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金康水电站厂房底板裂缝处理化学灌浆施工.pdf
工程应用
金康水电站厂房底板裂缝处理化学灌浆施工
孙亮唐玉书张良秀 肖恩尚
(中国水电基础局有限公司 天津武清301700)
接娶I采用JX系列环氧树脂浆液对金康水电站厂房底板裂缝进行了灌浆处理。检查结果表明,化
学灌浆后混凝土劈裂抗拉强度迭2.65MPa,远高于设计提出的灌后混凝土强度不低于C20标准的要求。
关键镯金康水电站;裂缝处理;化学灌浆
1综述
金康水电站位于四川省康定县境内的大渡河一级支流金汤河上,为低闸引水式电
站。正常蓄水位为1974.OOm,装机容量为150MW。
厂房坐落在砂卵石地层上,砂卵石层厚度50—80m。厂房混凝土厚度2—5m。在混
凝土基础下部进行了固结灌浆,固结孔呈梅花状布置,孔距和排距均为2.5m,孔深
8mo
2004年7月,检查发现厂房底板存在多处裂缝且有明显出水点。经分析,裂缝形
成的原因一是原砂卵石层基础架空比较严重,二是灌浆结束后进行了外部降水,三是
厂房混凝土本身配筋量过少。据统计,裂缝宽度大部分大于0.2mm,最大宽度达
4.3mm,小部分裂缝宽度小于0.2啪·,最小裂缝宽度为0.05mm。裂缝长度则各不相
同,最短的只有3m,最长的达13.3m。由于裂缝对结构及防渗都有不利影响,设计要
求混凝土部分采用化学灌浆,基础部分采用固结灌浆处理方案进行补强。施工自2004
6.78L/m。
本次裂缝处理的主要目的,一是补强,提高混凝土的整体性;二是防止渗水,保
持厂房良好的工作环境。据此,采用了挖槽嵌缝加固、沿裂缝两侧钻孔埋管,然后灌
注Jx型环氧树脂浆液的施工方案。
2施工过程简述
2.1 施工工艺
本次灌浆施工采用的是沿裂缝表面凿槽封缝、两侧对钻斜孔、埋管灌浆的工艺。
2.1.1封缝、钻孔和埋管
封缝采用的是凿槽后新浇混凝土的方法。对渗水严重的裂缝则采用新型堵漏材料
作者简介:孙亮(1970一),男,硕士,高级工程师,注册咨询、监理工程师,首部化学灌浆规范主要
执笔人之一。1995年毕业于西北大学化学系,中国水利学会化学灌浆专业委员会委员,中国水电基础
局有限公司科研所岩基室主任,主要从事化学灌浆材料研究和基础处理施工工作。
绿色化字灌浆技雍
封堵。钻孔采用沿裂缝两侧对钻斜孔方式。钻孔距离裂缝为50—60era,倾斜45。左右,
浆封好。
2.1.2灌浆
待封缝水泥砂浆达到一定强度后,即进行化学灌浆施工前检查试验。
灌浆采用由裂缝一端向另一端逐孔推赶方式,以便将空气与水排出裂缝。
灌浆压力视裂缝具体情况而定。一般在0.5—0.8MPa之间。达到压力后保持稳定。
直至达到结束标准。
灌浆结束条件为:在要求压力下,吸浆率达到0—0.01L/min再持续lOmin。另外,
如发现与其他灌浆嘴串浆,则将其封闭。被串孔不再复灌。所有灌浆管灌浆结束后,
均进行了至少lOmin的闭浆。浆液固化后,即可拆除橡胶管。
2.2特殊情况处理
灌浆过程中,有个别裂缝封闭不严,出现漏浆。为此,采取了降压、待凝、间歇
灌浆等各种措施处理。其中5号缝的8号孔,连续灌注75.3L后仍不见邻孔出浆,怀疑
与地基连通,征得监理同意后,采取间歇灌注方法,直到压力升至0.4MPa后结束。
3施工成果及分析
单缝施工成果见表1。从表l中可以看出,各裂缝的延米单耗差别明显,说明各条
裂缝的实际宽度不同。各缝实际宽度和最初测量的宽度有较大差别,裂缝宽度随混凝
土深度增加而明显减小。各孔间串通情况不普遍,说明裂缝宽度一般较小,只有部分
裂缝宽度较大,因此本工程采用小间距布孔和较高的灌浆压力是合理的。从实际灌浆
看,各孔均能与裂缝贯穿,说明布孔位置和角度也是合理的。这些措施为灌浆的顺利
实施创造了条件,也保证了灌浆质量。
根据工地试验室所做的混凝土劈裂抗拉强度检测报告,化学灌浆后劈裂抗拉强度
混凝土的劈裂抗拉强度2.25MPa。因此,此次灌浆达到了预期目的。
表1 金康水电站厂房底板混凝土裂缝化学灌浆单缝成果汇总表
裂缝长度 埋管数 总吸浆量 单孔最大吸 单孔最小吸 单孔平均吸 延米单耗
缝号
(m) (根) (L) 浆量(L) 浆量(L) 浆量(L) (L/m)
1 7.50
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