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煤矿企业减少电耗实现节能的对策.doc
煤矿企业减少电耗实现节能的对策
摘要:以山东新巨龙能源有限责任公司特大型矿井为例,介绍了煤矿企业减少电耗、实现节能的对策,并阐述了这些措施所带来的效益和效果,以期对为煤矿企业节能工作提供宝贵经验。
关键词:煤矿;减少电耗;节能对策
中图分类号:F062,2 文献标志码:A 文章编号:1000-8772(2013)01-0187-01
山东新巨龙公司是特大型矿井,年耗电量在10000万Kwh以上。为进一步落实国家节能减排的方针政策,新巨龙公司实行了一系列的节能措施,减少电能损耗,取得了显著的效果。
1.采用国内先进的无功集中补偿与就地补偿相结合的方式,提高矿井功率因数
1.1集中无功补偿装置的应用
2006年5月份,为了提高矿井功率因数,改善电网质量,新巨龙公司经过大量调研,决定采用当时国内先进的静止无功补偿装置(SVC)对矿井IOKV电网进行集中无功补偿。
2007年4月份投入使用后,取得了非常好的效果:
(1)可以快速精确地进行容性及感性无功补偿,10kV供电系统功率因数达到0.95以上,系统补偿率达98%,补偿响应时间小于20ms,过电压抑制度95%,对3、5、7、11次谐波可进行有效的抑制。
(2)通过现场检测,新巨龙公司电压质量、功率因数、谐波影响等电能质量均符合国家标准,为国内同类大容量煤矿供电系统的建设积累了有益的经验,提供了第一手的资料,受到了同行和电力部门的好评。
1.2就地无功补偿装置的应用
随着新巨龙公司井下采区的不断延伸,井下供电距离越来越长,因此需为大功率供电设备增加就地无功补偿装置,以提高功率因数。经过充分调研,2010年3月,新巨龙公司在井下掘进迎头配电点增加了WBB系列矿用隔爆型动态无功补偿装置,对用电设备进行无功补偿。
1.3在将要安装的北风井IOKV配电所中,应用更为先进的SVG动态无功补偿装置,提高矿井功率因数。
2对电网进行升压改造,减少线路损耗
2.1井下电压升级改造过程
电气设备供电电压低,会使供电线路线损增大,增加电能损耗。在2009年以前,新巨龙公司在井下部分采区还有660V供电电压,不能适应新巨龙公司节能发展的要求,因此需进行电压升级改造。2009年5月份,新巨龙公司成功地将井下660V电压升级为1140V电压,消灭了660V电压,实现了电压升级。另外在井下综放工作面进行供电设计时,将采煤机、工作面刮板机、工作面转载机、工作面破碎机的电压升级为3300V。
2.2电压升级改造效果
(1)通过这次采区电压升级改造,实现了井下采区的电压升级,提高了供电可靠性和安全性,延长了供电距离,减小了供电线路损耗。
3.在主排水系统应用高效水泵,减少排水电耗
为保证矿井安全生产,新巨龙公司在井下配置了2个主排水泵房,即1#中央泵房和2#中央泵房。泵房共安装11台大功率排水泵,额定功率为1800KW,额定流量为420m3/h,额定电压为10KV。由于1中央泵房2泵和2#中央泵房8泵效率下降较快,水泵运行电流仅为86A(水泵额定电流为120A),而且水泵腐蚀比较严重,影响了能效比,因此决定更换高效低耗排水泵。经多方调研,决定采用德国进口的MHP49200/13/A1-S型高效耐腐蚀水泵替代效率较低的及8#水泵,该水泵电机功率与原水泵相同,但排水额定流量由420m3/h提高到500m3/h,该水泵于2010年7月份完成更换。
通过该项方案的实施,使中央泵房水泵每月运行时间减少了360小时(按单台累计算),每月节约电量:1800×360÷10000=64.8万Kwh。
4改变劳动组织方式,实行集中生产,减少设备运行时间
劳动组织概况:新巨龙公司1301综放工作面采煤设备及相关运输皮带机总装机容量为6775KW。原来的劳动组织实行“三八制”生产,检修时间为每天3小时(9:00---12:00),生产时间21小时,设备运行时间长,生产效率较低。
在保证安全生产的前提下,结合矿井实际情况,优化劳动组织方式,实行集中生产,减少无效开机时间,达到降低生产能耗的目的。因此决定将综放工作面劳动组织改为“四六制”生产,检修时间改为每天6小时(每天早班10:00---16:00),检修时间内工作面设备均停机检修,每天实际生产时间减少为18小时,使采煤工作面设备开机时间每天缩短3小时。该方案自2010年7月1日起实施,每月可节约电量:6775×3×30×0.8÷10000=48.8万Kwh。
5应用变频控制技术,实现电机节能
5.1在主井提升机控制系统应用中压变频调速技术,实现电机节能
新巨龙公司主井提升机共两台,而且两台提升机经常同时运行,总负荷达960
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