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7月1日值乘2614次,武汉北某某公里处临时限速某某公里,姜家线路所通过信号机故障,0点35分到达阜阳:7月3日2613次台头至吕店反方向行车、且吕店出站信号机故障,运行至吕店通知吕店至潢川区间有车占用,反方向行车:麻城发车进路故障。答:出勤:7月1日值乘2614次,17点00分出勤,按规定着装,携带相关资料和证件到派班员处报到,进行酒精测试,领取司机手账,写入IC卡答示、领取文本揭示(IC卡答示0条、文本揭示3条),到退勤处领取录音笔和司机手持电台,打开录音笔录入头文件“2013年七月一日17点00分,司机××随乘司机××担当客2614次牵引任务”,执行“三核对“中的前两核对(交付文本揭示和公布揭示核对、IC卡答示在模拟机上与交付文本揭示核对),其中随乘司机逐条复诵模拟机上揭示内容,司机逐条核对文本揭示内容,认真阅读有关安全通报和“机车乘务员出勤传达指导簿”并签章,开,,,,组会“认真吸取6.6事故教训,,,,,习三查、九整、一提高指示精神,汛期行车加强瞭望,宁可错停不可盲行,精心操纵安全正点”,将司机手账交出勤派班员审核签认,认真听取指示。库内作业:司机与随乘司机一起按固定走行径路走到汉折5道地沟处,穿越1、2、3、4道时认真执行“一站、二看、三通过“制度。到地勤处领取机车钥匙和机车运行交接本并签字,了解机车状态,到检修办公室领取水壶和信号旗并签字确认。17点15分上机车DF11-366,确认机车行车安全装备出段合格证,试验列车无线调度通信设备、录音装置,检查运行监控记录装置和机车信号作用良好,到低压柜合蓄电池闸刀XK、闭合总照明开关ZMK,检查低压柜各脱扣开关是否闭合位(其中燃油泵开关只闭合一个),检查大整流柜有无异状检查空气干燥器开关是否正常位并锁好将,,,,,整流柜正常,检查各励磁电机、启动发电机、主发电机外观正常无异味,检查主发外齿轮正常,检查后增压器无异状,1至16缸无异状,回油管、高压油管、冷却水管、滑油管各油水管无滴漏,各缸供油齿条位置正确,拨动供油杆无卡顿,松开供油杆能恢复原位,滑油观察口检查指示杆满位,联合调速器正常,调速器油位超过一半,扳动紧急停车提杆正常,废油槽无过多废油,水箱水位180并无滴漏,静液压油箱油位颜色正常,冷却单节底部观察口盖闭合,冷却大风扇正常、风泵正常,打开冷却间百叶窗,天窗正常并锁上,后端司机室各开关关闭位,微机柜各开关位置正确,低压柜背面RBC、QBC、LC、LLC等各电器线路正常,风泵保险正常,高压柜上各电机开关运转位、DK运转位,高压柜内部DJ、LJ各接触器位置正确,自负荷闸刀齐全。车钩中心水平线距钢轨顶面高度为815-890mm,车钩锁闭位时用手试拉钩背,提车钩提杆使车钩全开位,检查车钩钩背内侧无裂痕,锁铁、钩舌作用良好,钩体无裂痕,各平均管、供风管、列车管位置正确,检查列车管管头有垫圈无异状,打开折角塞门列车管通风良好,检查头灯、边灯、标志灯灯罩无破损,标志灯有一个亮,雨刷外观良好,检查排障器外观良好,机车信号收码器无异状,排石器与钢轨距离正确,各沙箱有砂且无堵塞,各闸瓦紧固螺丝良好,制动闸瓦与车轮踏面的缓解间隙为4-8mm,车轮踏面无擦伤,上、下减震弹簧位置正确无裂痕,转向架有钢丝绳保护,连接部有穿销固定,走行部各紧固螺丝无异状,打开总风缸排水阀排水,排完关闭排水阀,检查各蓄电池箱盖关闭且有穿销保护,检查燃油箱油位,检查LKJ速度传感器正常。IC卡答示写入运行监控记录装置与交付文本揭示核对(执行”三核对“中第三核对),完成后通知随乘司机进机械间紧急停车阀处防护准备启机,司机扳动滑油开关QBC得电,QBD动作使柴油机充分润滑,一分钟后闭合4K同时按住启机按钮,大约45秒后QC动作,启动发电机作为串励电动机带动柴油机旋转,当转速达到柴油机点火速度之上时,柴油机点火,当启动完成后QC触电断开,柴油机启动完成。柴油机转速430转,闭合5K,看辅助发电电压上升至110V、充电电流表充电位,闭合空压机开关打风,总风缸压力由750到达900kpa不超过40秒,空调开关打至通风位,按压空调启动开关(大约5s)待空调出风口有风时空调开关打至制冷位。准备试闸,通知随乘司机下车看闸瓦制动状态和缓解间隙,缓解大,,,,闸,待工作风缸上升至600kpa,移动自阀撂初制按定标键列车管减压50kpa,制动缸压力为50kpa,检查列车管泄露量每分钟不超过20kpa;自阀在制动区移动3~4次,观察阶段制动稳定,减压量与制动缸压力的比例正确,至最大减压位,列车管减压量为170kpa,制动缸压力为170kpa,单阀缓解良好,制动缸压力缓解到0,自阀缓解,工作风缸、均衡风缸及列车管压力恢复定压;自阀至过量减压位,均衡风缸及列车管减压260kpa,制动缸压力为420kpa,不发生紧急制动,自阀至最,,,,减压位
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