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安塞油田浅油藏水平井施工难点分析.doc
安塞油田浅油藏水平井施工难点分析
[摘 要]随着油田勘探开发的不断深入,勘探技术转型升级,水平井的开发需求日益普遍,随之对钻井技术的要求越来越高,安塞区块经过长年的注水开采,大面积施工水平井,我们在施工中克服困难不断总结,得出了一些行之有效的办法,本文针对施工中的难点进行分析,并将我队的施工经验进行分享,不足之处请批评指正。
[关键词]水平井 1.5度单弯螺杆 节流循环 承压堵漏
中图分类号:TE348 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)18-0051-01
我们在该区块共施工水平井八口,均属于安塞区块浅油藏长6水平井,通过8口井的水平井技术探索研究与总结,安塞油田浅油藏长6水平井的施工存在很多难点,
一.油藏构造不稳定,存在较多的滑动调整
桥平10井为我队所钻安塞浅油藏水平井第一口井,该井基本情况如下:
桥19井区桥平10井位于陕西省安塞县招安镇李塔政村内,为典型的黄土塬地貌,构造为伊陕斜坡,桥平10井为采油水平井,设计井深1604m,水平段长500米,靶前距316米,水平段设计方位27.7度,设计入窗点1098.36米。
本井于1096.15米入窗,入窗井斜83.84度,方位33.2 .入窗后未见油层显示,甲方要求下探垂深找油,期间钻至井深1380米,垂深已低于第一靶点9米,仍无油气显示。井深1380,井斜90.83,方位32.1.决定填井完井。期间仅地质循环及找油调整时间长达125小时。本井施工周期较长,钻井周期14天1小时,机械钻速19.16米/小时,钻井月速3000米/台月。
甲方更改靶点后侧钻,仍采取侧钻前的思路,钻具组合与侧钻前相同,钻至1410米按设计完钻。由于油层显示好,项目组决定增加两个靶点,水平段加深200米。中断电测后下钻加深,全井平均机械钻速:12.21米/小时 钻井井周期:10天17小时钻机台月:2500米/台月。
该井为比较典型的不可抗拒因素,其一油藏构造不稳定,层厚浅找油,其二实际油藏与设计油藏埋深有出入,导致在入窗点调整垂深,以及地质要求窗体限制,严重制约了机械钻速。
二.井控风险高,出水及油气浸现象较为普遍
我队所施工的丹平7、丹平8、丹平9、丹平10、坪平24井、均属于安塞区块浅油藏长6水平井。这5口井均不同程度的出气出水出油。井控风险较高。尤其丹字号水平井出气量大,属于一级风险井。配套防喷器2FZ28-35,节流压井管汇压力级别均为35MPa,为井控工作做好保障。
丹字号水平井设计垂深一般在1150-1170之间,表层井深设计150米,坪平24井设计垂深1262.9米,表层设计220米。丹平井现场做的漏失立压4MPa,坪平24井现场漏失立压3.5MPa。 表层较浅严重制约了最大关井套压。
丹字号水平井出气处理方案
丹平井水平段钻井液设计密度上限为1.20 g/cm3,粘度为35-70s。
丹平7、8、9、10井在入窗前均正常,入窗后钻井液性能逐渐体质1.2 g/cm3、65s左右。入窗后在水平段钻进50-100米期间会有出气现象,泥浆油侵严重,停泵断流。具体表现为现场在修理起下钻后开泵喇叭口泥浆严重外溢,且偶尔会喷出钻台面。在丹平7井钻进过程中,出气现象严重,停泵时间过长或修理起下钻间隔,开泵后井口泥浆大量外溢,针对此种情况我们采用节流循环手段,在停泵时间较长情况下关井打开节流阀,循环除气,正常后再开井钻进。在下钻通井及下套管过程中,均采取分段循环,丹凡尔顶泵节流循环,充分除气,每次大约在30-50分钟可恢复正常作业。固井作业中仍旧采取节流固井,保证固井过程正常。
针对此类压力异常且伴有油气侵的井,我队从二开井控装置安装入手,切实做好试压工作,保证各项装备待命状态,加强井控坐岗,在钻至入窗点前提前加重,发现情况立即关井求压,根据情况采取节流循环,泵入重浆压井,节流固井等手段保证井控安全。
三.下部地层从延安组开始至完钻存在漏失现象,且漏失量大
我队所钻的丹平7、8、9、10井中测井深一般均在1050-1080米左右,从延安底部700米左右开始发生漏失,漏失量随着井深增加逐渐增大。丹平7井由于刚搬迁至新区块,没有这方面经验,前期漏失量小,未采取措施,后期水平段钻进漏失量逐渐增大,每天补充大量生产水且化工消耗大。针对此问题,从丹平8井开钻进行讨论,最终决定在中测后利用等解释时间进行工艺堵漏,加入GD-3(0.3-0.4t)+DF-A(3-4t)+桥塞(1-2t)配置30方左右,单凡尔多次泵入,关井蹩压,承压堵漏,最高承压至2.4MPa。后期施工时漏失量明显减少,生产水消耗基本正常。
四.油藏埋深浅,直井段较短,钻具较轻,下套管过程中悬重轻,后期
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