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降低铁水脱硫成本 武钢股份炼钢总厂三分厂炼钢QC自主管理小组 四、确定目标 五、目标可行性分析 五、目标可行性分析 七、要因确认 武钢股份炼钢总厂三分厂炼钢QC自主管理小组 八、对策实施 对策实施二:改善CaO的冶金性能 实施效果 2011年5、6月的CaO单耗降到了10kg/t以下,达到预期目标。 制表:苏建秦 时间:2011.7.2日 对策实施三:提高钝化Mg的利用率 小组成员根据钝化镁颗粒在铁水中的行为特点,用正交试验法对喷吹参数进行了优化,确定出了最佳的喷吹参数。具体实施过程如下: (一)试验目的 通过正交试验确定出钝化镁脱硫的最佳的喷吹参数。 (二)考察目标 钝化镁的利用率≥50%。 (三)试验因素 根据钝化Mg颗粒在铁水中的行为和脱硫机理,有三个因素需要确定最佳条件: A 喷枪夹角;B 载气喷吹流量 ;C 喷枪枪位; (四)正交试验表 在当前的生产实践参数设定值基础上扩大范围,每个因素选择3个位级,共进行9次试验。 措施1:正交试验法确定最佳的喷吹参数 对策实施三:提高钝化Mg的利用率 (五)因素水平 制表:周兴和 时间:2011.4.1 措施1:正交试验法确定最佳的喷吹参数 对策实施三:提高钝化Mg的利用率 (六)根据正交试验表所做试验结果如下: 制表:周兴和 时间:2011.4.1 措施1:正交试验法确定最佳的喷吹参数 对策实施三:提高钝化Mg的利用率 (七)结果分析 1、根据试验结果分析得知,主次因素依次为:枪位,载气流量,喷吹夹角。 2、试验结果中最好的方案是A3B1C3,钝化Mg的利用率达到57.78%。 (八)确定最佳喷吹参数 根据试验结果,我们对所选最佳方案A3B1C3进行了验证,喷吹参数设定如下: 喷枪夹角:12° 载气流量:1.0m3·h-1 枪位: 860mm 验证结果如下: 措施1:正交试验法确定最佳的喷吹参数 对策实施三:提高钝化Mg的利用率 钝化Mg的利用率提高到53.65%,达到了预期目标 措施1:正交试验法确定最佳的喷吹参数 回归 对策实施三:提高钝化Mg的利用率 根据铁水前后S对钝化Mg脱硫的影响,我们对脱硫效率进行了回归,得出不同的铁水S含量下的计算公式。 优化计算公式 根据回归的结果,我们针对不同的铁水初始S含量采用三段式计算。 措施2:优化钝化Mg加入量的计算 对策实施三:提高钝化Mg的利用率 实施效果 31.46 86.00 *脱硫一次命中率% 0.00898 0.01323 平均后硫 0.02735 0.02905 平均前硫 5.75 5.21 平均喷吹时间min 9.83 8.00 平均温降℃ 0.0185 0.0164 脱硫剂消耗kg/t△S 0.6~0.8 0.3~0.5 脱硫剂消耗kg/tFe 优化前 Mg 优化后 Mg 脱硫剂 项目 通过采取以上措施,2011年5、6月钝化Mg的平均利用率达到53.67%,超过了50%的预期值。钝化Mg单耗也从2010年的平均0.6-0.8kg/t降到了0.3-0.5kg/t,达到目标值。 对策实施后,小组分别对2010年和2011年7月—9月脱硫剂数据进行统计对比, 数据如下: 12.27 15.43 脱硫成本均值 11.9 12.8 12.1 13.80 16.72 15.78 脱硫成本,元/t 0.54 0.42 0.39 0.77 0.73 0.64 钝化Mg单耗,kg/t 55.79 53.41 54.22 47.66 48.34 46.57 钝化Mg利用率,% 8.89 8.47 8.96 11.44 10.53 9.59 CaO单耗,kg/t 23.4 26.8 24.5 36.5 42.4 32.1 CaC2脱硫的比例,% 2011.9 2011.8 2011.7 2010.9 2010.8 2010.7 时间 活 动 后 活 动 前 项目 通过成本核算,脱硫剂成本已经从2010年的吨钢14.8元降到了当前的12.27元,低于活动前制定的12.5元的目标。 目标值 实际值 14.8 12.5 12.27 活动前 十、效益计算 小组成员对活动后的经济效益进行了估算,并上报厂财务部门进行了审核。 1、直接经济效益 2010年与2011.7~9月份年吨钢脱硫成本相比降低了2.53元,相当于降低了17.1%。2011年7~9月份钢产
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