运用QC方法提高光爆成型.docVIP

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运用QC方法提高光爆成型   摘要:麦垛山煤矿上仓斜巷以细砂岩、粉砂岩和中粒砂岩为主,在掘进过程中,出现碎裂、崩塌、跨落现象,致使隔水性大大降低,巷道成型差。麦垛山煤矿通过学习QC的基础知识及工具的使用方法,充分发挥QC质量控制作用,使施工的上仓斜巷工程,在施工中工程质量、施工速度不断提高,得到了集团公司的肯定。   关键词:QC质量管控 光爆成型 PDCA循环 工程质量   0 引言   麦垛山井田位于宁夏回族自治区中东部,行政区隶属于灵武市宁东镇和马家滩镇管辖。西北距银川市79km,东南距灵武市43km。地理坐标:东经106°39′18″~106°46′38″;北纬37°4′34″~37°54′33″。井田呈西北-东南条带状展布,北部与羊场湾井田和石槽村井田相邻,东部与红柳井田相邻,西部为广袤的毛乌素沙漠,南至马家滩驻地。矿井面积约65km2,矿井设计生产规模为8.00Mt/a,服务年限为102年[1]。   由麦垛山煤矿施工的上仓斜巷掘进揭露岩层以细砂岩、粉砂岩和中粒砂岩为主,成分以石英、长石为主,泥质胶结,原生结构面一般有块状层理、槽状层理、大型板状交错层理,单层厚度大。多属硬脆性的岩石,在外力作用下易碎裂、崩塌或垮落,同时其隔水性能将大大减弱或完全丧失,裂隙的导水性能好。岩层普氏系数均小于4.6,属软弱类岩石,具脆性而不具韧性,冲击易破碎。   巷道开口底板标高+869.917,施工到位标高+926.660,巷道掘进高度3.7m,掘进宽度4.4m,净高3.5m,净宽4.2m,巷道喷浆厚度100mm,铺底厚度100mm,两侧墙基础各深100mm。掘进断面面积14.2m2、净断面面积12.81m2。上仓斜巷施工长度332m, 施工方位角57°。巷道断面设计为半圆拱型断面,巷道永久支护设计为:锚网喷支护[2]。   1 施工流程[3]   1.1 施工方法   采用浅打眼(眼深0.8m~1.2m)、少装药(每眼1~2节药卷)、放小炮(每次放8~10个眼)的方法进行施工,减小循环进度和控顶距离。   1.2 施工工艺   进入工作面前先进行敲帮问顶和安全检查工作→延设中、腰线→打眼→装药→爆破→架设前探梁支护→打锚杆进行永久支护→出渣、文明生产。   1.2.1 掘进方式   使用YT-28型风钻进行打眼,采用光面爆法掘进,使用三根金属前探梁进行永久支护,锚网喷加锚索联合永久支护。耙装机配合无轨胶轮车、刮板输送机、皮带输送机出碴。   1.2.2 掘进工艺流程   交接班及安检准备工作(敲帮问顶)→沿中、腰线(布置眼位)→打眼→装药→爆破→敲帮问顶→临时支护→出渣→打锚杆眼安装锚杆→清理浮渣、文明生产。   2 利用PDCA循环,分析原因,制定对策   2.1 成立QC小组   经过半个月的时间施工,出现岩石破碎、松散导致巷道局部超挖,顶板淋水严重,片帮等现象。于是成立QC小组。QC小组成员根据现场实际情况,仔细研究之后,针对岩石破碎、松软、有淋水等现实条件,小组制定了以下工作目标。   标准共10项,每项4分,月得分在36分以上,争取达标率达90%以上。改变巷道安全质量,为矿建施工队伍在质量、安全、效益上打下坚实基础。   表1 每项月评分表   ■   2.2 利用PDCA循环,分析原因,制定对策   为深入开展QC小组活动,使爆破作业始终处于质控之下,严格按有关爆破说明进行,QC小组制定了“利用班前讲、班后提、勤说多讲、亲临现场”等针对各个方面进展情况,解决实际问题的活动计划,在此期间根据现场特点,对爆破人员进行再培训。   在爆破过程中,根据现场实际情况,采取理论和经验相结合,使爆破作业的整个过程处于受控状态,同时,针对岩石破碎、松软、有淋水等影响爆破作业因素,小组内控制平均循环进尺为1.0米。   QC小组根据调查结果,对影响爆破效果的各因素进行统计分析,作排列图,找出造成爆破效果差的主要原因,见下表2:   表2 光爆影响因素统计分析表   ■   ■   由排列图可以看出,周边眼间距大、装药量不合理是巷道成型差的主要原因,为此利用因果分析图,从人员、材料、方法、环境四个方面分析。   ■   确定主要因素并制定对策:   经全体成员认真讨论研究确定,周边眼间距大、装药量不合理主要因素:   ①积水性不高。②责任心差。③新工人多。④巷道断面大、岩石松软,运输距离远。⑤有淋水。⑥风钻老化易坏。⑦没有根据岩性调整周边眼间距。⑧没有根据岩性调整装药量。   为此制定对策如下表:   表3 对策表   ■   2.3 实行阶段   实施一   ①12月4日,队里召开班长、验收员及队干会议,制定有关措施,设立奖项,并在当天向全体职工宣布,

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