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昆钢700m3高炉抢修及开炉实践
贺压柱李信平付铭杨勇
(武钢集团昆钢股份有限公司炼铁厂)
摘要 昆钢5高炉有效容积为700m3,由于炉腰、炉腹冷却壁及炉壳破损面积大,直接威胁到安全生产,因此于
2009年3月3日采用空料线停炉进行抢修,更换4.—-8段冷却壁、改进冷却系统布置等,开炉前由于各项准备工
作充分到位,开炉达产速度较快。
关键词抢修开炉
l概述
月简易中修后开炉以来,由于多种原因,开炉1个周后出现第一块冷却壁烧坏,以后频繁出现冷却壁烧坏现象,
到停炉前,炉腹、炉腰及炉身下部共破损冷却壁119组,整体破损达到46块,其中,炉腹第四、五段冷却壁破
损33组,整体破损12块:炉腰第六段冷却壁破损64组,整体破损5块,勾头全部断水闷死,炉身下段冷却壁
破损22组,整体破损8块,为了维持生产,安装铜冷却柱97根,同时采用炉外喷淋。由于冷却壁大面积破损、
炉壳变形、开裂,煤气大量泄漏,直接威胁到高炉的安全生产,鉴于此公司决定于2009年3月3日采用空料线
停炉进行抢修,更换4_—_3段炉壳、4_—_3段冷却壁及11段冷却壁。
2抢修
2.1高炉本体部分
高炉本体部分的抢修主要包括,更换4—8段炉壳、4_—矗段冷却壁、ll段冷却壁,更换炉顶小钟等,
其中以更换破损的冷却壁为重点。经过总结分析5号高炉冷却壁大量破损的主要原因有:①冷却壁本身存在缺
陷,其外观几何尺寸不规范;②安装的时候,为了抢工期,存在安装质量,冷却壁安好后其横缝、纵缝存在明
显的不均匀及错台现象:③在实际生产过程中,各段冷却壁供水方式不利于水量的调整等。
此次抢修所更换的冷却壁为漯河世林冶金设备公司所生产,结合高炉生产特点,从冷却壁的制作设计开始
优化改进。其中炉腹4、5段仍为双面冷却,与原有冷却壁相比,不仅将靠近热而的水管由4折弯改为6折弯,
6段及炉身下部7、8段为单面冷却,与原有冷却壁相比取消了所有的勾头,镶砖统一使用炭化硅砖冷镶,嵌入
深度由lOOmm改为嵌入90mm,外露60mm进行喷涂找平。
为了确保安装质量,要求安装冷却壁之前每一块都要进行放样,确保冷却壁之间的缝隙均匀,层与层之间
不出现错层,冷却壁与冷却壁、冷却壁与炉壳之间的缝用60%铁屑+24%精矿粉+16%高铝水泥组成的铁屑料填
满捣实。由于此次使用的冷却壁外观几何尺寸规范,安装质量好,因此冷却壁安装好,所有的横缝、纵缝均匀,
内壁光滑。风口组合砖砌好后,从炉腹以上工作层用高炉铝碳化硅喷涂料造衬,为了保证合理的炉身角及炉腹
角,结合各段的冷却壁厚度,通过调整各段的喷涂层厚度来维持合理的设计炉型,喷好后的炉墙光滑、平整。
炉身各段进出水管优化布置,改进供水方式,将4、5段串联供水,6段单独供水,7、8段串联供水,9、10、
11段串联供水,每一段都装有电子流量计以便使用过程中调整需要量。炉内各部位的冷却壁厚度及喷涂层厚度
243
见表l,喷涂料理化指标见表2。
表1冷却壁厚度及喷涂层厚度
2.2热风炉
由于服役年限长,5高炉3座热风炉都存在不同程度的破损,借这次抢修机会,将l号、3号热风炉上部开
裂倾斜部分火井拆除重新砌筑,更换上部格子砖。2号热风炉除了大墙外,其余全部耐材、炉箅子及支柱全部
更换新的,3座热风炉外壳加焊板筋加固,更换预热器导热管。
3烘炉
3.1热风炉烘炉
5高炉l号、3号热风炉于4月2日开始烘炉,由于只更换了上部开裂倾斜的火井墙砖及上部少量格子砖,
平稳,后期快”的要求。2号热风炉于4月17日工程结束开始烘炉,由于2号热风炉除了大墙外,其余耐材及
温32小时,在850℃保温16小时,其余升温阶段严格按照“前期慢,中间平稳,后期快”的要求。
3.2高炉本体烘炉
高炉烘炉前进行冷却系统试漏、试压,同时在炉墙喷涂造衬结束后开始清理炉缸,要求炉缸底部清到铁口
中心线,,但实际清理的情况是铁口附近基本上清到铁口中心线以下,而其他炉墙边还有约500mm×500mm的一
圈残留物,因此炉底基本上呈锅底状。炉缸清好后用‘P108x4的无缝钢管制作5根烘炉导管,形状如“广’,,3.0m
X2.3m的2套安装在5号、ll号风口,2.Omx2.3m的3套安装在2号、8号、14号,风口,插入炉内的导管底
堵死,煤气导出管在铁口组合砖内的部
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