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间储仓式制粉系统节能运行实践与分析
中间储仓式制粉系统节能运行实践与分析
李秋白,王煜伟,周文奎
(国电谏壁发电厂,江苏镇江 2 12006 )
要:介绍了国电谏壁发电厂7 ~10 号炉配套中储式制粉系统的节能运行实践。主要通过钢球磨煤机降电流运
行,排粉机叶轮车削,运行维护中精细化管理。根据大量的试验数据,找出磨煤机最佳运行电流及排粉机最佳
叶轮直径。在优化后工况下运行可以大幅降低制粉系统单耗,取得较好的经济性。
关键词:制粉系统;降电流运行;叶轮车削; 煤电耗;钢耗
看,在干燥出力得到保证的前提下,磨煤机出力
0 前言
基本能维持在 45t/h 左右,但与其它厂同型磨煤机
国电谏壁发电厂7~10号炉均为上海锅炉厂生 相比却存在制粉电耗偏高,钢耗较大等问题。
产的1025t/h亚临界中间再热控制循环汽包炉。每 1.1 试验课题的提出
台锅炉配4套制粉系统,采用中储式布置,热风干 一般情况下,增加磨煤机大罐内钢球的装载
燥、乏气送粉方式。磨煤机型号为沈阳重型机械 量,磨煤机出力也相应增大,但钢球的装载量与
厂产DTM350/600钢球磨 ,铭牌出力52t/h (可磨 磨煤出力并非同比例增大,这就需要通过用吨煤
性系数1.42),钢球装载量厂家推荐值为64t ;电 电耗来衡量钢球装载量和磨出力变化的关系,如
动机容量550kW 2 。排粉机型号为沈阳 风机厂 图1 所示。图 点a 称为最佳钢球装载量。
产M9-27- 11No.16.5D ,设计风压14210Pa ,叶轮直 由于磨煤机运行中钢球装载量无法获得,只
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径1970mm,出力96100m /h ,电动机容量850kW 。 能用磨煤机电流来度量钢球装载量。在实际生产
自机组投产很长一段时间以来,由于钢球装载不 中,由于受煤质变化和运行人员操作习惯的影
合理、排粉机备用裕量过大、运行维护粗放,造 响,不同时期同电流下磨煤机出力表现的很不稳
成制粉系统长期处于低效运行状态,制粉吨煤电 定,常会出现 5t/h 以上的偏差,且由于上述因素
耗达31 kWh/t煤以上。 很难进行修正,造成统计相对困难。因此必须通
为了积极应对近年来燃料价格不断上涨,电 过长时间、 工况的统计计算才能最大程度的将
厂利润空间不断缩小的不利局面。该厂有关技术 偶然因素排除。
人员大胆创新,提出对磨煤机进行降电流运行试
验,通过改变钢球装载方式,寻找磨煤机最经济
运行工况;同时分步对排粉机叶轮进行车削,降
低排粉机节流损失,进一步降低制粉系统电耗水
平。通过一年 来的试验分析,已成功摸索出大
幅降低制粉单耗的途径。本文所介绍的试验方法
与应对策略对同类型的制粉系统节能运行有指导
意义。
1 磨煤机降电流运行试验分析与实施
根据磨煤机厂家给出的钢球装载要求,自机 图1 磨煤机吨煤单耗与钢球装载量对应曲线
组投产以来,7~10 号炉磨煤机运行电流一直维持 为确保试验安全顺利进行,检验降电流运
90~93A,当运行电流降至90A 以下后,则一次性 行后是否会对磨煤机正常出力造成影响,技术人
补入一批钢球以恢复电流。根据 年统计数据来 员提出首先在大修后的# 10 炉甲磨煤机上进行试
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第四届江苏省电机工程 2009 年第8 辑
青年科技论坛论文集 (总第133 辑)
验。整个过程如下,大修期间对大罐内碎钢球进 会改变尺寸比例从而影响磨煤机出
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