胜利油区疏松砂岩油藏防砂工艺新进展及下步技术对策.ppt

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胜利油区疏松砂岩油藏防砂工艺新进展及下步技术对策

基本情况: 井号:尚9-13 作业前:长停井,89年投产,历史最高产量5t/d(投产初期) 工艺设计:一趟管柱分两层高压挤压施工 施工情况 施工日期:2003年6月 挤压压力:16MPa 地层填砂量:20.0m3 ; 环空填砂:0.7 m3 ; 施工排量: 900~1100L /min 施工效果:日产液18t/d,油14.9t/d。 典型井例二 应用效果三:形成密实充填带,延长防砂有效期,降低防砂作业成本 充填带厚度可达到585mm~1005mm,与环空充填挡砂层厚度25mm相比增幅2~4倍; 采用大排量(800l/min~1500l/min)施工,将近井地带粉细砂推向地层深部; 防砂有效期达到1.5年以上; 简化了施工工艺,降低了施工成本。 应用效果四:太平、林樊家老油田重新投入开发利用 存在问题:粉细砂岩,出砂严重 主导工艺:高压挤压砾石充填防砂 配套工艺:挤注解堵剂,混气排,抽稠防砂卡泵,电热杆 太平油田 3.45 存在问题:泥质含量高,地层砂分选性差 主导工艺:高压挤压砾石充填防砂工艺 配套工艺:混气排解堵及螺杆泵 3.88 3.88 3062 6.0/1 1015.0-1021.0 Ng 林中33 7 89.1 7.67 8.42 2670 4.3/2 1027.1-1034.9 Ng 林中12 6 30 7.0 10.0 2.6/1 1038.9-1041.5 Ng 林102-1 5 3 19.7 19.82 304 3.1/1 1037.0-1040.1 Ng 林106 4 24.6 4.71 6.25 4894 1041.4-1060.8 Ng 林103 3 18.9 29 35.75 357 4.5/1 1038.6-1043.1 Ng 林102 2 41.7 6.3 10.8 1355 6.6/1 1028.6-1035.2 Ng 林100 1 含水 % 日产油 t 初期 日产液 m3 原油 粘度 mPa.s 油层厚度 /层数 m/层 井段 m 层位 井号 序 号 林樊家油田 由于在防砂工艺上突破了传统的细砂岩、粉细砂岩防砂的工艺思路,采用了大排量、高砂比的高压挤压充填技术,并获得了勘探试油成功,这标志着太平油田、林樊家油田含油面积和储量得到了进一步的扩大。 应用效果五:郑王庄新油区的储量得到落实并逐步投入开发 郑家王庄油田 油藏特点:   原油粘度:1500~49.6×104mPa.s   层多、层薄 储层非均质性、敏感性严重 主导防砂工艺:   馆陶、沙一段:高压挤压充填防砂技术 配套工艺:    过泵加热降粘工艺 活性柴油解堵和油层保护技术 郑斜41井挤压砾石充填防砂后试油曲线 根据该区块开发布署,郑36块-郑41块区块建成年产能23.6万吨。其中馆陶组总开发井数16口,年产能3.3万吨;沙一段总开发井数100口,年产能20.3万吨。 为郑王庄沙一段4100万吨及馆陶组600万吨储量的上报提供坚实的基础。 加快了郑王庄油田由勘探转入开发的步伐 新技术二: 压裂防砂工艺技术 1)工艺机理 压前平面径向流 压后呈双线性流 污染地带 水力裂缝 近井流态转变为双线性流;突破井底污染堵塞带 降低生产压差及井筒周围流体流速,提高近井地带导流能力 较大幅度降低稠油热采井注汽压力 因此,具有明显的增产、防砂双重效果,是开发污染油藏、稠油油藏等有效的防砂技术手段。 2)工艺特点 采用全三维压裂优化设计软件进行压裂规模、压裂参数的优化设计、控制裂缝几何形状。 3)压裂防砂工艺设计 采用压裂转向剂控制裂缝高度的纵向扩展 应用效果一:以压裂防砂集成技术为基础,配套稠油热采工艺, 使桩139区块储量得到进一步落实并有效开发 3)应用效果 桩139区块防砂试油历史 2000年6月对桩斜138井利用涂料砂防砂工艺,2001年11月利用绕丝筛管砾石充填防砂工艺对桩斜139井进行试油,效果均不理想。 造斜点高,井斜角大 原油粘度高(1200mPa.s~9196mPa.s) 出砂严重,试油难度大 桩139区块开发特点 防砂施工 下入压裂管柱 压裂施工 冲砂施工 桩139井压裂防砂施工 压裂防砂施工曲线 注前置液:38.6m3 预处理剂:20m3 石英砂:11m3 涂料砂:1.4m3 平均砂比:50% 最高砂比:120% 施工参数及用量 桩139井试采曲线 桩139-X1井也采用压裂防砂技术进行试油,获得了日产液23.4m3/d,油16.7m3/d的理想试采效果 压裂防砂技术的应用带

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