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2004年凌钢铁系统原料结构优化实践.pdf

2004年凌钢铁系统原料结构优化实践 游大军 (凌钢集团公司生产技术部122504) 摘要“精料精做”的方针是高炉生产的法宝。凌钢烧结矿碱度在1.7~1.9倍区间时,烧结矿理化性能恶化,对 高炉高产顺行产生较大影响。凌钢烧结矿碱度在2.0~2.2倍区间时理化性能最佳。为保证高炉高产顺行,生产 优质足量的烧结矿是凌钢铁前生产的关键。为此本着碱性烧结矿碱性更碱,酸性球团矿酸性更酸的原则,一反竖 炉球团配吃粒度较细的保国矿的传统,把低Si02高品位细粒的保国矿给烧结机配吃,竖炉全部配吃Si02含量较高 的地方精矿。根据2004年6~12月份的操作,烧结矿碱度控制在2.05倍,烧结机满负荷生产,烧结矿理化性能得 到改善,高炉利用系数10月份达到3.63t/m3.d的历史最好水平,为全年实现185万吨铁,200万吨钢创造了条件。 关键词烧结矿球团矿高炉优化 优化前原料结构及生产状况 凌钢有下属保国铁矿,年产70万吨,生产高品位低Si02细磁精矿,按传统工艺,这部分矿粉全部给竖炉 使用。凌钢使用部分进口矿,主要是澳哈粉,年进口约70万吨。最主要的原料是地方精矿,品位低,Si02 高,年使用量约190万吨。为保证高炉炉渣中的MgO含量稳定在9%~11%,保持炉渣的流动性及稳定性, 在混匀料中配加7%硼铁粉。烧结用混匀料配比为:地方精矿:澳矿:“四合一”:硼铁粉=38:30:25:7。球团 矿原料配比为:保国矿:地方精矿:膨润土=60:37:3。 表1原料成分表(2004年1—4月份) 注:地方精矿为当地小铁矿的矿粉,家数多。质量不稳,成分波动较大。“四合一“为烧结球团返矿、高炉瓦斯灰、转炉沉泥、轧钢铁皮等的混 合物。 2),高炉烧结矿配比下降,烧结机能力过剩,而块矿消耗较多,4月份消耗进口块矿7000吨。为保证高炉用 料以及烧结机满负荷生产,烧结矿碱度不得不下调到1.8倍。而1.8倍烧结矿出矿率低,返矿量增加,烧结 矿强度降低,一方面无法满足高炉精料的要求,另一方面也加剧了铁前矿不足的矛盾。1~4月份烧结矿返 矿率为13.7%。 表2 2004年烧结矿及球团矿成分表 369 2原料结构优化方案 依据凌钢经验,烧结矿碱度在2.0~2.2倍,烧结矿理化性能最佳,强度高、出矿率高。因此烧结矿碱度 定位在2.0倍以上,同时要满足烧结机满负荷生产,还要为高炉日产铁达到5300吨提供优质足够的原料,为 此必须提高烧结矿质量,同时提高出矿率,增加成品数量。为此对烧结及竖炉原料结构进行了较大的调整。 要提高高炉烧结矿配比,还要保证烧结矿碱度在2.0倍以上,一方面要降低烧结矿中Si02含量,另一方 面要提高球团矿中Si02含量。即本着碱性烧结矿碱性更碱,酸性球团矿酸性更酸的原则对原料结构进行优 化。 量,提高烧结矿的碱度,决定把保国矿给烧结机配吃,竖炉全吃地方精矿。烧结用混匀料配比调整为:保国矿 3。 (2)对烧结矿中MgO含量过高对烧结矿的生产及理化性能有负面影响的情况,决定把一部分硼铁粉按 10%的比例配加到球团中,烧结矿混匀料中硼铁粉比例为3%。 3优化方案的实施 5月22日烧结机吃上配吃含20%保国矿的混匀料。烧结机配吃保国矿后,因小球烧结,细粒级的保国 矿配上粗粒级的进口澳矿,利于造球,料层透气性未见恶化,烧结矿的产量未受影响(见表3)。烧结矿理化 比,高炉利用系数上升了0.16 m3·d,达到凌钢历史最好水平。 表3 2004年烧结矿粒度及高炉利用系数对照表 5月20日竖炉开始配加10%硼铁粉,加10%硼铁粉后,生球质量下降,落下强度低,大块多,炉内粉化 炉停用硼铁粉,竖炉开始全部配吃地方精矿,通过调整操作,适当增加膨润土配比,稳定生球强度,球团日产 稳定在2500吨水平,球团质量稳定,抗压强度比方案实施前基本持平,满足了高炉要求。 4 结语 本方案经2004年6~12月份实施,证明非常成功,达到了预期目标。 (下转第373页

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