巧改低加热力系统,提高供热余能机组热效率.docVIP

巧改低加热力系统,提高供热余能机组热效率.doc

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巧改低加热力系统,提高供热余能机组热效率   【摘要】作者介绍了二台机组低加热力系统改造的3个案例,改造思路独特,改造非常成功。   【关键词】电厂;低加;热效率   引言   低加能否正常投运,明显影响电厂机组热效率。余热余能机组的发电功率小,所以制造商和设计单位时常粗疏设计和制造,导致热力系统不能全面投运,用户有时需要技改。以下3个案例,案例1的第一作者是实施负责人,案例2和3中作者是主要参与者。   1、改造案例   1.1案例1:使用节能设备行业的蒸汽冷凝水回收技术   一台50MW抽凝机组,低加疏水系统原设计如下,设计完全按制造商图纸:   无法投运的原因:3台低加疏水逐级自流,全部进入凝汽器热井,温度约50℃,稍高于热井温度,进入热井之后部分汽化,真空略下降,蒸汽上升时,阻滞凝结水的下降,导致机组无法带满负荷,将热井顶部的钢板全部割除后,情况稍有改善,因此被迫长期停运#1和#2低加,仅#3低加投运。   用户都是挖坑加装疏水泵,但制造商的设备资料却一直未改,用户事先调研疏忽了。为防泵入口汽化,坑深应达一米以上,但本项目汽机零米密布电缆沟、管沟和供热管道阀门,无法找到足够大的空间。   在同行中调研无法找到解决方法,无计可施时,想到了网络,努力搜索二个月之后,发现节能设备行业的蒸汽冷凝水回收技术,可能适合。接触了数家单位后,其中一家设计的一种解决方案,疏水喷射增压能力强,无须挖坑,结构精巧能塞入狭小空间,热力系统示意图如下:   施工完成后,首次启动即获成功,已成功运行8年。进入除氧器的凝结水温度显著提高,给水溶解氧明显好转,机组热效率明显提高。   运行数年发现的主要问题:泵叶轮汽蚀较快,每隔数年换新。   方案的关键,在泵的入口加装喷射增压回路,将泵出口的部分高压水流引回作为喷射工作流,引射泵入口的低加疏水。两股温度相近、压力不同的流体混合后,进入疏水泵的高温疏水获得一定的动压,克服汽蚀现象,在仅1m正压头的情况下,正常运行。在增压回路上布置了自力式压力调节阀、节流孔板、手动调节阀和压力表等,初次运行时调准手动调节阀的开度,#2低加水位信号输入变频器自控一台泵,另一工频泵备用,变频泵跳闸时,自动切换工频泵运行。20~60MW变工况运行时,水位始终正常。   设备和有关参数:#2低加疏水出口压力-0.019~0.133MPa,温度93~150℃,饱和水,流量7~20t/h,#1低加出水阀后的凝结水压力1.15~1.25MPa。泵额定流量20t/h(已考虑到防汽蚀装置需要的流量),最高扬程150m,最高防汽蚀运行温度150℃,电机功率18.5kW,选用立式不锈钢多级泵。   1.2案例2:2台低加疏水泵串联布置   一台135MW余能纯凝机组,制造商原因的凝泵扬程偏高、低加疏水泵扬程偏低,设计单位的凝泵规范书扬程计算也偏高,导致疏水泵出口的疏水无法进入凝结水管,约80℃的低加疏水直排冷凝器热井,而热井的正常温度低于40℃,引起真空下降约100Pa。   疏水泵制造商在水泵入口侧加装诱导轮之后,扬程提高10m,但仍无法满足正常运行的要求。   2台疏水泵原设计为并联布置,施工已完成,决定改为串联布置,使泵出口压力高于凝结水母管压力。在B泵的出口与A泵入口之间,加接一根直径为100mm的连通管,增加一只隔离阀。A泵工频运行,B泵变频运行,#6低加水位信号接入变频器自控,疏水泵出口母管的调节阀全开,偶然情况下辅助节流控制(当机组负荷很低,疏水流量大降,变频器降至控制低限20Hz时)。改造后的运行非常成功,30~140MW变工况运行时,水位始终正常。   疏水流向:#6低加汽侧→变频B泵→连通管→工频A泵→调节阀 →凝结水母管,B泵出口阀、A泵进口阀和入口抽空气阀必须常关。   B泵为前置泵,变频控制,以降低A泵入口侧的压力,避免过压漏水损坏。调试时,暂时脱开B泵联轴器,完成联调后,恢复联轴器再调试。以下是改造后的热力系统图,虚线为新增加的用于串联运行的连通管。   1.3案例3:除氧器水位调节阀前移   案例2的技改成功后,运行约1年,工作正常,缺点是双泵投运,无备泵,对经济效益有影响,启停操作也复杂。经过分析思考,实施了独创性的改造:将除氧器水位调节阀从除氧层移至#6低加进水阀前,使#6低加出水阀后的压力降至0.8MPa左右,疏水泵恢复并联运行方式,一备一用,变频泵运行,工频泵备用,调阀移位前后的热力系统图如下:   经过以上方式改造,机组甩负荷事故时,#5和#6低加水侧及凝结水管的凝结水将参与除氧器水箱存水的汽化过程,使汽化过程延长,但由于本机抽汽至除氧器管道的防汽水倒流措施完善(1只气控快关逆止阀+1只液控快关阀),不会增加机组超速的危险性。   因除氧器水位调

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