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转炉耳轴冷焊修复新技术

使用与维护 第29卷2011年第2期 (总第 152期) ≈ §密譬8叠 喀0 蛩融 岵电台甚叠誊弹 电§取 80 乜分 e 8分 雹雷8雪函 、8台吕鲁8昏 乜6岂08 吕 杈 池 转炉耳轴冷焊修复新技术 王景志 杜守虎 陈显著 贾从杰 (莱钢股份有限公司炼钢厂 莱芜 271104) 摘 要 介绍了采用冷焊技术对菜钢炼钢厂50t转炉耳轴磨损处进行修复的方法,即在对耳轴表面进行处 理后 ,以耳轴轴承内圈及定位球垫作为模具,进行高分子聚合物浇注,既缩短 了修复时间,又节约了修复费用,具 有适用和推广价值 。 关键词 转炉 耳轴 冷焊技术 修复 莱钢股份炼钢厂3号转炉因使用维护不当,造 2.2 材料抗压强度试验 成传动侧轴承座部位耳轴及轴承座磨损严重。更 (1)实验方案 :加工实验用套轴如图1所示 。 换新轴承后 ,由于轴承与耳轴之间单侧装配间隙 利用螺杆式注胶机注胶 ,记录加压至出胶孔有胶 超过20ram,轴承承压不均,造成轴承 内圈及保持 液挤出的时间。 架损坏,已无法满足正常生产要求。 1 修复方案的制定 注胶 该设备为莱钢炼钢厂重要设备,一旦停产将 对生产造成 巨大损失。该转炉经过多次扩容改 造,设备安装空间狭小,修复难度较大。根据生产 出胶孔 要求及现场情况初步拟定了四个方案: 图1 实验套轴示意 方案1,更换磨损备件 ,即更换3号转炉传动侧 耳轴。 试验证 明,当胶黏度在5.0×104mPa·s,注入 方案2,现场焊补修复耳轴。 压力大于0.6MPa时,胶液流动性 良好,可完全填充 方案3,用滑动轴承代替滚动轴承,临时使用。 磨损间隙,具有 良好的修复工艺性。 方案4,冷焊修补法 ,用高分子聚合物浇注冷 (2)材料抗压强度试验 :为提高检修效率,提 焊。 前进行剖分轴承安装工作 ,取不同时间阶段试样 经现场研究分析 ,耳轴备件加工周期长达三 进行抗压强度及剪切强度试验 ,试验数据见表1。 个 月 ,无 法 满 足 生 产 要 求 。该 耳 轴 材 质 为 37SiMnCrMoV,耳轴材质可焊性差 ,且焊接后不具 表 1 材料试样性能评价 备在线加工的条件 ,所以方案 1、方案2不具备实施 条件。方案三中一侧使用滑动轴承,一侧使用滚 动轴承,在国内未有使用先例,且耳轴磨损出现凹 坑 ,滑动轴承承压不均极易损坏 ,所 以方案3不具 备实施条件。方案4修复时间短,修复质量高,易 成型,具备实施条件,所以选定方案4。 经过对比计算 ,在40℃持续保温4h后具备轴 2 冷焊剂的选取 承安装条件,持续保温6h后具备炉体就位条件。 2.1 现场要求材料性能 耳轴修复后承压 安全系数 n=P腔 设=l1O.624/ 根据机械设计基础知识可知 ,位于轴承座位 12.8=8.64,满足设计要求。 置处耳轴承受较大径向力和少量轴向力 ,因此现 3 耳轴修复工艺的实施 场对材料的承压要求较高 ,剪切强度要求较低。 经过计算耳轴实际承受压力 (招 )=300×104/ 耳轴修复技术的关键在于轴承安装后与耳轴

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