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实施技术改造,提高型煤应用效果.pdf

第十七届全国造气技术年会论文集 246 实施技术改造,提高型煤应用效果 曹文龙 44100) (山西丰喜集团临猗分公司0 摘要本文较为详细地介绍了我公司型煤生产中的新型粘结剂、立式烘干窑及新型加焦 机的改造情况和使用型煤的经济效益. 关健词型煤粘结剂 立式烘干窑新型加焦机经济效益 0 前言 随着块煤供应的日益紧张和价格也不断攀升,加上合成氨、尿素市场的持续低迷以及型 煤粘结剂配方不断成熟,利用型煤造气成为必然。而采用型煤造气,不仅解决了天然块煤的 供求矛盾,同时也转化了天然块煤运输、加工过程产生的次生沫煤。这样既降低合成氨生产 成本,增加企业的经济效益,又加快了公司的资金周转速度。经过几个月的努力,我公司已 将原型煤生产线修复,采用江西新余某公司的复合型煤粘结剂,并对烘干窑、加焦机进行改 造,结合我厂实际情况,大胆尝试,在一、二、三厂造气成功试烧。现总结如下: l 型煤的生产 1.1型煤生产工艺流程 型煤生产工艺流程为;原煤破碎到~3mm,与适量水、复合粘结剂搅拌均匀后送入压 球机即成型,进入烘干炉内烘干即制成型煤,其生产工艺流程如下: 图1型煤生产工艺流程图 1.2型煤质量特点 根据我公司的总化验室多次分析,原料主要成份如下: 沫煤:固定碳77.77%灰份12.91%挥发份6.39% 型煤:固定碳75.63%灰份14.46%挥发份6.90% 型煤冷强度:980 kgf/cm2,热强度/70kgf/cm2,热稳定性在90%左右该型煤外观光滑, 破碎率少,成球率在95%。 2 采用专利粘结剂.提高型煤成型效果 2.1 改造原因 我公司曾用过膨润土、也用过腐植酸钠来生产型煤,但不是强度不够,就是型煤的固定 碳低,严重影响正常生产而停用。考虑到山西煤硬度高,不易成型以及型煤强度差等因素, 经考查我们决定选择一种复合型专利型煤粘结剂。 2.2复合型煤粘结剂的特点 第十七届全国造气技术年会论文集 (1)该复合粘结剂不需再添加粘土、粘煤等原料,因此该型煤的固定碳百分比含量降 幅较少,比原沫煤固定碳含量仅降3%左右,从而提高煤气炉的发气量。 (2)利用复合粘结剂生产的型煤,其成球率可达95%以上。 (3)使用该复合粘结剂生产的型煤综合成本低,经济效益明显。 2.3应用情况 该复合粘结剂既可以干粉方式加入,也可以溶于水以溶液形式加入,生产的型煤冷、热 强度高、热稳定性好,在生产过程中使用该型煤造气炉况正常,发气量与块煤相比降幅较小, 气化炉带出物未见明显增加,更未因使用该种型煤而影响生产。 3 采用新型立式烘干窑,提高型煤成球率 3.1 改造原因 原烘干设备采用翻板式隧道烘干窑,在运行过程中我们发现:该窑易损件多,维修量大, 设备维修费用高,增加生产成本:运行时间短,严重影响正常生产,每月很难完成生产任务; 同时窑温很难控制,窑温高易发生煤球着火事故,存在很大的安全隐患。 3.2立式型煤烘干窑的技术特点 经多方考查,我们在2007年1月新上l台立式型煤烘干窑,该烘干窑具有以下特点: (I)该烘干窑本体无运动部件,不需要维修,减轻工人劳动强度,也节省维修费用。 (2)该窑在全截面充满煤球的状态下,依次下落,而热风上行,使煤球与热风形成逆 流干燥。烘干介质利用率高,吨型煤烘干烟煤相对于隧道烘干窑少消耗15 kg左右。 (3)煤球在下落过程中逐渐脱水硬化,煤球破碎率低。 (4)该设备设计紧凑,操作简单,集成控制。 3.3改造实施方案 本着节省投资、尽快投产的原则,我们充分利用原有的输送带、落差.在原烘干窑旁边 新建一套立式烘干窑。 3.4运行情况 通过近几个月生产实践说明,该设备运行基本正常。 3.5存在问题 该烘干窑为山西某公司的专利产品,推向市场时间不长,在使用过程中,我们发现该窑 尚有以下问题:

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