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机电专业操作工种目录
机电专业操作工种目录
1、主扇司机………………………………………………………1
2、矿井提升机司机………………………………………………4
3、精通维护工……………………………………………………7
4、矿井泵工………………………………………………………10
5、钢缆皮带工……………………………………………………13
6、采煤机司机……………………………………………………16
7、输送机操作工…………………………………………………19
8、综掘机司机……………………………………………………22
9、采掘电钳工……………………………………………………25
10、煤矿机械安装工………………………………………………28
11、综采维修钳工…………………………………………………31
12、综采维修电工…………………………………………………34
13、煤矿电气安装工………………………………………………37
14、矿井维修电工…………………………………………………40
15、矿井维修钳工…………………………………………………43
主扇司机
操作要领:
1、开机前检查高低压、润滑、机械系统,确认风门在正确位置,按操作规程开机。 2、运行中随时观察电压、电流、水柱等参数变化情况。
3、倒开机时,按规定在10分钟内完成。
事故案例:案例1:
事故简要经过
2002年8月13日八点班,某矿主扇司机张某、韩某发现1#电机停转,并发现1#电源柜无电压指示,为及时开启风机,司机张某看到2#电源柜电压指示正常,随即合上6KVⅠ段与Ⅱ段之间的联络开关,此时,隔离开关有火花,随后2#电源柜跳闸,联系35KV变电所迅速恢复了2#电源,于是,启动了2#风机,影响生产49分钟。
事故原因
1、1#电源柜无计划停电。
2、1#电源柜跳闸后,失压脱扣器未起作用,为2#电源柜的返送电构成回路。
3、2#柜为35KV变电所其它馈电柜提供了电源,造成过流跳闸。
防范措施
1、发生事故后应该先检查本机房有无故障、保护是否到位,然后进行事故抢救。
2、发生事故后,必须严格执行询问、汇报制度,通过调度和值班长统一协调指挥,防止扩大事故。
3、完善各级保护,确保主扇正常运行。
案例2:
事故简要经过
2003年8月29日八点班,某矿当班主扇司机赵某巡检时,听见风机声音异常,经检查未发现情况,便立即停2#风机。停机后,2#稀油站报警,再连续启动2#稀油泵启动不了。此时,赵某又启动1#稀油泵,压力正常后按倒风机程序关2#风门,开1#风门,启动1#风机,运行正常后向调度站进行了汇报,影响生产24分钟。 事故原因 1、主扇司机素质不高,对主扇控制原理不熟悉,主扇司机赵某听到风机声音异常后盲目人工紧急停车。 2、35KV变电所6KV母线下出线发生故障。 3、《主扇操作规程》制定的不详细,对于什么情况下声音异常应采取紧急停车未做具体规定,容易引起司机误操作。 防范措施 1、主扇电机要尽快安装欠压保护,避免主扇长期在低电压下运行,损坏电机。 2、要尽快使用变电所、主扇的监测监控系统,便于及时发现问题及时处理。 3、《主扇操作规程》中要细化司机紧急停车规定。
案例3:
事故简要经过
2006年5月13日八点班,某矿1#主扇停机检查,启动2#主扇时由于风门限位开关失灵,将牵引钢丝绳拉断,又重新启动1#主扇,当1#主扇投入运转后,主扇司机发现水柱计指示下降。经检查2#风门没有关严,造成风在两台主扇之间短路。经重新关严后,才正常运行,影响生产30分钟。
事故原因
1、风门限位开关失灵,造成牵引钢丝绳拉断。
2、在2#风门没有关严的情况下启动1#机。
3、对备用机的日常维护检查不到位。
防范措施
1、要经常检查钢丝绳及其连接装置。
2、经常检查试验各风门的限位开关,发现问题及时解决。
3、使用主扇检测监控装置,检测风门开启关闭的位置。
矿井提升机司机
操作要领:
1、看清提升方向、信号、仪表,谨慎操作。
2、操纵台前坐姿端正,思想集中,制动闸、主令控制手把要扶稳。
3、执行操作规程、监护制度要严格。
事故案例:
案例1:
事故简要经过
2003年2月19日零点班,山西某矿措施井基建施工中,绞车司机误操作,致使调绳离合器脱开,造成副罐笼下滑,立井主绞车失灵,发生罐笼坠罐事故,死亡 5 人,受伤2人。
事故原因
1、绞车司机误操作,是造成这起事故的直接原因。
2、主提升绞车司机单人上岗,严重违反《煤矿安全规程》的有关规定,是造成这次事故的重要原因。
3、对主要提升绞车的使用和管理制度不严,措施不力,尤其对绞车的调绳操作缺乏应有的程序和规定,是造成这起事故的重要原因。
防范措施
1、操作绞车调绳系统时,必须制定严格的规定。
2、严格执
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