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用热油喷淋法处理变压器混油绝缘缺陷.pdf
用热油喷淋法处理变压器混油绝缘缺B矿
王恒山郭建钊
(泉州电业局,福建泉州362000)
摘要:对一起110kv变压器混油引起绝缘性能下降的情况进行深入分析;制定了绝缘缺陷的全过程处理方案
评价了真空热油循环法和真空热油喷淋法的处理效果;分析、判定了处理过程中的绝缘跟踪监测结果
最后对防止混油绝缘缺陷产生及处理方法谈了个人体会。
关键{蔚:变压器绝缘混油油喷淋法真空
现场处理变压器受潮,通常采用两种方法:轻微受潮用真空热油循环法,严重受潮采用真空
热油喷淋法。而对于变压嚣混油造成的绝缘性能下降缺陷,这两种方法能否适用,实践如下。
1缺陷概况与原因分析
泉州电业局110
kV仙境变电站41主变,型号SZl0-50000/110,为双绕组有载调压变压器,
达8.2%。2002年10月17日,预防性试验的绝缘项目如表1序1,绝缘电阻已显著降低,直流
泄漏明显增大,介质损超标。
厂家承认随变压器出厂提供的5t添加油的牌号与本体油不同,即混油。变压器混油后会产
生杂质、释出油泥及增大油的粘度,致使绝缘性能下降。
此前,该局未曾有过变压器混油绝缘缺陷的处理经验。厂方于2002年11月13日进行消缺
性大修;吊罩、清洗器身、将变压器油全部换成兰:磨25油,但试验显示变压嚣绝缘性能仍未恢
复,认为是绕组内部残留混油所致。厂方又采用热油循环方法处理,经96h的处理,绝缘性能
恢复不明显,认为其原因是油量多、流速慢,不易把残油和杂质带出。为此,该局建议采用真空
热油喷淋方法处理,因为热油喷淋的温度高、易于稀释油泥,而且用于喷淋的油量少、油容易在
绕组表面和油道中流动,利于把吸附在绝缘表面的油泥杂质排出。采用这种方法又处理了96h
时,果然奏效,绝缘恢复到合格水平(见表l序2数据),且其他项目按大修要求试验合格,41
主变恢复运行。
表1第一次处理前后绝缘试验数据
序 1 2
I/IIE E I/IIEII/IE
被试绕组 II/I
5拽 1.0741.374 0.43 0.46
贽tg
10253 1044118979
损 G/pF 18588
绝缘蜀。/M0 350 250
电阻尼o/M0 750 800
K 2.14.3.201.30 1.75
直流 矿/kv 40 10 40 10
泄漏 ,/ⅡA 45 10 8 5
油温 ℃ 24 20
湿度 % 65 60
注:厅为吸收比
2004年5月10日,仙境变4l主变预防性试验的绝缘项目如表2序I数据。绝缘性能再次下
uL/L,说明变压器没有进水受
降,而油色谱分析正常、油耐压62kV、介质损1.083、微水3.i
潮。为什么绝缘又会出现反复?显然问题出在当时厂方处理该台变压器“混油”绝缘缺陷时,存
在经验不足,处理方法欠缺,先吊罩进行器身表面清洗,随即注满新的合格油,采用热油循环方
法处理96h,由于油量多、流速慢、温度低,不仅不易把绕组深部绝缘表明的油泥杂质带出,
而且器身和附件死角中的残油和杂质混入新油,虽经过热油喷淋使绝缘性能暂时恢复,但时间长
了又吸附在绝缘表面,从而引起绕组绝缘性能再次下降。
表2第二次处理前后绝缘试验数据
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