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300kt尿素装置节能改造.pdf
第十八届全国尿素厂年会论文资料集
300
kt尿素装置节能改造
臧传国
(瑞星集团有限公司271509)
瑞星集团有限公司是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业集团,主要以化肥、生物
制药、有机化工、重化装备为主,现尿素生产能力达到1000kt/a。共有三套尿素装置,全部
为水溶液全循环法设计,其中第三套尿素生产装置设计能力为300kt/a,于2006年4月投料
开车.开车后装置运行基本稳定,但系统存在较多问题,近年来不断进行扩产节能技术改造,
消除了系统存在的问题。并使装置能力大幅度提高。吨尿素耗氨575 t以下,
kg,耗蒸汽1.15
现对该装置近年来改造总结如下。
1 改造前装置特点
kt/a尿素生产装置由我们自己提出设计要求,山东化工规划设计
瑞星集团有限公司300
院进行主体设计,部分设备采用武汉绿寰发展有限公司设计开发的新产品,主要技术有:
(1)尿素合成塔内件采用OC.IB型尿素高效塔板,合成转化率66%--67%。
(2)中压分解系统采用预分离一预精馏流程,改造前合成中压分解流程简图(见图1)。
图1
(3)一分加热器采用自汽提塔:二段分解采用三合一二分塔,并采用降膜结构。
(4)蒸发系统采用三段蒸发。闪蒸预热器、闪蒸蒸发器;一段蒸发加热器(分为两段。
下段与一分冷凝液膨胀蒸汽换热。上段中压蒸汽):二段蒸发加热器。闪蒸蒸发器采用降膜
式结构,设计热源为与一分气和预分气的混合物换热。抽真空采用水喷射。
(5)尾气回收系统。中压放空气采用加压尾气吸收流程,使用惰性气精洗器,降低了
中压尾气氨含量。
(6)蒸汽冷凝液系统。一段蒸发加热器分为两段,下段利用一分冷凝液膨胀后的二次
蒸汽进行换热,上段为管网饱和蒸汽。
2 系统主要存在问题
2.1系统开车后,腐蚀严重.主要表现在一分塔出液管线,及一甲液管线。从2006年4月
开车一分出液管线多次泄漏,一甲泵及一甲泵进、出口管线发现腐蚀严重:一分汽提塔开车
第十八届全国尿素厂年会论文资料集 71
初期腐蚀严重,出现列管泄漏多次,被迫进行停车处理,开车后较长时间内,一分尿液镍含
量较高。
2.2蒸汽消耗较高,开车后蒸汽消耗一直在1400ur以上,系统热能利用率低。由热能
kg/t
回收流程可以看出.系统热能不能充分回收。经分析主要有以下两个方面:
(1)一分气相和预分离气相进入一吸塔串联的设备较多,预分离不能充分发挥作用,
一分塔分解能力减弱。
(2)一、二分塔塔板设计、安装有问题,出现塔板漏液、导液板流通面积小和气相带
液现象造成传质效果差。
2.3产量不能达标,日产在800-900
t之间,一吸塔负荷较重,进入一吸塔气液混合物温度
在95℃左右,温度偏低,在闪蒸蒸发器热能回收段和一吸冷却器中不能把甲铵的反应热充
分移走,造成一吸塔负荷重,正常生产一段吸收塔B点温度在70℃以上,一吸塔经常超温,
并造成一甲泵气蚀严重。运转周期短。
2.4低压膨胀槽压力高,达到0.3
MPa以上.闪蒸后冷凝液直接进入冷凝液泵.造成入口
冷凝液温度高,冷凝液泵不能正常运行。
3 主要改造措施及技术要点
基于以上存在的问题,通过近两年的摸索总结,在钱镜清高工的指导下,结合我公司扩
产改造的要求,公司提出了改造目标:提高产量同时,投资要省,施工周期要短,改造后的
装置,汽耗、氨耗比原设计要大幅度障低。
(1)高压系统的改造:高压系统改造主要围绕提高合成转化率进行。为确保达到扩产
节能的目标,对高压运转设备进行了重新审核、计算,并入了l台合成塔,购置了两台氨泵
和两台一甲泵,两台二氧化碳压缩机。
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