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2010年3月份质量工作报告
供应商及进货质量
3月16日,上海银骆所供的三角带规格为A1702,表面陈旧,此次让步接收,口头通知采购李经理,确保下次购买崭新的胶带。3月22日,宁波所供的油马达,四只中,有一只花键轴卡死,不能转动,反馈给李经理,他及时通知供货厂家来了人,23日修整完好。
总经理批示:
进货质量的控制要动真格,以后绝对不能接收此类产品进厂进库! 二、 生产过程和产品出厂质量状况
3月10日巡检时发现,流入机加工李能勇处的图号为SGC-7-125BO-06的零件(杨浦项目):油缸顶部连接体,外圆弧表面因气割坑坑凹凹严重,当时即告知制造部张经理,要求补焊后打磨光净,其表示在零件装配前施行,3月15日跟踪杨浦项目装配现场验证,发现装配好的连接体零件已补焊打磨好。
3月12日巡检,发现在机加工组施建荣处,已加工好的图号为SGC-1-100C-2.3-5的零件:垂直压缩油缸吊耳,安装螺栓的平面无法锪平,原因是严重的气割缺陷所致,遂找到张经理,请至现场,张经理表示安装前补焊打磨后再加工好。我又找到下料员,要求他下料时保证工序质量。
3月17日检查发现:SGC-1-2上倒垃圾式横移压缩机的油箱防护罩,未按照图纸制作,图纸规定为双翻盖式,气弹簧支撑,而实际制作为单翻盖斜杆支撑,调查发现后者为老式,此次顾客未做要求,以后可按图(新式)制作。
3月19日,做2只5吨钩锁圆弧集装箱(三林打浦路)渗漏试验,结果一只集装箱接口橡胶密封处有三处渗漏,另一只排水阀滴漏(锁紧靠山位置不对)及底部三处渗漏,遂找出焊缝虚焊处,做以标记。22日出具《不合格整改通知单》交张经理,张经理安排责任人罗勇、龙敬义补焊修正。我跟踪检查至合格。
3月22日现场跟踪检查任务单号10-01的SGC-1-1B的压缩机制作,抽检发现4只推头油缸耳板,其销子孔位尺寸,不符图纸要求,图纸尺寸为146mm,实测135mm我,判定此零件为不合格品,马上通知操作人,不要急于焊接上。我去找责任人施建荣,开始其矢口否认,我要他对照图纸再次测量,他才知道看错了尺寸基准,导致尺寸相差了11mm。我监督他将这四只零件堵焊打磨,按正确尺寸钻好孔后,交付给了焊接人员。
3月24日,检查两只5吨抱锁集装箱的底部焊缝,发现共有5处虚焊,遂作出标记,找到责任人罗勇,监督其补焊好。
3月25日巡检,发现任务单10-01的SGC-1-1B压缩机底漆已喷好,但升降插头上的两个插头没有焊接,遂告知了责任人,其下午焊接好了插头。
3月25日上午出厂的康城大修设备,棘轮锁紧机构及铰链的开口销未装,告知张经理及时装上了。
3月25日下午,跟踪SGC-1-1B压缩机调试,在调试插头下行运动时,插头猛然倾斜,卡住油缸。立马找到张经理,反映情况,分析原因为插头两端,与两侧的尼龙导轨间隙过大,导致运动中插门倾斜卡死,张经理安排石秀银一起适当调整两侧的调节螺栓,并加注黄油后,插头上下运行遂平稳、安全、可靠。
3月25日下午4时,仓管朱东锋招呼我,去仓库检验半成品:小油缸的安装耳片,大约有30只。我判定为不合格。原因是气割的渣瘤未除,建议其不要入库,退给车间。随后我找到下料员陈斌,要求他每次下料后应将瘤渣及时敲除,才能流到下工序。并找到机加工组长李能勇,告诉他,以后气割的毛坯,瘤渣未除,一律不许加工,退给下料员,并要求其敲掉。
3月26日上午,检查SGC-1-2上倒垃圾式横移压缩机和SGC-1-1B压缩机(底漆已喷好)焊缝,共查出3处漏焊及2处焊缝严重不齐,做了标记,告知车间负责人,找责任人补焊返工。下午跟踪,已补焊好。
总经理批示:
过程检验有进步,但如何将操作人、组长、专业负责人、质检员整合为一个全过程质量控制的
整体,还需要作出更多努力和辛勤劳动。
3月29日早晨8:00,做SGC-1-1B(仁济医院)两只集装箱渗漏试验,发现两只箱接口橡胶密封处都漏,底版焊缝各有三处渗漏。其中一只及时补焊整改,焊缝补焊好,不漏,但接口处补焊了,仍有一处渗漏。由于销售部急于要求发货,说到安装现场整改补漏,我遂做好漏处标记。此两只集装箱早已做好,但密封条一直未装,不好做试验,我曾错促过张经理两次,但一直未装密封条,因此试验一直未做。其中3月26日早晨说过一次,他说等等,现在没时间。车间周六安排加班,我不知道,没有跟班。周一清早去看,密封条已装上,赶紧做试验,结果多处渗漏,焊补不及,造成设备带病出厂。3月27日(周六)加班喷漆、贴商标,有一只插门一面油漆色差较大,周一已来不及补救了。且商标位置帖错,来不及检验。
SGC-1-1B(仁济医院)设备因倾翻位置不对,左倾翻做成了右倾翻,结果刚拉出去又拉回来。我当时是按图纸(右倾翻)检验的。这是制造部与销售部没有接口好所致。
总经理批示:
技质部亦需汲取教训,从土建方案、基
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