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CT6-4B和CT6-5B硫磺回收催化剂使用情况总结

学兔兔 石 油 与 天 然 气 化 工 268 CHEMICALENGINEERING OF OIL GAS CT6—4B和CT6-5B硫磺回收催化剂使用情况总结 胡孔彪 唐忠怀 刘玉民。 叶茂 昌 王 岳 (1.中国石油化工股份有限公司安庆分公司 2.中国石油西南油气田公司天然气研 究院) (3.中国石油宁夏石化公司 4.中国石油乌鲁木齐石化公司) 摘 要 对 CT6—4B和 CT6—5B硫磺回收催化剂在 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 的使用情况进行 了技术总结与分析。装置的运行和标定情况表明,该系列催化剂具有 良好的活性、 热稳定性、抗硫酸盐化和抗水解老化性能,能使硫磺回收装置保持较高的总硫转化率。 关键词 硫磺 回收 催化剂 技术总结 DOI:10.3969/j.issn.1007—3426.2012.03.003 根据原油加工、油品升级的规划 ,同时针对现有 1装置主要工艺及流程 硫磺 回收装置加工能力不足 的现状 ,中国石油化工 1.1工艺技术路线 股份有限公司安庆分公司于 2009年新建一套规模 硫磺 回收工艺 由硫磺 回收、尾气处理及溶剂再 为 4×10t/a的硫磺 回收装置 ,并于 2009年 7月建 生三部分组成。 成投产 。该装置 由洛 阳设计 院完成初步设计 ,安庆 硫磺回收采用部分燃烧+两级 Claus转化工 实华设计院完成详细设计 ,安庆石化盈创公司承建 。 艺,酸性气燃烧炉废 热锅炉产生 4.3MPa中压蒸 硫磺 回收装置 以现有富液再生装置 、污水汽提 汽 ;Claus过程气加热方式采用 自产 中压蒸汽加热 ; 装置 、蜡油加氢高分污水 闪蒸气和煤气化装置产生 液硫采用循环脱气工艺,脱气后的液硫经泵送至硫 的酸性气混合后作为原料,原料气组成复杂多变 ,尤 磺成型包装设施生产 固体硫磺并运输出厂。 其是煤气化 的酸性气组成 ,不但 H S体积分数低 尾气处理采用还原一吸收工艺,尾气加热采用 (约 28 ),CO 体积分数 高 (约 7O ),而且还含有 在线炉加热的方式 ,尾气吸收采用具有选择性 的甲 微量煤灰和煤粉 ,流量大且波动频繁 。最主要 的是 基二乙醇胺 (MDEA)溶剂。 煤气化装置运行周期短,最长运行时间仅 3个月 ,经 溶剂再生采用常规蒸汽汽提再生工艺对 富液进 常停工检修 ,装置 的操作负荷在 3o ~80 (装置 行再生 ,再生后的贫液送至尾气吸收塔循环使用 。 操作弹性设计值为

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