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某水泥厂培训课程 答:可以稳定产品质量,提高产量,减少原燃材料消耗、降低成本,提高技术管理水平,减少生产、管理人员,有效的提高劳动生产率。 3 、简述新工艺线石灰石原料的情况? 答:新工艺线与老厂共用来自大闸子矿的石灰石原料,储量为13534.5万吨,新工艺线从原有石灰石输送线的4#碎石库处,通过胶带输送机将石灰石(和硅质板岩)输送到新工艺线石灰石预均化堆场(和硅质板岩)堆场。进厂石灰石主要的化学成分:Si02:2.89%,CaO:52.96%,L.0.I:41.70%,K20:0.02%,Na20:0.02%。 4 、简述新工艺线粘土原料的情况? 答:粘土原料来自与老线粘土矿相邻的大地沟粘土矿,储量2568.5万吨,进厂粘土主要的化学成分:Si02:56.87%,Al2O3:11.49%, Fe2O3:4.37%,CaO:9.11%,L.0.I:9.51%,K20:2.37%,Na20:1.87%(1999年资料)。 5 、简述新工艺线硅质板岩原料的情况? 答:硅质板岩原料来自新建的镇山岭矿,储量约1200万吨,主要的化学成分:Si02:80.54%,Al2O3:5.36%, Fe2O3:5.85%, L.0.I:1.72%,K20:1.12%, Na20:0.15%(1999年资料)。 6 、为什么要将碱含量控制在一定的范围之内? 答:①原料中含有微量的碱,在熟料煅烧时能降低最低共熔温度,降低熟料烧成温度,增加液相量,起助熔作用; ②原料中碱含量过高时,在熟料煅烧时与熟料中的C2S、C3A生成含碱的矿物和固溶体,使得C2S被碱消耗掉,难以吸收CaO形成C3S而导致熟料中的f-CaO偏高,熟料质量下降; ③碱含量过高时,会在硬化了的混凝土中起碱集料反应,引起混凝土的破坏; ④碱含量过高时,生料在预热分解的过程中容易在预热器管道中发生结皮,堵塞下料管道,缩小预热器换热容积,降低热效率,还容易造成事故。 7 、新工艺线为什么采用石灰石预均化堆场? 答:①因为我厂的石灰石矿山中含有部分的高镁夹层,硅质条带和方解石脉,采用石灰石预均化堆场可以降低矿山的剥采比和开采成本; ②采用石灰石预均化堆场可以提高石灰石均化效果,减小生料成分波动,稳定窑系统工况; ③采用石灰石预均化堆场可以储存一定的石灰石量,满足生产对石灰石原料的大量需求;所以新工艺线采用石灰石预均化堆场。 8 、简述石灰石预均化堆场采用的主要设备? 答:主要设备是上海新建机器厂生产的CHO-80圆形堆取料机,轨道直径80m,最大储存能力38570吨,有效储存能力 24360吨,堆料机堆料能力≤650t/h,连续人字形堆料,堆料层数≥550层,堆料半径21000mm,取料机取料能力70~420t/h,全断面取料。 9 、生料配料的原则是什么? 答:既要保证熟料质量,又能有较先进的经济技术指标,达到优质、高产、低消耗和长期安全运转的目的。 10、新工艺线原料调配采用什么方式? 答:①采用五个原料调配库进行原料的调配,(石灰石库φ8×19m,储量:706t,粘土库φ10×22m,储量:865t,硅质板岩库φ6×19m,储量:397t,粉煤灰库φ10×22m,储量:767t,硫酸渣库φ6×19m,储量:491t;) ②库底均采用定量给料机以生料成分配比进行定量配料。 11、新工艺线特种水泥配料时原料的易磨性如何? 答:生产特种水泥时原料的易磨性8.1Kwh/t,磨蚀性19.1g/t,属于中等难磨的物料。(ATOX磨机试验参数) 12、新工艺线的原料配合比设计为多少? 答:新工艺线的原料配合比如下: 水泥品种 石灰石% 粘土% 粉煤灰% 硅质板岩% 铁粉% 普通水泥 77.83 17.47 3.56 —— 1.14 特种水泥 78.66 —— 5.51 13.05 2.78 低碱水泥 78.94 —— 10.27 9.55 1.24 ? 答:①磨机的通风,可及时排除磨内微粉,减少过粉磨现象和缓冲作用,及时排除磨机内水蒸气,防止堵塞篦孔,减少粘球现象; ②可降低磨机温度和物料温度,有利于磨机正常运转和保证水泥质量; ③有利于环境卫生,减少设备磨损; ④起磨内输送物料的作用。 34、水泥在粉磨过程中为什么要冷却? 答:①磨内温度高,易使水泥因静电吸引而聚结,严重的会粘附到研磨体和衬板上,从而降低粉磨效率; ②磨内温度升高,物料的易磨性会下降; ③磨内温度高,会引起石膏脱水成半水石膏或无水石膏,引起水泥的假凝影响水泥的质量,而且易使入库水泥结块; ④磨内温度高,会使磨机的机械性能产生不利的影响;所以水泥在粉磨过程中要冷却。 35、什么是选粉机的循环负荷率?控制它有何意义? 答:循环负荷率是指选粉机的回料量与成品量之比。粉磨效率随循环负荷率的适当增加而增加,随选粉效率的提高而提高,但

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