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邯钢60MW自备电厂存在问题分析与解决.doc
邯钢60MW自备电厂存在问题分析与解决
[摘 要]邯郸钢铁集团邯宝热电厂自08年运行至今,积存了不少影响机组经济运行的问题:真空度低、油系统油中带水、除氧器含氧量合格率低等。这些问题严重影响机组运行的经济性与安全性。本文旨在把这些问题解析与梳理,分析问题的本质,以期找到解决这些问题的根本办法。
[关键词]油系统带水 真空度 含氧量 自备电厂
中图分类号:F426.61 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)41-0308-01
1.简单介绍
邯宝公司能源中心自备电厂的装机容量为3×60MW,汽轮机型号CC50/N60-8.83/2.17/0.98。3台纯燃煤气的高温高压自然循环锅炉,半露天布置,型号NG-260/9.8-Q。3台除氧器为高压旋膜式除氧器,型号为CYM300-70 ,工作压力0.588Mpa,温度158℃。汽机厂配套射水抽气器工作水压0.32Mpa,工作水量320m3/h。三台机组采用母管制并列运行。5台锅炉给水泵采用3运2备制运转,型号为:100SB-P 型。凝汽器为单壳体、对分双流程、表面式,型号N-4800-1。电厂1号机用板式冷油器,2号机组、3号机组用管壳式冷油器。
自备电厂自2008年运行至今,积存了不少影响机组经济运行的问题,这些问题包括真空度低、油系统油中带水、除氧器含氧量合格率低等。
2.问题描述
2.1 真空问题
1号机组真空目前只能维持在-85KPa,随着均压箱压力的降低真空迅速降低,均压箱压力降到0.05MPa时,真空只能维持在-60KPa。2号机组经过上次检修凝汽器清洗已经能达到-89KPa,目前维持在-87KPa左右。3号机组上次检修后一度能达到-92KPa,但现在也只能维持在-85Kpa左右。同时,2号、3号机组也存在均压箱压力稍低就影响真空的问题。 已经远远超过运行规程规定的均压箱范围(即0.002―0.027MPa)。1号、2号、3号射水箱水温高达40℃,远远高于设计射水箱水温20℃要求。3台汽轮机组热井凝结水均存在2℃左右的过冷度。
2.2 油中带水
自备电厂2号机、3号机油系统均存在严重的油中带水问题。2号油箱和3号油箱平均每天油箱液位能上涨10mm。一般情况下,油中进水的原因有两个方面:一、冷油器冷却水压大于油压造成的油中带水;二、轴封漏汽通过油封进入油箱。经过油箱取水样化验,2号、3号油箱水的硬度均为零,初步确定油中进的水来自轴封漏气。
2.3 除氧器含氧量超标
自备电厂3台除氧器,设计工作压力为0.588MPa,目前运行压力维持在0.3MPa左右。2号、3号除氧器含氧量合格率较高,能达到95%,1号除氧器含氧量合格率只能达到50%左右(按7ug/L)。1号除氧器含氧量最高达50ug/L,平均为25ug/L。锅炉给水含氧量超标不仅会影响锅炉受热面传热效率,加速锅炉金属管道设备腐蚀,严重引起锅炉爆管。除氧器含氧量不合格原因大致有二:一、除氧器本身问题,包括设备问题、运行问题等;二、机组真空部分漏空气,导致凝结水含氧量过高。
3.综合分析
综合以上,自备电厂3台机组均存在真空度低,2号,3号油中带水,1号除氧器含氧量超标。
针对自备电厂真空度低,我们采取了很多措施:提高均压箱压力至0.10MPa,对机组的各射水泵进行改造、提高射水泵的出口压力(从原来设计的0.42MPa提升至0.52Mpa),真空系统查漏补漏,定期清洗凝汽器,循环水塔更换填料增加循环水池冷却循环水效果等,均起到了非常好的效果。然而,3台机组的真空系统仍然存在问题:比如需要维持较高的均压箱压力,真空不容易保持(运行几天后真空出现下降),射水箱水温较高,凝结水存在2℃左右过冷度。
均压箱需要保持较高的压力以维持真空(均压箱压力对机组影响较大),考虑到2号、3号油箱进水问题,确定机组前后轴封间隙过大。同时,凝结水存在过冷度也证明凝汽器有不凝结气体积存。蒸汽从汽缸内漏出窜进轴承座使润滑油带水,恶化油质。空气漏入汽缸内影响凝汽器的真空。
自备电厂三台机组中9台凝结水泵大都存在外筒体漏空气问题,目前凝结水泵外井洞均灌满凝结水密封。经试验,凝结水泵井洞在满水情况下半个小时可被吸完。而吸的水都是和外界空气充分接触的凝结水,这就导致水介质中含氧量增大。这就在对真空度有影响的同时也对除氧器除氧效果有一定影响。
油中带水,这和轴封漏气量大有关,也跟冷油器有关。电厂1号机用板式冷油器,2号机组、3号机组用管壳式冷油器。冷油器冷却水压力在0.28MPa,而机组润滑油压只有0.12MPa。同时相对于2号、3号油箱,1号油箱带水并不严重,并且运行良好。冷却水压大于润滑油压,这就极易发生油侧进水问题。
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