- 1、本文档共31页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
* 提高涡轮转子铸件合格率 中航工业成都发动机(集团)有限公司成发铸造 涡轮转子QC小组 一、小组概况 高级工 工长 男 高级工 检验室主任 男 高级工 铸工 男 程彦波 工程师 技术 男 高级工 铸工 女 孙小村 工程师 技术 男 高级工 铸工 男 李万兵 工程师 技术 男 高级工 铸工 男 罗小兵 工程师 技术 男 职称 岗位 性别 姓名 职称 岗位 性别 姓名 小组成员 课题组长 提高涡轮转子铸件合格率 课题 涡轮转子QC小组 小组名称 成发铸造 申请单位 二、选题理由 2.1.该涡轮转子系我公司外贸产品,材料为镍基高温合金, 叶片有43个(见图1),价格昂贵。由于铸件废品比例较高,每年给公司造成较大的经济损失。 2.2.该涡轮转子精铸件,叶片壁厚最小为0.5mm,在结构上存在浇注冲型困难的问题。结构很复杂,其铸件产品合格率较低,客户对产品质量的抱怨较多。解决涡轮转子缺陷问题,提高涡轮转子铸件合格率是QC小组的课题。 涡轮转子三维图1 三、现状调查 QC小组成立后,小组成员对涡轮转子铸件的结构、材料和主要存在的问题进行了分析,对铸件的质量现状进行了调查。 3.1.涡轮转子铸件的结构特点:涡轮转子是整体的,共有43个叶片,从计计上来看是先进的,它可以大在减少加工余量,从而降低产品在成本和提高生产率,同时也使用转子的重量减轻。但是铸造优质的整体涡轮转子,就要求比较复杂的技术,因为要解决以下问题,保证整体铸件的几何精度,要选用中温和高温性能兼优的全金,以及解决转子上的薄叶片和厚盘体组织的差异问题等。 3.2.保证整体然件的精确度 这涉及压型、模料、制壳和浇注等一列工艺问题,其中,设计和制和造压型,以及在恒温条件下制模和制壳是关键性的因素。经过试制、检测及修型等几次反复,在严格控制有关工艺参数的条件下,该问题是可以解决的。这方面的问题不作进一步讨论。 3.3.涡轮转子铸件材料分析 零件材料牌号为:Inconel 713LC , Inconel 713LC合金相当于国内的K418B合金,是在K418合金的基础上降低了碳的含量,调整了钼、铝、钛含量,明显地提高了塑性和冲击韧性,进一步改善了合金的组织稳定性,具有良好的综合性能。该材料适用于整体铸件。Inconel 713LC,它是由γ强化的镍基合金713C减少含碳量改进而来的,低碳(0.05%)的713C合金。在冷凝过程中,防止了大块MC 碳化合物的形成,改善了合金塑性。 3.4.质量现状 客户对涡轮转子质量的抱怨 1、涡轮转子叶片厚度尺寸(10.74)偏小(见图3) 图3 涡轮转子叶片平行度差超((见图2) 图2 涡轮转子叶片平行度差超 第10项80.55尺寸偏小 改进前客户涡轮转子检测报告(见图4) 图4 3.5.质量统计分析 13 12 15 1 3 50 TINL11-1 7 6 8 1 2 30 TINL10-1 6 4 5 0 1 24 TINL8-1 11 10 8 1 1 44 TINL6-1 7 8 10 1 1 32 TINL5-2 5 4 5 0 0 24 TINL5-1 8 7 6 1 2 34 TINL4-1 15 16 18 1 2 62 TINL3-1 平行度偏大 10.74偏小 ¢80.55尺寸偏小 蜡模 夹渣 浇注总数 炉批号 将上质量统计表数据绘成缺陷排列图5,从缺陷统计数据可以看,造成涡轮转子报废的主要缺陷是¢80.55尺寸偏小、 10.74偏小、平行度偏大,占缺陷总数的92.2%。 涡轮转子缺陷排列图5 四、QC小组长活动目标 通过QC小组活动,降低涡轮转子报废的主要缺陷¢80.55尺寸偏小、 10.74偏小、平行度偏大三大问题。.使涡轮转子铸件废品率从现在的70%降到20%以下,预期财务收益20多万元。 五、原因分析 5.1涡轮转子铸件采用熔模铸造生产,工序流程长,生产中使用的主辅材料多,影响铸件质量的因素也比较多,造成涡轮转子铸件¢80.55尺寸偏小、 10.74偏小、平行度偏大的因素也不是单一的,也不是某一工序所固有的,是多种因素影响的结果。QC小组在涡轮转子铸件现状的基础上,根据理论分析和经验判断,从人、机、料、法、环五个方面入手,分析了造成涡轮转子铸件合格率低的因素(见图6)并进行了要因确认。 图6 5.2要因的确认 次 炉料、坩埚、炉衬
您可能关注的文档
- 抗菌药物敏感性试幻灯片.ppt
- 抗血管治疗好幻灯片幻灯片.ppt
- 抗血小板治疗08303幻灯片.ppt
- 抛光技术介绍幻灯片.ppt
- 抗菌药物合理应用概述20130523-刘幻灯片.ppt
- 抢救车的使用幻灯片.ppt
- 抛光技术研磨幻灯片.ppt
- 护士临床护理能力培训幻灯片.ppt
- 护基_第三章_入院与出院病人的护理_Jane幻灯片.ppt
- 护士导医服务技巧培训幻灯片.ppt
- 2024年度安永全球另类投资基金调查报告.docx
- 2024年中国汽车产业出海回顾分析 -中汽信科国际化研究团队.docx
- 【民航局国际合作服务中心】马尔代夫民航业发展研究报告.docx
- 2025走向融合与深化的中国媒介市场报告-星传媒体.docx
- 2023Givaudan和ESG目的与性能.docx
- 中国民间应对气候变化行动故事集-教育故事.docx
- 2025AI制药市场规模产业链构成应用现状及AI制药公司分析报告.docx
- 医疗器械专题之基因测序:分子诊断掌上明珠,四代测序开启规模化应用时代.docx
- 2024年中央银行黄金储备调查报告 202406.docx
- 智慧芽 -2024第4季度全球潜力靶点及FIC产品调研报告.docx
文档评论(0)