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300MW仿真机汽机常见事故处理分析
#2高加泄漏 现象 #2高加水位异常,#2高加正常疏水门及事故疏水门开大,给水泵AB出口流量之和与省煤器入口流量偏差大。 1 监视汽机运行参数时,发现#2高加水位异常。 2 检查#2高加正常疏水门及事故疏水门动作正常,疏水阀开度比正常运行偏大。 3 检查比较给水泵AB出口流量之和与省煤器入口流量偏差,偏差增大。 4 正确判断#2高加水侧泄漏。 5 汇报教练员,请求解列高加并限制机组负荷至90%。 6 CCS控制切BASE,降低机组负荷。 7 稳定主再热蒸汽参数,控制汽包水位在正常范围。 8 关闭#1、#2、#3高加抽汽电动门,确认抽汽管道各疏水阀联开。 9 高加切除后,注意主、再热汽温的变化,及时调整减温水流量,防止汽温超限。 10 隔离高加水侧:先开高加旁路门(三通阀),完全开启后,手动关闭高加出口门 11 就地关闭高加给水注水门 12 高加解列完毕,全面检查机侧TSI各参数、各监视段压力、除氧器水位、热井水位、给水泵、凝泵运行正常。 检查锅炉、电气侧主要参数在正常范围内。 14 检查高加#1、#2、#3抽汽电动门关闭严密并切电。
(仿真机未做高低加系统,以下均口述) 15 关闭#1、#2、#3高加连续排汽手动门 16 关闭#1高加至#2高加逐级及事故疏水调阀后手动门,关闭#2高加至#3高加逐级疏水调阀前手动门 17 检查#2高加汽侧压力为0,开启#2高加汽侧排气门 18 开启#2高加汽侧、水侧放水门 19 通知检修处理。 20 拆除安全措施 21 关闭汽、水侧放水门,开启#1高加出口管道放空气门 22 开启高加出口电动门注水门高加注水,连续冒水后关闭(以上口述) 23 (操作)开启高加出口电动门,到位后开启入口电动门(检查给水流量稳定) 24 开启抽汽逆止门,按#3、#2、#1顺序点动开启抽汽电动门,控制加热器出口水温,升温率<3℃/min 25 开启#1、#2、#3高加连续排汽手动门, 26 调整#1、#2、#3高加水位正常,并计算下端差是否正常。 汽轮机凝汽器A侧铜管破裂 现象 热井水位明显升高。 处理 1 监视机组运行参数,热井水位明显升高。 2 检查发现凝汽器水位快速上升、凝汽器A侧循环水出口压力由120KPa缓慢下降至90KPa,A侧循环水温逐渐上升。 3 正确判明凝汽器A侧铜管破裂。 4 汇报教练员,要求快速减负荷至150MW-160MW 5 切除CCS,打跳磨煤机A,投入CD层油枪后,打跳磨煤机B,控制主再热汽温,负压,汽包水位、除氧器、热井水位等正常 6 开启#5低加出口管道放水电动门(就地画面开启电动门前手动门),或者开启除氧器放水至定排手动门,降低热井水位。 7 中辅汽源切换至母管,开启中辅至轴封供汽电动门,检查调整轴封压力正常40KPa。 8 快速减负荷过程中,检查监视DEH上各参数正常 9 停止吹灰、定排等工作,关小连排。 10 负荷200MW以下(就地画面)关闭A侧侧凝汽器汽侧空气门,注意其真空值的变化,若真空急剧下降应立即中止操作。
11 机组负荷200MW以下,关闭凝汽器A侧循环水入口、出口电动门,检查机组真空回头 12 通知胶球清扫值班员检查关闭A侧凝汽器胶球清洗出入口门。 13 开启A侧凝汽器水侧放空气门及水侧放水门。(口述) 14 切除凝汽器A侧循环水电动门及胶球泵电源。 15 机组真空回头,检查燃烧稳定,撤出油枪,稳定各参数在正常范围内,检查热井水位缓慢下降,关闭#5低加出口放水门。 16 根据真空,停运一台循环泵。(口述不必操作,仿真机停运一台循环泵真空下降过快) 17 注意监视汽轮机#3、4轴承振动、油温和金属温度变化。 18 教练员告凝汽器A侧铜管消缺结束 19 拆除安全措施,电动门及胶球泵电源送电正常。 20 关闭各放水门,稍开凝汽器A侧循环水出口门充水,水侧放空气门见水后关闭空气门,全开凝汽器循环水出口门,开启A侧循环水入口门。 21 就地开启A侧凝汽器汽侧空气门,注意凝汽器真空值应上升。 22 汇报教练员,逐步将机组负荷加至正常。 小机A#1主油泵故障跳闸,#2主油泵联动正常 现象 小机A#1主油泵跳闸,备用#2油泵联启正常,导致汽泵A跳闸,汽包水位急剧下降 处理 1 监视汽机运行参数,发现DCS“小机A#1主油泵故障跳闸”“给水泵汽机A跳闸”报警。 2 检查电泵自启,否则迅速手启电泵。 3 提高电泵转速,监视电泵入口压力大于1.05MPa,维持汽包水位正常。 4 判断汽泵A跳闸原因为#1主油泵跳闸,备用#2油泵联启正常,汇报教练员,联系检修。 5 汽
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