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空预器护板开裂漏风处理方法
机械管理开发
M ECHAN ICAL M ANAGEM ENT AND
第6期 (总第136期) 2013年12月
1.3护板开裂原因分析 现场采用光线泄漏方法,即先后分别从空气侧和烟道侧强光
从钢板裂缝和掉落下钢板边缘初步分析,运行中钢板发生 照射,从另一侧检查有无光亮 “泄漏”过来。
振动,最终出现脆裂。钢板发生脆裂的原因有如下几个方面: 3)堵塞孔洞防止灌注料流入空气侧。首选在空气侧用
1)护板设计不合理 ,护板强度达不到运行要求。首先 三合板堵塞孔洞,但由于有些位置无法完成,所以必须从烟
是钢板厚度可能不足,运行中易发生振动;其次是护板加固 道侧完成对孔洞的堵塞,即从护板顶部割开的灌注孔把彩条
框架结构中型钢强度不足或布置稀疏,整体护板强度较差, 布悬吊到泄漏位置,完成对孔洞的堵塞。
钢板未得到加强。 4)用磷酸盐耐火混凝土进行灌注。搅拌配制时应有一
2)护板制造存在缺陷,整体强度降低 。护板制造过程 定的流动性,灌注后用振动棒进行振动,确保混凝土充满整
中,钢板与型钢之间焊接强度不足 ,型钢选用非标产品,钢 个护板。
板厚度未达到设计要求,材质存在问题。 5)灌注后不需对护板割孔进行焊接密封,与上部混凝
2 处理方案 土浇注为一体即可,空气侧开孔恢复。
最初确定的方案是将所有护板拆除后进行更换。上、中、 由于方案简单,操作容易,不到两天时间便将事故处理
下级空预器共有6件护板,拆除时必须先拆掉一、二次风连通 完毕,并且很陕启动锅炉运行,恢复了供电负荷;从运行参
箱和进出口风道,才能将护板从两个管箱之间抽出来,工作量 数变化分析,一、二次风道再没有发生相互影响风量的情
非常大,另外重新制作护板也需要一定时间,所以整个拆除及 形 ,应该说这是一次成功的抢修,既争取了时间,又保证了
重新安装周期一定很长,而电厂正处于用电紧张期间,完全没 处理效果。
有足够的时间满足施工要求,所以现场必须想出—个有效且适 3 结语
宜抢修的方案,争两冶 最短时间内解决存在的问题。 事实上,用混凝土对护板内进行灌注密封,使护板与混
最后确定实施的方案是,在护板之间灌注磷酸盐耐火混 凝土形成了完整一体,一方面,能有效防止护板钢板由于高
凝土。护板中间空腔结构为灌注混凝土解决密封问题提供了 风压再次发生振动,避免钢板开裂事故的发生;另一方面,
可能。具体实施步骤如下: 对于已经开裂的钢板,混凝土很好地对开裂处进行了密封处
1)烟道内用风镐将护板顶部的混凝土打掉,割开护板顶 理 ,起到了护板隔离作用。在新安装的锅炉项 目中,如果设
部型钢组成的梁 (割双层槽钢),作为灌注孔 (如图4)。 计为类似的护板结构,也可 以采用护板间灌注混凝土的方
法,这种方法比单纯加厚护板钢板的方法更为有效。
参【考文献】
1【】蒋敏华,肖平.大型循环流化床锅炉技术M[】.北京:中国电力
出版社.2009.
2【】杨建华.循环流化床锅炉设备及运行 M【】.北京:中国电力出
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