂波水平。β+15℃/保温1hr AC对于小规格的棒材其保温时间可以短一些,既达到了β晶粒的均匀化处理,而且也不过多的消耗能源,为改善金相组织打下了良好的基础。2.2.4 根据因素位级表安排正交试验,用L9(34)表见表22.2.5 第一次试验结果与分析(1)热处理方式:a.超声波检验结果:用β+50℃/保温30min WC处理的三个试验1132、1221、1313其超声波检验杂波总和为Φ0.8-42db,用β+15℃/保温1hr AC处理的三个试验2111、2322、2233其超声波检验杂波总和为Φ0.8-30db。由此说明用β+50℃/保温30min WC处理的方法,可以显著地降低超声波检验杂波水平。b.显微组织结果:用β+50℃/保温30min WC处理的三个试验1132、1221、1313其显微组织评级总和为35,用β+15/保温1hr AC处理的三个试验2111、2322、2233其显微组织检验评级总和为37,用R态处理的三个试验3331、3212、3123其显微组织评级总和为18,由此说明R处理的三个试验其显微组织较好,用β处理的两种方式,在α+β区一火次变形是不能获得好的显微组织,应在α+β区进一步变形。c.用不同的热处理方式进行β处理后,用在α+β区一火次变形可以降低超声波检验杂波水平,但是对于改善显微组织是不足的,需要在α+β区进一步变形,才能获得改善显微组织,达到预期的目的。(2)精锻时夹头进给速度:a.超声波检验:用5.0m/min的进给速度的三个试验1132、2111、3123其超声波杂波总和为Φ0.8-21db,用4.0m/min的进给速度的三个试验1221、2233、3212其超声波杂波总和为Φ0.8-42db,用3.0m/min的进给速度的三个试验1313、2322、3331其超声波杂波总和为Φ0.8-34db,由此得出,用4.0m/min的进给速度对于降低 其超声波杂波水平效果较好。b.显微组织检验:用5.0m/min的进给速度的三个试验1132、2111、3123其显微组织评级的总和为33,用4.0m/min的进给速度的三个试验1221、2233、3212其显微组织评级的总和为30,用3.0m/min的进给速度的三个试验1313、2322、3331其显微组织评级的总和为27,由此得出,随着精锻时夹头进给速度的降低,对于显微组织的改善越好。c.从降低超声波杂波水平讲,用4.0m/min的进给速度效果较好,从改善显微组织的评级方面考虑,用较慢的进给速度效果较好,要使超声波检验杂波水平和显微组织的评级综合考虑,夹头进给速度用4.0m/min的进给速度效果较好。(3)变形程度:a.用50%变形程度的三个试验2111、3212、1313其超声波杂波水平、显微组织评级分别为Φ0.8-44db、26。b.用35%变形程度的三个试验1221、3123、2322其超声波杂波水平、显微组织检验评级分别为Φ0.8-22db、31。c.

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