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减小压缩GCr15SiMn材料调心滚子轴承套圈留量的分析与探讨
· 2O· 轴承技术 2009年第 2期
减小压缩 GCrl5 SiMn材料 调心滚子轴承套圈留量 的分析与探讨
(特大型轴承厂)姚义峰 代公伟 徐占华
摘 要:分析 GCr15SiMn材料调心滚子轴承套圈淬火前后留量的变化,根据变化情况通过减 小套圈工艺留量来提高生产效率。 关键词:调心滚子轴承;淬火收缩量;减小留量
1 前言 轴承留量是为了保证套圈通过磨削加工 满足轴承成品各项技术要求所必备的,若留量 过小,虽磨加工效率提高(过小也会影响效率, 增加废品),但车加工困难,生产效率低,甚至 干不出来;若留量过大,虽车加工效率高,但却 大大增加了磨加工的工作量,同时也增加了各 种消耗。因此合理的留量可以提高生产效率, 减少各种消耗 ,降低劳动成本。为落实公司 “十一五”节能降耗的方案,对车间反映留量较 大的各系列调心滚子轴承的加工工序进行跟 踪,通过反复试验和生产加工的应用,从而确 定合理的留量。 2 调心滚子轴承加工留量的现状和问题 目前 GCrl5SiMn材料特大型调心滚子轴 承套圈的热处理淬火伸缩量无法控制,因此, 在加工过程中不得不人为加大淬火留量,保证 成品的质量,从而造成套圈热处理后 留量偏 大。以22356外圈滚道为例,对于粗磨加工来 说,其热处理淬火变形只需 0.5mm就可以光 圆;附加回火后,终磨加工只需要 0.3mm就可 以达到技术要求。然而实际热处理后其留量 多数为3—4mm,在粗磨加工过程中,磨掉 1mm 留量大约需要 1个小时,即一个套圈粗磨加工
需要半个小时就可以达到粗磨技术要求,实际
一 个套圈却要用两三个小时去磨。同时,由于 留量大,磨削时问长,产生大量热量,使尺寸和 几何精度波动大,影响尺寸和形状误差,易产 生烧伤和磨削裂纹,费工费时,增加生产成本, 降低劳动生产率,同时影响机床精度的稳定 性。因此,必须减少留量来提高劳动生产率。 3 工艺试验 通过在车间对留量较大的调心滚子轴承多 批跟踪验证,根据热处理淬火前后尺寸的变化, 得出热处理涨缩的规律。以22356轴承为例,对 车间反映留量大的工序通过多批次跟踪,记录淬 火前后的尺寸,计算出留量如下(见表 1)。 通过对 比淬火前后 的留量 的变化得 出: 22356外圈滚道热处理淬火收缩量为 1.4mm左 右,22356内圈内径热处理收缩量为1.2mm左右。 根据得出的22356热处理淬火的收缩量, 对 22356套圈的留量做以下调整: (1)外圈滚道的留量在原来的基础上减小 0.9mm ; (2)内圈内径的留量在原来的基础上减小 0.4 mm 。 跟踪减小压缩工艺留量后 22356的多批,记 录淬火前后的尺寸,计算出留量如下(见表2)。
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轴承技术 2009年第2期 ·21·
表 l 22356调整留量前淬火前后留量变化 单位:mm \ 寸 22356夕 、圈滚道 22356内圈内径
序 \ 淬火前留量 淬火后留量 淬火前留量 淬火后留量 、 1 1.8 3.4 1.0 2.1
2 1.6 3.O O.9 2.1
3 1.7 3.0 1.O 2.3
4 1.8 3.2 O.7 1.8
● 5 1.4 2.9 1.0 2.0
6 1.6 3.1 0.8 2.1
7 1.6 3.2 0.9 2.3
8 1.5 2.5 0.9 2.2
9 1.8 3.3 1.O 1.5
10 1.7 3.1 O.9 2.O
表2 调整留置后22356淬火前后留量变化 单位:mm
。 22356夕 、圈滚道 22356内圈内径 序 \ 淬火前留量 淬火后留量 淬火前留量 淬火后留量 、 1 O.5 1.7 O.6 1.5
2 O.8 1.8 O.4 1.4
3 O.7 1.7 O.5 1.5
4 O.8 1.9 O.5 1.6
5 O.9 1.8 O.4 1.5
6 O.6 1.O 0.3 1.3
7 O.5 1.6 0.4 0.8
8 0.7 1.7 0.4 1.4
9 0.9 1.9 0.6 1.6
10 0.9 1.8 O.5 1.6
根据记录的留量变化可以看出:通过调整 压缩留量后22356外圈滚道留量大部分在 1.7 左右,内圈内径留量大部分在 1.5左右。 4 结论 理论上,22356外圈滚道和内圈内径留量
为0.8ram左右,通过磨加工就可以达到各项技 术要求。然而由于 GCrl5SiMn材料特大型调 心滚子轴承套圈的热处理淬火伸缩量具有不 稳定性,每次套圈淬火收缩量都不一致,而且 (下转第 19页)
学兔兔
轴承技术 2009年第2期 ·19·
偏差 hl。(如图3)
图 3
h1:曲率中心到端面的距离 h2:产品实际高度 计算得出标准件沟位置尺寸:h1+l12
3 标准
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