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气体精制装置清洁停工措施及效果分析
★ 石油化工安全环保技术 ★
PETROCHEMICALSAFETYANDENVIRONMENTALPROTECTIONTECHNOLOGY 2015年第3l卷第4期
气体精制装置清洁停工措施及效果分析
郑理富
(中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司,甘肃 兰州730060)
摘 要:结合中国石油兰州石化分公司炼油厂第二套、第三套气体精制装置 自身特点,
在停工过程中采取了一系列清洁措施,减少含硫污水拉运量,扩大水洗水排入工业污水系统
的量,装置首次采用酸性水汽提装置的热净化水蒸煮气体精制装置,使得吹扫过程中未发生
恶臭等环保事故,实现了 “绿色停工”。
关键词:气体精制 清洁停工 措施 效果分析
中国石油兰州石化分公司炼油厂第二套气体 问题进行协调处理并停止排水。
精制装置干气处理量 10X10t/a,液态烃处理量 1.2 用酸性水汽提装置热净化水蒸煮装置一次
30×10 t/a,第三套气体精制装置干气处理量
气体精制装置主要用来脱除干气中的硫及液
20X10t/a,液态烃处理量 55×10 t/a。2014年
态烃中的硫和硫醇等,正常操作压力达到 1.2—
6月份,两套装置按计划陆续进行停工检修,为
1.7MPa,常温操作。装置原料主要含有大量的
降低停工过程中废弃物排放,采取了一系列清洁
硫化氢及少量的硫醇、噻酚、cs:类含硫化合物,
措施,取得了良好的效果。
产品中含有少量的甲基二硫醚。
1 清洁停工措施 以往,装置采用新鲜水顶介质、除臭剂清洗
系统、新鲜水冲洗装置,但吹扫时,会产生大量
1.1 精心编写 《装置停工、检维修措施》 的恶臭气体,污染环境,影响人员的身体健康。
为杜绝装置处理过程中恶臭气体对环境的污 通过对水洗水检测,臭味不是太明显,但用蒸汽
染 ,需进行液态烃顶水 1次、热水蒸煮 1次、化 吹扫,臭味明显增加,分析认为,可能部分恶臭
学清洗 (氨氮工业污水处理剂 ZCJ-961)1次、新 气体在常温、高压的工况下,浸入管线、容器等
鲜水冲洗 1次、蒸汽吹扫等处理过程,提高处理 金属内部,致使通过各种常温清洗仍无法除去,
效果。对于污水,首先编制装置排水方案,对污 故增设高温蒸煮的工艺。
水中的硫化物、氨氮、COD、油、pH值高度关 1)从两酸出装置的净化水线上,配备管线,
注。针对其特征,分别采取不同的处理措施。公 引入原料泵入 口,作为蒸煮用水。每次收集热净
司要求对炼油区高含硫、恶臭装置一次蒸煮污 化水2100t,分别对装置进行蒸煮。用热净化水
水 、脱臭污水和一次脱臭水洗水,因特征污染物 替代新鲜水,减少新鲜水的用量,相当于减少新
高,现有污水处理装置无法处理,拟拉运渣场进 鲜水2100t,可创造一定的经济效益,尤为重要
行处置。在排水期间,含硫污水井及地漏周围做 的是扩大了净化水的回用途径。目前,两套酸性
好警戒,并拉警戒带隔离,严禁未采取防护措施 水汽体装置产生净化水 160—190t/h,而两套常
人员进入警戒区域;两人监护巡检新83/3含硫污
水地漏有无泄漏等,出现异常情况及时联系处
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