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汽轮机组壳体螺栓孔加工工艺分析与优化.pdf

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汽轮机组壳体螺栓孔加工工艺分析与优化

2011年第45卷l~bll 45 汽轮机组壳体螺栓孔加工工艺分析与优化 卢铁钢 ,卢铁义 ,高军伟 黑龙江农业工程职业学院;上海肯纳飞硕金属有限公司 摘要:通过更换设备、改进设备冷却系统、采用最新式模块化钻头等措施对汽轮机壳体螺栓孔加工工艺进行优 化,提高了设备的生产效率 ,取得了良好的经济与社会效益。 关键词:汽轮机壳体 ;模块化钻头;工艺优化 中图分类号:TG937 文献标志码:A ProcessingAnalysisandOptimizationofB0ltHoleinSheuGroupofSteam Turbnie LuTiegang,LuTieyi,GaoJunwei Abstract:Throughthemethodsjustlikereplacementofequipment,improvedcoolingsystemofequipment,usinglatestmodu— lardrillandSOon,hteprocessingofsteam turbinecasingboltholehasbeenoptimized.Theproductionefficiencyhasbeenimproved andgoodeconomicnadsocialbenefitsCna be achieved. Keywords:turbineshell;modularitydrillbit;processoptimization 1 引言 2 螺栓孔原加工工艺及问题 哈尔滨汽轮机有限责任公司生产的百万千瓦汽 螺柱孑L原加工工艺为: 轮机组是专为三峡大坝设计生产的水轮机组。目前 ①划:划线找正; 哈汽公司生产的型号为 CLN600—24.2/566/566型 ②钻:滑座钻床点钻加工,采用高速钢钻头,钻 超临界参数、一次中间再热、单轴、三缸、四排汽反动 头直径40mm,向下钻 10mm左右导削加工,主轴转 式汽轮机。高中压部分采三菱公司的技术,低压缸 速约 15m/rain,加工深度根据铁屑情况定,冷却采用 采用哈汽厂 自主开发的新一代亚临界600MW汽轮 瓶装切削液,浇切削液,排屑采用铁屑导出方式。 机技术。其中该机组的外壳体作为特重、特大型件, ③扩:高速钢扩刀,单边量加工4—8mm,需四次 加工工艺复杂,原始加工工艺受到现实条件制约,效 扩孔,尺寸达80mm左右为止。 ④镗:落地镗床加工,镗刀直径80mm,一般镗 3 率很低,严重影响了汽轮机组的生产。本文通过对 — 4次,单边加工量是6—8mm,达到最终尺寸。 机组壳体螺栓孔的加工工艺进行分析,提出优化方 ⑤检验 。 案,探讨一条高效、省时、低成本的加工方法,对今后 受到加工设备的制约,工序烦琐,加工效率分非 类似零件加工提供有益借鉴。 常低,严重拖累了壳体加工进度,主要原因为:①加 机组壳体螺栓孔尺寸如图1所示 ,壳体材料为 工设备刚性不足,加工进给量低;②设备的冷却系统 16Mn,该螺栓孔无精度、表面粗糙度要求,此类螺栓 落后,导致切削速度低;③冷却系统效果差,刀具磨 孔上下

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