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两项循环流化床锅炉关键技术课件
两项循环流化床锅炉实用关键技术;报告内容;清能院简介;研究领域;基地建设;在研项目;炉膛四周水冷壁
密相区耐磨耐火层
密相区与水冷壁管交界处
炉膛四角区域
炉膛出口烟窗区域
炉膛中部管壁
屏穿墙区域及不规则区域
炉膛内屏下端
布风板及风帽
炉顶受热面
旋风分离器及进出口烟道
立管及返料装置内表面
尾部对流烟道
;环-核流动模型;;300MW CFB锅炉循环量
Gxh=10000t/h
Gixh=30000t/h
;耐火材料交界面处的磨损;;四角区域水冷壁的磨损;设计时施工充分考虑灰的冲刷 ;分离器区域水冷壁的磨损;炉内屏的变形;从屏底部到布风板的距离至少应在15m以上
两屏之间的距离应大于700mm,以满足检修空间的要求,对于翼墙管屏,屏的前排管子与炉膛水冷壁的距离也应大于700 mm
螺纹销钉密度以1000个/m2为宜
敷设高质量的耐磨可塑料 ;水冷壁局部结构不合理
导致磨损爆管;鳍片局部突起
导致水冷壁磨损 ;;;;;;河南瑞平煤电2×135MW CFBB
天津陈塘热电厂1×135MW CFBB
河南中浮电力1×135MW CFBB
华电乌达热电2×150MW CFBB
秦皇岛热电2×300MW CFBB
国电小龙潭发电厂2×300MW CFBB
神华西来峰矸石电厂2×200MW CFBB
安徽临涣中利电厂2×300MW CFBB
广东宝丽华电力有限公司1×300MW CFBB
江苏徐矿综合利用发电有限公司2×300MW CFBB
韶关市坪石发电厂有限公司2×300MW CFBB
大唐红河发电有限公司2×300MW CFBB;试验目的
对锅炉一次测量元件进行标定,对二次仪表进行校准
确保锅炉各风量准确可靠,指导和优化锅炉运行
试验内容:
一次风
二次风
播煤风
返料风、松动风
外置床流化风;试验目的
得出锅炉空床阻力特性和临界流化风量
为锅炉的点火和安全运行以及运行中控制参数的选择提供指导
试验内容
测量布风板的阻力特性
测量700mm料层厚度下的阻力特性
根据测量结果得到700mm料层厚度下的临界流化风量;;;大多数CFB锅炉炉内脱硫效率在80%以下
炉内脱硫不可靠:堵管、出力不足
一些CFB锅炉“创造性的”安装炉外烟气脱硫装置;;石灰石反应的不同微观形态;定性评价
石灰石活性;;1MWCFB锅炉试烧脱硫试验台;不同钙硫比时床温对SO2排放的影响;;;石灰石粉特性
研磨后石灰石粉颗粒有棱角, 硬度高。
石灰石粉堆积密度较大(1.1~1.4 t/m3)
石灰石粉颗粒的离散性较大(30μm~2mm)
石灰石粉CaO的含量高,易吸水受潮结块。
石灰石粉对压缩空气分子的亲和力差
石灰石粉输送的特点(属难输送物料)
气力输送的悬浮速度梯度较大,容易造成管道的堵塞
石灰石颗粒易沉积,易板结,易造成下料堵塞或堵管
对管道的磨损较大;石灰石粉输送系统选择
输送方式:一级输送系统
给料系统:双仓泵
输送管路的布置和选择:短、少、对称
入炉口及入炉位置:回料斜腿
设备选型和关键参数选取
设备选型:适用、可靠
系统备用:系统留有裕量和备用均匀性
关键参数: ①石灰石粒度 ②输送速度
③气固比 ④管径;实际入炉煤
Qnet,ar:5000kcal/kg
Sar:2.11%(0.8~5.1%)
不投石灰石原始SO2
~5000mg/Nm3 (6%O2)
投入原炉内脱硫系统时SO2及脱硫效率
~1150mg/Nm3(O2=6%)
~77%
;二级输送改为一级输送:
1.系统简单
2.输送距离120米降为40米
3.输送高度40米降为16米
4.压缩空气输送;;;收料泵:高、低料位计
精确判断:给料正常;给料机:变频电机调速
SO2浓度:调整石灰石量
节省石灰石量;优化管路布置;SO2平均值仅104mg/Nm3
平均脱硫效率97.94%;;华能济宁高新热电1#、2# CFB锅炉炉内脱硫系统改造工程
一台锅炉配一套石灰石输送系统,系统的设计出力为15t/h
石灰石输送系统采用一级输送
改造后的石灰石粉库下部布置一套石灰石给料系统、一套石灰石输送系统、一套石灰石吹堵系统;高负荷低硫煤连续脱硫试验
平均负荷150t/h,平均床温920℃,不投石灰石烟气中SO2排放浓度约为3989mg/Nm3
石灰石投入量3.8t/h,烟气中SO2排放浓度为61mg/Nm3,脱硫效率98.5%
高负荷下高硫煤连续脱硫试验
平均负荷160t/h,平均床温930℃,不投石灰石SO2排放浓度约为8943mg/Nm3
石灰石投入量7.8t/h,烟气中SO2排放浓度为130mg/Nm3,脱硫效率98.5%;澡盆理论;以
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