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- 2017-05-12 发布于天津
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提高销轨模具使用寿命和生产效率的优化设计
提高销轨模具使用寿命和生产效率
的优化设计
一 汽巴勒特锻造 (长春)有限公司 (吉林 130011) 李玲蔚
【摘要】在销轨生产过程 中出现 了一系列问 1.销轨锻造生产中存在的问题
题 ,如锻打过程 中模具易裂,锻后有折纹、充不
由于销轨形状的特殊性 ,在锻打过程中总出现
满、毛刺多,以及打磨量大等,这些 问题严重影响
两耳部位充不满 ,且锻模容易断裂,致使模具寿命
生产效率 。本文针对这些 问题进行 了研究和试验 ,
缩短。在锻后的冲孔工序 中,冲完孔后在齿形面上
确 定了优化工艺方案。使锻件在保证性能指标的基
残留大量的毛刺,打磨起来既费时又费力,生产成
础上 ,生产效率提高 了20%。
本提高,很大程度上还影响了生产效率。针对这些
问题我们进行了一系列的研究和试验,确定了新的
随着矿山业的迅速发展,对矿山机械零件的力
优化设计方案。
学性能要求也越来越高。原来铸造的销轨在一定程
度上不能满足现在矿山机械高强度的生产,为此一 2.改进前工艺设计的分析
部分产品需采用锻造工艺来生产,以提高其力学性 (1)两轨部的分模面重合 两轨部的分模面
能,满足使用强度要求,提高生产效率。 重合时 (见图1),耳部分模面上下两侧的高度明
指标 ,一般控制在260MPa左右。因硬度在一定条 表2 SD22箱体冷却过程的实测
件下可表示灰铸铁强度大小及切削性能的好坏, 冷却时间/min O 12O 220 300 350
故用抗拉强度与布 氏硬度之 比为1.3~1.4作为 内控
铸件温度 /℃ 1440 660 450 350 280
指标。
(4)孕育处理 其作用是细化晶粒,消除白
口倾向,改善铸件的抗拉强度和切削性能。采用普
通的FeSi75孕育剂,出铁槽内加入,一般加入量为
铁液量的0.40%~0.70% (三角试片的白口宽度控
制在4mm左右)。由于存在孕育衰退问题,因此铁
液孕育处理后应尽快在15min内浇注完毕。
(5)保温时间 铸型浇注后,何时进行开箱
取件也是比较重要的问题 。如果开箱过早,铸件会
时间 /min
因应力的原因导致变形、裂纹,另外切削性能的降
铸件温度与冷却时间的变化关系图
低也是曾经遇到的问题之一。通过对具有代表性的
SD22箱体 (重150kg,浇注温度1350~1440~)冷 3.结语
却过程的实测 (见表2)可以看出,为避免铸件在 综上所述,在重视内在质量的同时,不要片面
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