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新钢一铁厂3#、4#高炉喷涂造衬操作实践
蒋海冰
(江西新余新钢公司第一炼铁厂新余336501)
摘要新钢3’、4“高炉共4次喷涂造衬工作由于准备充分、精心操作,进程顺利。通过对停炉料、开炉料的科学
计算和合理安排、送风操作及后续负荷料的合理过渡,每趺喷涂后很快就达到了预期目标,并连刨高产。
关键词高炉喷涂造衬操作
l引言
1.1概述
式水箱。随着炉龄老化,炉身部位以上砖村破损严重,因炉皮变形严重,高炉内型极不规整,导致炉况恶化,
经常出现管道行程和悬塌料,因而在操作上只能缩小矿批、退装制、发展边缘来维持基本顺行,其结果是煤气
利用下降,综合焦比大幅上升,经济指标大幅度滑坡,高炉生产到了难以为继的困境。鉴于高炉状况,决定利
’用2002年2月年检机会对3#、48高炉尝试进行第一次喷涂造衬,计划休风38小时。
2停炉操作
2.1休风料组成
提前24小时改装制K2P2K2+,矿批8000kg/t。提前6小时停煤,并补充停煤焦。
空料线13m,至炉腹,计划空容积244m3。
第一组:净焦20t,K4+,体积35.2m3(焦炭比重0.5t/m3,炉料压缩率12%)。
n13(焦炭比重0.5t/m3,
第Y--l//:空焦3批,焦批3000kg/批,白云石660kg/批,K4Q’●×3.体积17.18
白云石比重1.3t/m3,炉料压缩率12%)。
2.2休风前的炉内、外操作
2.2.1休风前越须确保炉况顺行。
2.2.2严格按休风方案下休风料。
2.2.3喷补前一是短时休风一次安装炉顶打水管,确保通八高炉炉顶的高压水(炉顶和取样孔)、蒸汽管道
畅通。
2.2.4顶温较高时。控制顺序为:开蒸汽斗常压水斗高压水一减风,炉顶打水后发生大爆炸时切气o
2.2.5下体风料过程中应严格控制顶温:350~500℃,并舍理控制料速.确保空料线成功。
量。
2.3休风后的炉外操作
2.3.1高炉休风后。炉顶点火.并在确认除尘器接通天气后。关闭各处蒸汽。
2.3.2把吹管卸下,检查风口是否磨坏、漏水,如有则及时更换。
2.3.3用炮泥封平风口小套,然后用河沙、炮泥对平风口太套。
2.3.4休风后视情况关闭炉外喷水.休风4--6小时后控制合理的各部位冷却水量。
蒋海冰男1969年10月生MBA硕士副厂长高级工程师
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2.3.5休风后最后一炉铁,撇渣器放尽残铁,用谷壳或河沙填满,并做好保温。
2.3.6休风后应测量料线深度。
2.3.7喷涂完毕后,应测量料线深度,以估算喷涂料近弹率。
2.3.8喷涂前根据实际情况,决定加水渣和焦炭的吨位。
2.4休风后料面及料线情况
休风后料面13.2米,填料后料线11.74米,与计划料线基本吻合,从4次喷涂休风后的观察结果来看:
炉身中下部砖衬残余厚度约70~90mm,支粱式水箱砖衬全部掉光,凸台全部裸露出来,进行人工造村已势
在必行。
3喷涂过程
一铁厂对38、49高炉共实施了4次喷涂造衬。分别由大连摩根和中冶集团供货和来人实施,喷涂料的
主要成份为si027.5-8.5%、CA012
mm螺纹钢锚固件,按间隔500--600mm排列,伸人长度为500--700mm,其目的是增强喷衬层料牢固性和
厚度,从已有的资料和报道可知:喷补厚度700
mm,在全国内我厂是第一家。喷涂时间lO一14小时,喷涂结
束后,未从风口向外扒喷涂返弹料,大大缩短了休风时间。
喷涂前用压缩空气和高压水吹扫炉墙炉尘颗粒,以使喷涂料与炉墙紧密结合,喷涂先自支梁凸台由下向
上找平.喷涂到炉喉钢砖厚度约为700mm,然后自支梁水箱下部向下到炉身下部找平,厚度约200mm。喷涂
后炉身表面呈光滑曲面,基本达到和接近设计内型尺寸。
4开炉操作
4.1复风前的准备工作
4.1.1各计划检修项目检修完毕,试车完好。
4.1.2复风前.上料系统、热风系统联动试车完好。
4.1.3各冷却设备完好,无漏水、泥炮等设备试车完好。
4.1.4各系统人孔及密封阀关闭封严。
4.1,5复风前4小时开始清除风口堵泥、河沙及风1:/前凝结物,并装好吹管。禁止漏风。
捡查弯头球面是否跑风。
4.2复风料
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