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26万ta尿素造粒机的改进.pdf
2006年化肥学会年会暨氮肥行业技改经验交流会论文集
26万t/a尿素造粒机的改进
肖文英刘礼定
(湖南金信化工有限公司冷水江市417506)
摘要:原有旋转式承素造粒机存在承素溢流、运行周期短等问题,将其结构改进后,使用效果令人满意。
关键词:尿素造粒机溢流运行周期结构改造
1 原造粒机存在的主要问题
湖南金信化工有限公司现年产尿素26万t。为解决尿素外观质量较差,即产品平均粒径小、粉尘较
多的问题,该公司引进了专有造粒机(其结构参见图1)。它配置了专利造粒喷头,使尿素颗粒尽可能
大并等密度喷洒,以充分利用造粒塔空间,减少了粉尘的生成。因此大幅度地提高了产品外观质量。但
是,与其造粒主机部分运行状况欠佳,存在经常性尿液溢流、电机容易烧坏、轴承寿命短等问题,致使
原料流失较多,系统生产运行周期短,同时环境排放超标。具体情况如下。
1.1常压造粒,易引起经常性尿液溢流
尿素造粒工艺中,进入造粒机的99.7%融熔尿素
(简称尿液)温度通常控制在138℃左右,班保证喷
头正常造粒。当其温度较低(135℃时,其粘度迅速
增大,同时在喷头内表面形成尿素结晶,使喷头堵塞、
造粒停止。原造粒机采用常压造粒方式——工作介质
与大气相通,当喷头堵塞时,从融熔尿素泵不断送来
的尿液便顺着空心轴与中心管的环隙通道向上流动,
并穿过溢流板溢出机外,使尿液溢流。由于系统蒸气
压力波动引起尿液温度波动的现象是经常性的,困而
发生溢流的频率较高,通常3~5天就发生一次。
频繁的溢流,一方面,尿液直接流失,造成浪费;
另一方面,清除溢流现场时,溶解了尿素的废水排放
图1原造粒机结构示意
入地沟,造成氨氮指数超标,污染了环境。
此外,溢流时,尿液容易进入润滑油箱,使齿轮
和轴承升温。前者升温造成齿轮啮合处径向游隙减少,
引起设各运转失常,甚至因负荷超载烧坏电机;后者升温造成轴承承载力下降,使用寿命缩短。还有,
由于电机卧置,离基础楼面较低.当溢流较严重时,积液较高(最高曾达300mm),电机被浸泡,也
容易引起电机绝缘降低、短路而烧坏。
1.2中心管伸入造粒机喷头,常造成电机烧坏
原设计中心管伸入到喷头,总长达1.67
m。当溢流而停车时。由于溢流的通道一空心轴与中心管
之间的环隙较窄(只有8mm)、较长(达1.5m),留存在内的尿液极易结晶,造成空心轴与中心管粘
结而不能正常旋转。由于未把这些结晶的尿素全部熔化而开机,多次引起电机超载烧坏。同时.熔化工
作通常难以在短时间内完成,因此造粒机很难快速恢复工作。
此外,中心管伸入过长,为防止其偏心超标而妨碍空心轴的运转,每次设备拆检后,必须艰难地调
心、找正,很不方便。
1.3轴承选型不妥,运行周期短 ,j
原机对空心轴的固定,上部采用特轻型轴承,下部为轻窄型,虽较经济,但不适宜本造粒机负荷较
大的工况。同时,下端固定采用纯推力球轴承,它的主要使命应当是承担轴向载荷,而下端径向振动载
2006年化肥学会年会暨氮肥行业技改经验交流会论文集
荷比上端还大。未另行配置主要承担径向载荷的轴承,也不太合理。
由于上述原因,加上润滑效果不好等的影响,造成了轴承承载能力低.使用寿命短.大约3个月必
须更换一次。
1.4润滑系统设计不合理,效果差
原设计上、下部轴承和齿轮副共用一个润滑油道,方便加注润滑油和检测油位,但是由于上、下轴
承距离较长,它们之间的润滑油长期被高温的尿液传热,且散热条件差,因而其温度与尿液接近,大大
降低了下端轴承的润滑效果,甚至失效,从而降低了下端轴承的使用寿命。
此外,溢流时,尿液进入润滑油箱,由于共用油路,下部轴承也被污染,要清除污染油则必须拆机,
极不方便。
1.5机体下端刚性不足,影响轴承使用寿命
由于设计机体总高时,未全部考虑现场安装楼面的厚度,没有
达到喷头离搂底面距离的最小值要求,安装时不得不在喷头连接处
加装了一个长250mm的法兰短接。这样,使造粒机下端刚性减少,
振动加剧,轴承负荷加大,缩短了使用寿命。
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