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一.装载机制动系统的故障处理方法
1、气压表压力上升缓慢 主要原因:(a)管路漏气;(b)气泵工作不正常;(c)单向阀锈蚀、卡滞;(d)油水分离器放油螺栓未关紧或调压阀漏气。 故障排除方法:首先应排除管路漏气,再检查气泵工作状态。将气泵出气管拆下,用大拇指压紧出气口,若排气压力低,说明气泵有故障。若气泵工作状态良好,再检查油水分离器放油螺塞或调压阀,避免旁通,通过检查排除故障。最后再检查三通接头中的两个单向阀,单向阀卡滞会造成储气筒不能进气或进气缓慢。 2、制动力不足,疲软 主要原因:(a)制动器漏油;(b)制动油路中有空气;(c)轮毂油封破损,钳盘上有油污;(d)制动严重磨损,摩擦面烧损;(e)气路气压调整过低。 上述故障可根据各自的产生原因,通过修理、调整或更换零部件予以排除。 3、制动后跑偏 跑偏的直接原因是两侧车轮的制动力矩不等所致,常见的故障原因:(a)制动钳盘油污严重,摩擦系统严重下降,造成制动力矩不平衡,此时应清除制动钳盘上的油污;(b)分泵活塞卡滞不能工作。静车踩制动,观察分泵工作情况,视情拆检。 4、制动发卡 故障现象:装载机起步行走吃力,停车后用手触摸钳盘,钳盘发热。主要原因:(a)摩擦片磨耗变薄,防尘圈损坏进水,活塞锈蚀卡滞;(b)加力泵中的复位弹簧疲软或折断,高压油不能加流。 5、故障现象 踩制动时,有油雾喷出。产生原因:(a)刹车灯开关损坏,高压油从开关接口处喷出,更换开关即可解决。(b)加力泵活塞杆长度过大。
6. ,,,,油门正常大油门熄火,问题应该出在油路上,看油路哪里是否有堵塞,大油时供油不畅
二.如何解决装载机作业无力问题
故障现象:一台50型装载机配置zf变速箱和驱动桥,cummins柴油机,常年在干涸河道采挖沙石料。使用1800余,,,,时,在加大油门前铲时装载机不能前行,轮胎时有打滑。 故障分析:牵引力不足;牵引力大而地面附着力不足;轮胎磨损;作业场地湿滑;变速箱油品质量差、变质等。 故障诊断:首先检查整车各系统,发现变速箱油位很高,并发觉油稀且油内气泡很多。放油至要求位。轮胎气压前轮0.5mpa,后轮0.45mpa,前轮放气至0.32mpa,后轮至0.30mpa。并增加附加配重200kg。 第一次测牵引力时,牵引力只有116kn,失速时柴油机转速1790rpm.。检查发现柴油机中冷器上有120mm左右的陈年裂缝,去修理厂补焊好再测牵引力,牵引力已达147kn,失速时柴油机转速2110rpm,但去沙场工作时故障现象未消除。 放空变速箱系统油并清洗,按量更换新zf箱专用油,再去工地测试时机器已能正常工作。 总结:变速箱混入了水并且由于用户自行换非专用油,油品变质没有达到zf箱要求,作业时变速箱油产生气泡,导致变矩器工作时不能持续输出额定力矩,整机作业无力
三.一般铲车动力不足怎么解决!就是铲车工作时提升大臂会自动熄火
怠速低,或者是液压油粘稠度不够了,太稀需要换液压油,还有就是系统压力过低,调下安全阀, 其次在检查液压油泵,!
四.装载机液压系统的常见故障与维修方法
液压传动故障诊断与排除方法大同,,,,异,同样转斗部分与动臂部分的故障处理方法也基本相同,因此对一. ZL50C工作装置液压系统的工作原理
ZL50C工作液压系统主要由工作泵、分配阀(分配阀由安全阀、转斗滑阀、转斗大腔双作用安全阀、转斗,,,,腔安全阀、动臂滑阀等集成)、转斗油缸、动臂油缸、油箱等组成。
ZL50C装载机工装置作液压系统采用顺序回路,各机构的进油通路按先后次序排列,泵只能按先后次序向一个机构供油。在工作过程中,液压油自油箱底部通过滤油器被工作泵吸入,从油泵输入具有一定压力的液压油进入分配阀。压力油先进转斗滑阀,转斗滑阀有三个位,操作该滑阀,使滑阀处右位或左位,可以分别实现斗的后倾、前倾动作,当转斗滑阀处中位时,压力油进入动臂滑阀。动臂滑阀有四个位,操作滑阀,如图-1所示中从右到左的四个位,分别可以实现动臂的提升、封闭、下降和浮动动作。系统通过分配阀上的总安全阀限定整个系统的总压力,转斗大、,,,,腔的双作用安全阀分别对转斗大腔、,,,,腔起过载保护和补油作用。动臂滑阀与转斗滑阀的油路采用互锁连通油路,可以实现,,,,流量得到较快的作业速度。
二. ZL50C工作装置液压系统故障诊断与排除
ZL50C装载机,转斗满载时,发动机额定转速下,动臂提升时间应,,,,于7s,转斗前倾时间应,,,,于2.5s ,大于相应时间则为动作缓慢;工作装置液压系统的调定压力为17Mpa,,,,,于该压则为系统压力偏低。工作装置液压系统的故障主要表现
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