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提高飞轮铸件品质的工艺实践

学兔兔 提高飞轮铸件品质的工艺实践 魏传颖1,钱 进2,王劲松’ (1.安徽神剑科技股份有限公司,安徽 合肥 230022;2.安徽天元动力设备厂,安徽 合肥 230021) 摘要:以61 35D一3型发动机飞轮铸件为研究对象,采用均衡凝固理论,充分牙q用石墨化自补缩 改进飞轮的铸造工艺;在此基础上加入少量的合金元素铜进行合金化处理,细化石墨组织并增 加珠光体数量,从而提高飞轮铸件的品质。 关键词:灰铸铁;飞轮;均衡凝固;合金化; 中图分类号:TG24 文献标识码:B 文章编号:1673—3320(2010)02—0020—03 New Casting Process to Improve Quality of Flying Wheels Wei Chuanying ,Qian Jin ,Wang Jinsong’ (1.Anhui Shenjian Technology Co.,Ltd.,Hefei 230022,Anhui。China; 2.Anhui~anyuan Power Equipment Factory,Hefei 230021,Anhui,China) Abstract:Taking the flying wheel for 6 1 3 5D一3 engine as the object,the casting process was improved by proportional solidification and graphitized self-feeding.On this basis,the alloying process with adding a small amount of copper was appiled to refine graphite structure and increase pearlite contents,and go further to advance the casting quality. Key words:gray cast iron;flying wheel;proportional solidification;alloying 飞轮安装在发动机曲轴功率输出端,利用 足够大的惯量来保证柴油发动机具有允许的旋转 不均匀度。为保证飞轮与曲轴的连接可靠性,要 求其具有较高的平衡精度、尺寸精度以及力学性 能。因此铸件必须组织致密,内部不允许有任何 缩孔、缩松、夹渣、气孔等缺陷。 借助于均衡凝固技术,利用石墨化膨胀产生的 自补缩效应改善飞轮铸件的缩松缺陷;同时采用合 金化工艺,在铸件的孕育过程中加入微量铜元素, 达到改善铸件组织及力学性能的目的。 图1 飞轮零件图 1 飞轮产品简介及改进前状况 本铸件属于厚大铸铁件,同时又要全部加 1.1 飞轮铸造工艺性分析 工,尤其是#440 mm圆周面表面粗糙度有相当高 6l 35D.3飞轮的结构如图l所示,外廓尺 的要求,安装齿圈处金加工以后,其不平衡力矩 寸为 498 mm×81 mm:壁厚不均匀,厚大处 不大于11.76×10-3 N·m,尺寸精度以及力学性能 81 mm,壁薄处仅34 mm;上平面#498 mm与 都要求较高。环形平面由于在浇注时长时间受高 260 mm之间为一环形面,其壁厚为81 mm。 温铁水的烘烤,如果在造型时稍有不慎或是松紧 铸件毛坯质量为ll9 kg,净重83 kg,其材质为 不一,就会引起掉砂、起夹子,这些都给铸造工 HT250。

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