主蒸汽管道裂纹产生原因分析及处理对策.pdf

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主蒸汽管道裂纹产生原因分析及处理对策

主蒸汽管道裂纹产生原因分析及处理对策 周 文 (中国石化 仪征化纤热电生产中心,江苏 仪征 211900) 摘 要:针对高压锅炉主蒸汽管道支 吊架下方母材存在裂纹的问题进行深入研究,找 出裂纹产生的 原因,并提出改变支 吊架管部结构的处理工艺,实践证明,采用这种处理工艺,可以保证主蒸汽管道 的安全运行。 关键词:主蒸汽管道 ;支吊架;裂纹;处理工艺 中图分类号:TQ055.8;TQ050.7 文献标识码 :B 文章编号:1001—4837(2010)08—0047—04 doi:10.3969/i.issn.1001—4837.2010.08.009 CauseAnalysisandTreatmentM easuresofM ainSteam PipesCracks ZHoU W en (ThermoelectricProductionCentersofSinopecYizhengChemicalFibre,Yizheng211900,China) Abstract:Thecracksinbasemetalundersupportsandhangerofthemainsteam pipesofhigh—pressure boilerwasstudied.Thereasonofgeneratingcrackswasf0und.atthesametimethetreatmenttransfor— mingtherootstructuresofsuppoasandhangerwasproposed.Practiceshowsthatadoptedtreatmentcould ensurethesafetyofthemainsteam pipesrunning. Keywords:mainsteam pipe;suppo~sandhanger;cracks;treatmentmeasures 2005年,某公司的压力管道全面检验工作 7mm。根据 《压力管道安全管理与监察规定》的 中,发现5炉主蒸汽管道 4支 吊架下方的覆板上 规定,管道未经修复将不能投入使用。为保证管 存在长度75mm的裂纹 (见图1),然后对覆板与 道安全运行,对裂纹产生的原因进行分析,并提出 主蒸汽管道之间的角焊缝外观进行检查,覆板尺 了处理对策 。 寸400mm×240mm×18mm,焊脚尺寸在 7~10 mm之间,焊脚尺寸差大于 2mm,焊趾线上断续 存在总长度 380mm、深度 1~2mm的咬边,外观 检查表明焊接质量不符合 DL/T869--20044火力 发电厂焊接技术规程》的要求。随后对裂纹部位 进行了局部打磨,准备进行焊补。局部打磨过程 中发现裂纹 已延伸到母材,并且长度方 向也有 明 显的扩展,遂对整个覆板进行拆除处理 。拆除后 发现覆板四周与母材的结合部位均断续存在长度 与深度不等的裂纹,裂纹最长约250mm,最深达 图1 5炉主蒸汽管道4支吊架上的裂纹 主蒸汽管道裂纹产生原因分析及处理对策 Vo127.No82010 汽母管(蒸汽 出口)运行参数为压力 9.0—9.4 1 现场调查 MPa,温度520—533℃,未发现超温超压记录。 1.1 资料检查 2 原材料及焊缝取样试验 5炉型号为 HG220/100—10,主蒸汽管道材 质 10CrM0910,规格 0273mm×28film,覆板材质 2.1 化学成分 12CrlMoV,厚度 12mm,设计压力9.81MPa,设计 对管道、覆板及角焊缝的化学成分进行了分 温度 540oC。设计资料及施工验收资料基本齐 析,结果见表 1。管道、覆板的材

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