动力车间空分单元能耗月经营探究.ppt

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空分单元能耗月分析汇报 主讲人:于明飞 2016年5月4日 空分单元概况 1、2014年改造前主要由1台600m3/min英格索兰压缩机及1台空分寿力机100m3/min同时运行,两台空压机组平均明天耗电量为:在10万度左右。 空分单元概况 2、2#空压机组一直为空压站备用机组,2#为沈阳鼓风机厂设计生产的流量为400m3/min,2#空压机组平均每天耗电量为:6.5万度左右。 空分单元概况 3、2014年空分空压改造以后新建2台350m3/min阿特拉斯离心式空压机,在2015年初正式投用运行,两台空压机组平均明天耗电量为:在11.5万度左右。 能耗指标对比 一、目前空压站装置共有5台空压机组,现在运行模式为: (1)、1#空压机A和1#空压机B同时运行模式流量700m3/h。 耗电量每天在11.5万度左右 (2)、1#空压机A和2#空压机同时运行模式流量750m3/h 。 耗电量每天在12万度左右 (3)、1#空压机B和3#空压机同时运行模式流量950m3/h 。 耗电量每天在13.5万度左右 (4)、2#空压机和3#空压机同时运行模式流量1000m3/h 。 耗电量每天在14.5万度左右 (5)、3#空压机和空分寿力机同时运行模式流量700m3/h 。 耗电量每天在10万度左右 能耗指标对比 能耗指标对比 主要问题分析及改进思路 全厂装置领域风机、泵、机组和空分空压机天耗电为100.6万度,空分空压机耗电总量占12%计算,其年耗电量为4416.5万度。实际上,压缩空气在工业使用中,仅有65%的能耗真正用于生产,其余35%的能源消耗于泄漏及假性需求,空分单元每年空压机电能源浪费约126.1万度。压缩空气系统节能对策已成为最紧急的课题。 主要问题分析及改进思路 如何真正优化压缩空气系统,实现能耗的降低?事实上节能是没有什么捷径可走的。为了实现整个系统的最佳节能效果,应当认真研宄系统的每一个环节,采取相应措施,包括减少压缩空气生产成本,减少压缩空气输送成本,减少压缩空气使用成本,并尽可能与其它公用工程设备进行整体考虑。 主要问题分析及改进思路 1、空压站空压机运行中存在憋压、限量、的问题 空压站1#A、B 两台机组运行由于工艺管线流程的限制,处于一台机组低负荷运行,机组放空阀会在低负荷状态打开(30%左右浪费6300m3/min),严重影响机组运行工作效率。同时也影响净化风管网系统压力,造成机组能耗大量的浪费。 车间建议:在大修中进行流程改造将在1#A(或B)出口管线增加一条主线,连接至压缩热B(G-205)入口,实现1#A、B机出口管线分开,保证机组出气量均衡的目的。 主要问题分析及改进思路 2、空压站空压机运行中存在压降的问题 空压站1#A、B 两台机组在运行中,压缩机出口压力在0.76MPA,而进压缩热入口压力在0.75MPA,经过压缩热本体后除尘器后出口压力0.64MPA,阻力在0.11MPA左右,直接造成风系统压力下降。同时影响3#空分分馏塔入塔风压,造成3#空分装置入塔原理风压力下降,低于生产的实际指标,影响3#空分装置正常的生产运行。 车间建议:大修中对压缩热系统进行改造,对在压缩热G-204、G-205冷却器出口管线后各增加一条非净化风管线,到3#空分非净化风跨线处去空分装置内。保证3#空分装置入塔原理风压力指标。 按净化风为:0.14立方/元非净化风0.07立方元,空分装置用风量7000m3/min ,如果使用非净化风每小时能省490元,一天节约1.17元。 主要问题分析及改进思路 3、外管网装置设备、管线泄漏的问题 全厂装置中的泄漏点通常占供气量的20%,泄漏在生产现场广泛存在。主要产生在气动接头、电磁阀、螺纹及法兰连接、破损阀门等处。而泄漏气体无色无味,泄漏产生的噪音在工厂环境下无法听到,给检测带来困难。 泄露主要是因为在使用过程中随着零部件的老化或破损而形成。根据经验,现场泄露的60%~70%是寿命泄漏,主要来自使用20年以上设备及管线。 车间建议:可以以各装置为单位,进行定期改善,开展漏点检查,尽可能的让员工懂得一种理念一一“堵漏”即是增加效益。让员工能够更加主动有效地管理这种空气系统,减少浪费,提高压缩空气的利用率,直接降低生产成本;在日常工作期间,检查外管网的管线有无泄漏声音;管道、设备设置场所的等查找泄漏点。 主要问题分析及改进思路 主要问题分析及改进思路 4、空压机设备故障的问题 4月8日空压站1#/A?空压机突然入口蝶阀电动机构出现故障,车间将1#A切至3#空压机组运行,空压站由1#B和3#空

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