600MW锅炉低NO―x燃烧器改造后汽温调整探讨.docVIP

600MW锅炉低NO―x燃烧器改造后汽温调整探讨.doc

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600MW锅炉低NO―x燃烧器改造后汽温调整探讨   摘 要:现代火力发电站节能降耗主要采取燃烧器改造的方法,降低硫化物(NOx)的排放,并取得了显著的效果,但也引起了锅炉汽体温度不满足使用要求和设计要求的问题,文章对600MW锅炉低NO-x燃烧器改造后汽温调整进行研究,为提高锅炉燃烧器改造的经济性和环保性提供借鉴,实现火力锅炉动力的升级。   关键词:600MW锅炉;低NOx燃烧器;汽温调整   1 600MW锅炉低NO-x燃烧器设备简介   本次研究中使用的600MW锅炉低NO-x燃烧器是由上海锅炉厂有限公司设计制造,引进于2001年,系统配置与现代发电设备相比较为落后,炉膛的设计采用的是单炉膛的H形口漏斗式,在填料的方式上设计为露天布置,传送带输送的模式,采用的万利达的低速煤炭碾压机和高速磨煤机结合的煤炭粉碎装置,利用负压曲直吹式煤粉吹送机进行燃料的供给和氧气的输送,锅炉燃烧器的对称分布,采用对角线布置的方法,锅炉燃烧器的摆动式为四角切向,煤粉从露天顶部传送口进行补料,燃烧室从上到下有六层燃烧过滤层,在没层设置燃烧室,最上层为12个,最下层为4个,煤渣的运送和降尘采用的机械喷雾的方式,每个单独的燃烧器上有6个独立式的煤粉喷嘴,采用间隔分布共同工作的形式,保证煤粉的滞空时间和燃烧的充分,独立设计也是为了燃烧的充分性和经济性,最上面的一组煤粉吹风口斜角45度角直吹方式,主要是抑制氮化物和硫化物的生成,二次风中的一部分是热膨胀气体,自下而上贯穿6层炉膛,其余为送风口供气送入燃烧器。   2 600MW锅炉低NO-x燃烧器改造后升级概述   旧锅炉的改造是系统工程,是当前最为经济的升级方式,在600MW锅炉低NO-x燃烧器改造升级中采用了高级复合式空气分级燃烧技术,保留了原先的燃料供给系统和炉渣灰尘处理系统,将煤管道的设计分为直线式和曲线式排布,在冷却系统中添加了水冷系统,燃烧室进行了独立分割设计,实现了用电高峰期和用电低潮期的终端输出控制,在煤粉吹口的设计上将原先的6层直喷设计改为对向设计,在煤粉的四周重新设立氧气输送口,煤两层设立辅助进风口,辅助进风口采用双向对称的偏置设计,在锅炉底部添加鼓风箱,每层设立3个高位燃尽风喷嘴。   3 600MW锅炉低NO-x燃烧器改造后出现的问题   在600MW锅炉低NO-x燃烧器改造后首要的问题是汽温达不到预置温度,在高负荷工作状态下温度上升缓慢,在变负荷工作中出现汽温急剧下降的状况,不能满足正常的工作要求,与改造前的工作温度设定有很大的差别,原锅炉的正常工作汽温在551℃左右,能够正常的运作,改造后汽温的再热蒸汽出口的温度出现不均衡的现象,高侧的蒸汽的温度达到531℃,低侧温度在55℃,都低于正常工作设定温度,不能进行正常工作,达不到改造后预期效果,燃烧室温度出现偏差效应,对发电机组的损耗加大,限制了600MW锅炉低NO-x燃烧器功能和效率的提升。   4 600MW锅炉低NO-x燃烧器改造后汽温调整过程   4.1 调整方式的确定   在进行600MW锅炉低NO-x燃烧器改造后汽温调整中,采用了综合调整法进行整体改造锅炉的调整,首先通过收集的燃烧器工作效率与汽温、摆角的相关性数据,分析摆角与燃烧器汽温的关系曲线,进行试调。调整煤粉吹送机的吹送效率与频率,改变供电效率与煤粉吹送机的反馈函数,增大通风和排气管道口径,降低炉膛内不燃烧物体的玷污系数,降低排烟温度,对炉膛冷却系统增强水冷的效率,分析炉膛的炉渣量与排烟温度的关系,调整辅助风口的风速与风口角度,对二次风进行调整。   4.2 调整工作的实施   试验中运用了工作负荷为600MW的锅炉燃烧器,在进行工作尽量避免人为因素的干扰,找到主要影响汽温调整的关键因素进行调整,通过对以上影响因素的相关性分析,相关性最高的是燃烧器的摆角、吹灰频率、煤粉细度以及氧气的供给量,在实际调整中,采用局部调整,多次实验的方式,首先进行燃烧器工作汽温降低的问题进行调试解决,在热温度出现偏差主要是由烟道和冷却系统有关。因此,进行利用改善烟气在炉膛内的气旋方式,采用左右同时过滤的烟道改进设计,对再热温度不足和出现偏差的问题进行修正。最后运用整体调试的方法,对燃烧器、吹灰频率、煤粉细度和氧气的供给量进行合理的调整,对600MW锅炉低NO-x燃烧器改造后汽温调整效果进行定性分析,最终得到合理的工作运行状态。   4.3 600MW锅炉低NO-x燃烧器改造后汽温调整结论   (1)在600MW锅炉低NO-x燃烧器改造后,在燃烧器的冷却方式上增强水冷的效果,加强了燃烧室内部自我清理炉渣能力,防止炉渣沉积,影响氧气的进气量和煤粉燃烧效果,对尘土悬浮密度的降低有显著效果,降低了除尘水雾喷射装置的使用频率,减少吹灰实现全面吸热的能力,保

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