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夹河矿固定安全预控管理制度 2设备
夹河矿固定设备安全预控表
一、主井提升系统(单绳缠绕式提升机)
序号项 目 内 容预控分析预控处理备注1主轴装置完好,主轴无安全缺陷,最大静张力及最大静满足要求,缠绕式缠绕层数不超规定。2JK3.3×1.5型,最大静张力125KN,最大静张力差85KN,无缺陷。2减速器完好,最大输出扭矩、传动比、传动效率符合要求。XL-30/16,最大输出扭矩300KNm,运转正常。3主电动机完好,运转正常,做功合理。YR560-8,1000kw,运行正常。于下半年检修期间更换完毕,另一台备用。4电控完好,运转正常,实现数字化。转子变频电控,正常。5安全保护装置齐全可靠,双线制保护完善,仪表指示正确定期校验。安全保护装置齐全可靠,符合要求。6制动系统完好可靠,液压站定期清洗换油,闸间隙监测装置使用正常。TE160液压站,TP1制动器,闸间隙监测正常。7提升钢丝绳选型合理,安全系数符合要求,每天验绳,新绳悬挂前试验合格,使用中定期检验合格,使用中的钢丝绳断丝、磨损、锈蚀不超标。18×7-φ34提升钢丝绳,安全系数7.2,试验合格。提升绳更换期限符合规定,使用正常。正常更换,最近一次更换日期为:2012年9月29日8提升容器(箕斗)完好,定期验罐。悬挂装置完好,定期检验,按期更换。JQ-6箕斗使用正常。悬挂装置检验及使用正常。9装卸载设备完好,定重装载准确,爬行距离合理。装卸载设备完好,定重准确,爬行合理。10罐道使用正常,定期检查。罐道及滑靴磨损、锈蚀、变形不超标。38kg/m钢轨罐道,罐道及滑靴正常。11罐道梁定期防腐,锈蚀、变形不超标。有部分罐道梁锈蚀较重。已于下半年检修期间更换部分锈蚀罐道梁12导向轮(天轮)完好,运转正常。3m天轮运转正常。13提升信号设置符合规定,使用可靠,有备用信号。提升信号设置合理,备用信号良好。14供电方式合理,高低压供电均有可靠的双电源。高低压供电均有可靠的双电源。15提升能力满足矿井核定生产能力需要,无制约矿井生产能力的“瓶颈”。核定提升能力158万吨/年,满足矿井核定生产能力需要。16管理制度完善,施工措施编制合理,规范执行。各项管理制度完善,贯彻执行认真。17操作、维护、管理人员数量符合要求,定期培训,持证上岗。人员数量满足需要,现状合格。
附:1、提升系统概况:
夹河矿主井提升系统为立井单绳缠绕式,井筒直径4.5m,井口标高+42m,落底水平-298.8m,井筒深度342m,井架高度39m,过卷高度0.5米,过放距离9米,最大提升速度8.1m/s,一次提升循环时间74S。
主井提升绞车为洛阳中信重工有限公司2009年改造的2JK3.3×1.5-16型绞车,投运时间为2009年,最大静张力125KN,最大静张力差85KN;加速度0.87m/s2,减速度0.93 m/s2;电机型号为YR560-8,功率1000KW,额定电压6KV,额定电流127A;提升容器为徐州煤矿安全设备厂生产的JQ-6型轻型锰钢箕斗,连接装置型号为XS-135,由徐州煤矿安全设备厂生产;采用定重装载,定重设备型号KJD10,装载量6T;罐道为38Kg/m钢轨;钢丝绳为18×7+PPC-Φ34-1670-ZS,生产厂家为贵州钢绳股份有限公司。
安全保护装置有防止过卷装置、防止过速装置、过负荷和欠电压保护装置、限速装置、深度指示器失效保护装置、闸瓦间隙保护装置、减速功能保护装置、松绳保护装置、满仓保护装置,另外还有定车装置。主井提升系统于2001年6月份完善缓冲托罐装置; 2004年10初矿井停产检修期间主井安装了KJD10型箕斗定重装载设备并正常使用。2009年敷设井筒漏泄通信装置电缆实现井筒无线漏泄通信。2011年进行电控改造,安装了变频控制系统。
2、提升系统图及速度图。
提升系统图后附
速度图:
阶
段
项
目
初速度主加速等速减速爬行一次提升时间运行时间(s)3.0014.1133.07.0015.1072.21终速度(s)0.508.008.00.500.50――加速度(m/s2)0.170.530.00-1.070.00――运行距离(m)0.7559.95264.0029.757.55――
3、管理制度状况,施工措施编制及执行情况,操作、维护、管理人员情况等简介。
在严格落实《夹河煤矿机电设备、系统“三定一巡四检”管理规定》及矿井每年两次的停产检修制度同时全面推行徐矿司【2008】57号《矿井主要
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