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框架内的焦炭塔顶部更换优化吊装.pdf
第二届奎困工程建设行业大型吊装市场研讨暨技术交流会论文采
框架内的焦炭塔顶部更换优化吊装
潘文江
(中国石化集团宁波工程有限公司,浙江宁渡315207)
摘薹镇海炼化150万t/a延迟焦化装置中4台焦炭塔在经过长周期运行后,顶部出现了腐蚀减薄,封头及
以下3个筒节需更换。焦炭塔位于顶标高达78.5m的除焦井架内部,在不拆除除焦井架下,更换吊
装的难度较大.本文结台该装置改造介绍框架内的焦炭塔顶部更换的优化吊装。
关键词框架内焦炭塔顶部更换优化吊装
1前言 吊车站位选择加热炉一侧,需选用500t级吊车。优
石油化工装置经过一段时间的运行之后。基于安 点:吊装占地较小。缺点:吊车站位和施工回转空间都
全生产,生产规模和生产工艺等方面的考虑,需要对装 较小,受加热炉t01/2烟囱的影响,吊车臂杆回转空
置进行检修或者改造。镇海炼化第l套延迟焦化装置建 间受限,施工难度较大,而且4台焦炭塔靠加热炉一侧
于1989年,焦炭塔4台,产能80万t/a,2001年进行扩工艺管线较多,改动量大。为满足焦炭塔顶部更换吊
能改造增加了2台焦炭塔,使该装置产能达到150万t/装,需要割除焦炭塔上部lO层除焦井架,移除加热炉
a。2005年,经超声波探测发现原来的4台焦炭塔(位101/2烟囱。检修改造周期较长。
号焦tol/1—4)顶部腐蚀减薄,经镇海炼化相关人员 吊车站位选择储焦池—侧,需选用250t级履带吊
确认,需要更换封头及以下3个筒节。高78.5m的除车。优点:除焦井架只需要部分割除,工艺管线改动较
焦井架和狭窄的作业场地对更换吊装影响较大,检修改 小;缺点:储焦池容积达4000m,,需要用焦炭或者砂
造时间仅有1个月,焦炭塔顶部更换吊装能否顺利将是 石填满,填和挖的工作量较大。
该装置改造如期完成的关键。 比较两种吊装吊车站位方案,采用250t级履带吊
2吊装站位的优劣性比较和选定 车站位在储焦池一侧明显优于采用500t级吊车站位在
根据镇海炼化150万t/a延迟焦化装置现场。有两加热炉一侧,拆除或移除部分较少,工期有保证。经反
个位置可做吊装场地:站位一:加热炉一侧;站位二: 复论证,决定采用250t履带吊车站位在储焦池—侧的
储焦池一侧。如图l所示。 吊装施工方案。
3吊装工艺确定
阏 新焦炭塔封头及筒节参数如下:
表1新焦炭塔封头及筒节参数表
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圆审}铡渊盘 考虑到旧焦炭塔结焦等因素,其封头及筒节重量
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