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转炉汽化冷却烟道故障分析
第 42卷第 1期 现代冶金 V01.42 N0.1
2014 年 2月 ModernM etallurgy Feb.2014
转炉汽化冷却烟道故障分析
张兴敢,李磊,孙贵堂
(青岛钢铁控股集团有限责任公司,山东 青岛 266043)
摘要:概述了青铜公司第二炼钢厂5转炉汽化冷却烟道使用情况。对针对此设备在生产运行中频繁 出现水冷壁管缺
水爆管事故的原因进行 了分析。认为除氧器不能正常工作,汽化冷却烟道冷却水含氧量超标,管道 内壁被氧化、氧
化层脱落堵塞进水分配器,是造成水冷壁管缺水爆管的原因,并提出发了可行措施。
关键词:汽化冷却烟道;余热锅炉;水冷壁管;分配器;除氧器;饱和温度
中图分类号:TF748.2
引 言 的钢渣。为了使此烟道充分冷却 ,提高烟道水冷壁
管中水汽流速度 ,增加了中压循环泵进 行强制循
转炉汽化冷却是利刚汽化冷却烟道水冷壁管 环;其余汽化冷却烟道部分均是 自循环 。
道 巾冷却水的汽化吸热原理 吸收烟气热量 ,根据烟
道不同段 的特点分别采用 自然循环汽化冷却 、强制 2 5转炉汽化冷却烟道爆管事故情况
循环汽化冷却…。汽化冷却烟道的实质是余热锅炉 ,
其运行机理遵循锅炉原坪 ,汽化冷却烟道运行特点 第二炼钢厂5转炉由于需要高压力汽化冷却烟
是间歇式作业 。 为转炉冶炼一炉钢需要4O分钟左 道于20l1年3月 由二十冶公司更换 ,更 换后汽化冷
右 ,而吹炼时问仅为 l6分钟左右,该过程存在热交 却炉 口段烟道频繁 出现爆管漏水现象 ,严重影响了
换 ,其余过程则不存在热交换。吹炼过程随着吹炼 第二炼钢厂的正常生产。经初步分析汽化冷却炉 口
初 、巾、后期热负荷发生交替性变化.因此,汽化 段烟道设计和施工均存在问题,造成此炯道频繁出
冷却烟道在运行和维护上比较复杂,使用寿命较短 现事故。
f21 为此 ,公司委托 中冶赛迪对5转炉炉 口段烟道
重新设计制作 ,新烟道在172根水冷壁管进 口分别
1 青钢公司转炉汽化冷却烟道使用情况 安装了节流分配器 (图1)。新炉 口段烟道 由公司设
备动力部于2012年3月8日至2012年3月22日更换 ,
目前青岛钢铁控股集团有限责任公司 (以下简称 更换时吸取上 次更换烟道时因施工质量问题造成
“青钢公司”)有6座炼钢转炉烟道均是汽化冷却烟 管路堵塞的教训 ,设备动力部与第二炼钢厂一起对
道 。第一炼钢厂 1至4转炉汽化冷却烟道设 计运行 现场施工质量严格控制,防止异物进入烟道 。但新
压力为 1.6MPa;第二炼钢厂5jf}、6撑转炉为满足RH 设计安装的5转炉汽化冷却炉 口段烟道正常运行两
精炼炉用蒸汽量要求 ,将汽化冷却烟道设计运行压 个月后于2012年5月28日发现此烟道东下料 口南侧
力 由原米2.5MPa提高至 目前4.OMPa,设计运行压力 偏上位置一根水冷壁管漏水,2012年6月6口发现四
为4.OMPa。5转炉汽化冷却烟道由炉 口段 、固定一 根水冷壁管同时爆管漏水。
段 、同定二段 、尾段 四部分组成 ,其 中炉 口段 由于 设备动力部 与第 二炼钢厂检查
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