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600MW机组RUNBACK性能试验的研究.pdf
全国火电大机组(600MW级)竞赛第9届年会论文集 汽轮机
600MW机组RUN
BACK性能试验的研究
赵志刚 李兴旺
(内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司)
摘要:通过RUNBACK试验,达到单台辅机故障停机时,各模拟量控制系统及燃烧管理系统的协调动作,将机细各
主要参数控制在正常运行范围内,达到不停炉停机,从而保证了机组及电网的安全运行。
关键词:协调控制系统RIn旧AcK功能直吹式制粉系统1)氟v4dt,RUNBACKRUNBACK
一
次风机RUNBACK试验
1 概述
内蒙古大唐国际托克托电厂}}l期工程是2×600MW单元机组,汽机和发电机由日立公司制造,
锅炉是哈尔滨锅炉厂生产的,制粉系统为直吹式,共有6台磨煤机。两台机组分别于2003年6月和
8月移交生产。在试生产阶段成功地进行了六大风机的RUNBACK试验,特别是失去一台一次风机
功能,这对机组的安全、可靠运行打下了坚实的基础。本文以{I}1机组试验为例,进行研究和探讨。
2控制系统简介
2.1控制设备
内蒙古大唐国际托克托电厂热控设备采用WPC控制有限公司生产的OVATION分散控制系统和
日立公司生产的日立5000M两套系统。协调控制系统中的锅炉控制由OVATION来完成,汽机的控
5000M。
2.2 RUNBACK功能回路简介
此回路功能是在协调控制方式下,当机组主要辅机因故障跳闸时,系统将机组负荷快速降到单
台辅机能够达到的最大出力水平。在RUNBACK过程中,不需要人为干预,依靠协调控制系统及相
关的子系统协调工作,使得机组各主要参数不超限,保证锅炉稳定燃烧,实现不停炉不停机,将机
组负荷平稳快速地降到机组允许的出力水平。
内蒙古大唐国际托克托电厂协调控制系统设计有以下辅机的RUNBACK功能:
a、两台并列运行的引风机任意一台停止运行
b、两台并列运行的送风机任意一台停止运行
C.两台并列运行的一次风机任意一台停止运行
242
全国火电大机组(600MW级)竞赛第9届年会论文集 汽轮机
RUNBACK发生后,自动根据五台或四台磨煤机的组合关系自动跳闸相关的磨煤机,只剩下三
台磨煤机运行,达到锅炉快速减负荷的目的。
3试验过程
3.1 100%ECR引风机RUNBACK试验
制系统投入协调方式。手动停A引风机,人为产生RUNBACK信号。动作过程如下:
a.A引风机停;
b.联跳A送风机:
c.自动跳闸E磨煤机;
d.延时10秒跳闸D磨煤机;
e.协调控制系统工作在协调方式,但功率指令回路切换到RUNBACK回路,形成单元负荷指
令;
f. 单元负荷指令由600Mw降到330MW降负荷速率为300MW/min;
g.机组负荷降到330MW后稳定运行。
整个过程全部自动完成,主汽压力、汽包水位、炉膛压力、主汽温度、再热汽温等机组主要参数满
足机组运行要求。
3.2 100%ECR送风机RUNBACK试验
试验前,机组带600MW负荷稳定运行,A、B、c、D、E磨煤机运行,协调控制系统投入协调
方式。手动停A送风机,人为产生RUNBACK信号。动作过程如下:
a. A送风机停;
b. 联跳A引风机;
c. 自动跳闸E磨煤机;
d. 延时10秒跳闸D磨煤机:
e. 协调控制系统工作在协调方式,但功率指令回路切换到RUNBACK回路,形成单元负荷指
令;
f. 单元负荷指令由600MW降到330Mw降负荷速率为300MW/min:
g. 机组负荷降到330Mw后稳定运行。
预,整个过程全部自动完成,主汽压力、汽包水位、炉膛压力、主汽温度、再热汽温等机组主要参
数满足机组运行要求。
3.3 70%ECR一次风机RUNBACK试验
试验。
过程:停A一次风机后,一次风母管压力快速下降,正在运行的磨煤机全部跳闸(一次风母管
与炉膛差压力低跳闸磨煤机),由于油枪及时地自动投入,没有造成停炉停机。
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