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SZorb汽油精制装置操作优化pdf
石 油 炼 制 与 化 工 2014 年 12 月 加工工艺 PETROLEUM PROCESSING AND PETROCHEMICALS 第45 卷第12 期
S Zorb 汽油精制装置操作优化
刘进平,白永涛,宋红燕
(陕西延长石油(集团)有限责任公司延安石油化工厂,陕西延安 727406)
摘 要:S Zorb 催化汽油精制装置自首次开工以来,一直存在稳定汽油收率偏低、再生器取热系统与催化 剂再生放热量不匹配等问题。通过优化稳定系统操作参数,降低了稳定塔塔顶燃料气排放量,提高汽油收率
0.7 百分点;同时对再生器取热系统进行改造,增设氮气取热系统,有效保护了再生器取热盘管,降低操作难度; 然后将取热后的热氮气进行充分利用,作为氮气加热器的介质,达到节能降耗的目的。
关键词:汽油精制 硫含量 再生器 操作优化
随着国家对环保要求的不断提高,汽油硫含 量的指标日趋严格,2014 年1 月1 日起在全国范 围内开始实施国Ⅳ排放标准,要求硫质量分数不 大于50 g∕g(北京地区已于2008 年1 月1 日在全 国率先执行国Ⅳ排放标准)。长远要求汽油指标符 合国Ⅴ排放标准,硫质量分数不大于10 g∕g,低硫、 超低硫汽油是未来车用汽油的发展趋势。
陕西延长石油(集团)有限责任公司延安石油 化工厂1.80 Mt∕a 汽油精制装置,为目前国内最大 的汽油精制装置,于2013 年底试车成功。该装置 采用S Zorb 催化裂化汽油吸附脱硫技术,由进料 与脱硫反应、吸附剂再生、吸附剂循环和产品稳定 系统4 部分组成。原料为上游催化裂化装置汽油, 设计硫质量分数70~150 g∕g,产品为硫质量分数 低于50 g∕g 的低硫汽油,亦可以为硫质量分数低 于10 g∕g 的超低硫清洁汽油,分别能够满足国Ⅳ 和国Ⅴ排放标准。
汽油精制装置自2013 年12 月27 日投产运行 以来,随着装置的运行,逐渐暴露出一些设计上的 不足,如汽油收率偏低、再生器取热系统与催化剂 再生放热量不匹配等问题,为使装置安、稳、长、 满、优运行,需对装置进行优化操作和技术
改造[1﹣4]。
1 产品稳定系统优化
1·1 稳定塔系统流程
稳定塔主要作用是除去液化气和轻烃组分, 得到稳定的合格汽油产品。稳定塔的进料分别来 自热产物气液分离罐和冷产物气液分离罐的罐
底,分馏后塔顶气体经空气冷却器、水冷却器冷却 后进入稳定塔塔顶回流罐,罐底油经过稳定塔回 流泵打回稳定塔塔顶作为冷回流。罐顶燃料气部 分用于原料缓冲罐气封(无氧气),其余的送至燃 料气系统。塔底稳定的精制低硫汽油产品经冷却 后送出装置。稳定塔流程示意见图1 。
图 1 稳定塔流程示意
1·2 稳定塔存在的问题
装置自投运生产以来,稳定汽油收率一直偏 低,且稳定塔塔顶回流罐的燃料气排放量一直偏
收稿日期:2014﹣05﹣27;修改稿收到日期:2014﹣07﹣18。
作者简介:刘进平,高级工程师,现从事石油化工工艺技术管 理工作。
通讯联系人:宋红燕,E﹣mail:soho yan2003@163.com。
第12 期 刘进平,等.S Zorb 汽油精制装置操作优化 51
高。对燃料气组成进行分析,数据见表1 。从表1 可以看出,燃料气中C4 含量较高。由此可以推 断,可能由于稳定塔操作参数不合理,致使稳定汽 油部分轻组分进入燃料气系统,从而导致汽油收 率较低。
表 1 稳定塔回流罐顶燃料气组成 ψ,% 日 期 C1 C2 C3 C4 C4 以上 01﹣22 3.80 2.86 1.93 26.44 0.11 01﹣24 2.93 2.26 1.76 32.86 0.08 01﹣26 3.12 2.26 1.71 30.68 0.18 01﹣27 4.01 2.54 1.89 35.40 0.19 01﹣29 5.12 2.67 2.02 31.95 0.31
1·3 稳定塔系统参数优化
优化前稳定塔系统操作参数见表2 。由表2 可以看出,稳定塔按照原设计工艺参数进行操作, 塔顶燃料气排放量较高。根据精馏塔操作特点, 造成塔顶馏分量增大的原因有:①精馏塔温度偏 高,即塔底重沸器供热量过大或塔回流量过小; ②精馏塔塔压偏低。
表 2 优化前稳定塔系统操作参数 塔底 塔顶 塔顶 塔顶 回流 稳定 日 期 温度∕ 温度∕ 压力∕ 回流量∕ 罐外排量∕ 汽油 ℃ ℃ MPa (t·h-1 )(m3 ·h-1 )收率,% 01﹣22 147 46 0.65 2.5 25 99.0 0
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