浅议我公司盐硝联产技改工程生产消耗偏高的原因_NoRestriction.pdfVIP

浅议我公司盐硝联产技改工程生产消耗偏高的原因_NoRestriction.pdf

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浅议我公司盐硝联产技改工程生产消耗偏高的原因_NoRestriction.pdf

第十六届全国井矿盐学术研讨会论文集 ·制盐工程· 139 浅议我公司盐硝联产技改工程生产消耗偏高的原因 中盐东兴盐化股份有限公司 袁明礼,杭守虎 摘要:本文详细阐述了东兴公司盐硝警产技改工程的生产情况,并详细分析了生产中消 耗偏高的原因.以期能给同行在今后改造中借鉴参考。 关键词:盐硝联产:消耗:解决措施 1 前言 絮凝剂进行反应和澄清,清液溢流进入清液桶, 再由清液泵输送进入Ⅳ效蒸发析盐(即母液净 1998年以后,由于我矿含盐废水全部实行 化回收)。Ⅳ效料液由下循环管进入沉盐器,经 闭路循环,卤水含硝量逐渐上升(高达169/L以 沉降盐浆回本效。清液由母液循环泵输送经E一 上)。成品盐NaCI含量呈下降趋势,必须大量洗 102和E一103预热器升温后,进入硝蒸发罐升 盐确保盐质,各项消耗逐渐上涨。为了尽快扭转 温析硝。析硝后母液转入闪发罐,闪发降温后回 当时生产中的被动局面,经多方考察。我公司决 定与湖北双环设计院合作对一期lO万吨制盐 到Ⅳ效蒸发析盐。 设备进行盐硝联产技术改造,并提出采用老卤 3生产运行情况 净化、。盐硝联产技改工程设计规模为:原有四 盐硝联产自2001年10月生产调试以来. 效制盐装置生产能力10万吨/年不变。但盐的 各项消耗一直举高不下.引起公司领导和技术 主含量提高到99.1%以上;副产无水芒硝6000 人员极大关注。2002年8月在设备大修期间。 吨,年,主含量i99.5%。每年设计生产7200小 在对循环水系统和离心干燥系统等制约生产的 时,平均日产盐343吨,无水硝20.6吨。在原卤 问题进行彻底完善后,2cHD2年10月盐硝联产 NaCI:2859/L,Na2S04:14.5班;老卤NaCl:2909/L, 转入正常生产。2002年10—12月共产盐: Na2s0。:509/L,温度50℃的前提下;将节约卤水 21万吨,年(主要是回收老卤),吨盐硝耗汽下降 2085.9吨,平均班产硝:8.53吨。完全达到并超 0.085吨。2001年10月8日正式投料试车。经 过一年多的试运行,其消耗令人不乐观,就其产 月平均汽耗为1.42吨,吨盐硝,最低月平均卤耗 生的原因我们进行了认真的探讨。 2工艺流程简介 日间因环境温度升高,循环水系统不配套,盐硝 联产不能正常运行,单独运行四效真空制盐时, 采卤来原卤(已加入液碱调节pH值,同时 lm3/t 净化了M矿),经板式预热器(和混合冷凝水换 平均汽耗为1.28吨,吨盐,平均卤耗为4.1 盐。远低于盐硝联产时最低月平均汽耗1.42吨/ 热)后进入储卤桶,由加料泵输送入I、Ⅱ、Ⅲ效 吨盐硝,平均卤耗为4.20m3/t盐硝的水平。

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