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油气润滑系统的优化与改造

液压 气动 与密封 /2010年 第 7期 油气润滑系统的优化与改造 李红侠 张绪庆 (南 昌长力钢铁股份有限公司高线分厂 ,江西南 昌 330012) 摘 要 :分析高线厂油气润滑系统存在 的问题 ,提出有效的技术改造措施 ,确保轧机轴承和导位轴承润滑充分且运行稳定 。 关键词:油气润滑系统;轴承:技术改造 中图分类号:TH137.3 文献标识码:B 文章编号:1008—0813(201o)07—0032—02 Optimization andTransformationofHi曲一wire r-_oi1Lubrication System LI Hong-xia ZHANG Xu-qing (NanchangchangliIronandSteelCo.,Ltd.High wirefactory,Nanchang330012,China) Abstract: The existing problemsofairoillubrication system areanalysed inthe High wire factoryand proposing effective technical transformationmeasurestoensurethatrollingmillbearingsandguide-bitbearingsfulllubricationandstableoperation. Key W ords:airoilsystem;bearings;technicaltransformation U 刖 舀 漏油严重,轴承腔存不了油,这诸多因素造成轴承缺油 而被烧坏。 高线厂是南钢新建的一条 自动化程度 比较高的生 1.3 设计不合理 产线 。于 2007年 3月开始筹建 ,2008年 l0月开始生 预精轧油气系统末端没有油压 、气压监控装置;精 产 .年设计产量 80万 t.主要生产 5~20的光面圆钢 轧油气系统及管路设计不合理 ,供应点太多,泵的流量 盘条及 18~50圆钢盘条 ,以生产优质品种钢为主的 不能满足用户的需求 ,经常出现有油没气或有气没有 生产线,轧制速度比较高,其预精轧轧机和导位轴承以 油的现象。同时工作时间和间隔时间设计不合理,导致 及精轧导位轴承均采用先进 的润滑方式——油气润 精轧导位频繁卡死,严重影响产品质量,提高了维护成 滑。改造后,油气润滑的成功有效使用,降低了轴承温 本。 度 ,减少摩擦 ,延长轴承的使用寿命 ,大幅度降低 了维 1.4污染严重 护成本。 预精轧轧机油气软管是螺纹连接 ,拆装不方便,拆 1 存在的问题 装接头时没有注意清洁度 。再加上下线的轧机油气接 投产前几个月 ,预精轧轧机轴承经常烧坏 ,预精轧 口敞开,导致外界灰尘进入系统,污染系统和油品,进 及精轧导位轴承频繁卡死,平均每个班要更换 3次导 而导致分配器堵塞,轴承因缺油而被烧坏。 位 ,严重影响生产效率和成品质量 ,大幅度提高了维护 2 技术改造措施 成本,造成此现象具体表现在以下几个方面。

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