38-2沙钢精益提高集装箱板合格率-最终版课题.ppt

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* * 粗轧侧导板标定 1、切换到侧导板标定画面,点击“Active”封闸 2、用卷尺测量出侧导板实际开口度数值。 3、将实际开口度值输入计算机。 4、然后点击“Sync”,激活数据,完成标定 职工对侧导板开口度测量 在侧导板开口度范围内打开或关闭到任意一个值,测量实际开口度与一级画面显示的值,若此值超过10mm,则重新标定 ②利用检修定期对粗轧侧导板标定; 制图人:高海花 制图时间:2013年6月 实施效果: 采取措施后,粗轧板形旁弯均≤20mm,提高精轧生产稳定性,减少甩尾或轧碎。 偏差达40mm以上 偏差控制在20mm以内 实施前后对比 实施二:卷取侧导板磨损大 侧导板堆 焊标准 侧导板底部翘起高度≤20mm 长度方向堆焊高度差≤5mm 堆焊最好连续,不允许断焊 堆焊处与基板高度差控制在-5~+3mm ①侧导板堆焊质量差:根据侧导板图纸要求,制定以下标准。 ②侧导板更换不规范:加大侧导板更换频次 对卷取侧导板磨损量分时间测量,发现侧导板上机超过4小时,磨损量超10mm,规定侧导板更换周期4小时,每班更换两次,即更换工作辊(F1-F7)更换。 利用热停时间更换侧导板 小组成员连续10天对下机侧导板测量,磨损量均≤10mm 制图人:高海花 制图时间:2013年7月 实施效果: 经过措施的落实及规定的完善,下机侧导板磨损量均在10mm以内,大幅度减少侧导板磨损导致粘丝,减少夹送辊粘钢。 小组成员分厚度对夹送辊辊缝与成品厚度比值计算,找出满足标准(85%~100%)辊缝修正值。 实施三:卷取夹送辊辊缝设定小 制表人:高海花 制表时间:2013年7月 对筛选出修正值进行验证,1.5~2.0mm,满足标准修正值为-20%、-25%、-30%,现场每个修正值生产50块钢,计算合格率,通过论证修正值选-25%。 制图人:高海花 制图时间:2013年7月 不同修正值下合格率统计 -20% -25% 98.14% 99.20% -30% 98.95% 同样方法,确定其它厚度的修正值,如下: 实施效果: 通过优化夹送辊辊缝修正值,夹送辊辊缝比值均满足标准(85%~100%),减少带钢头部对夹送辊的冲击。 经过对各项对策的实施,8月—10月集装箱板合格率明显上升,提高到99.25%,完成目标。 目标:99.15% 制图人:高海花 制图时间:2013年9月 八、效果检查 效果检查1 目标验证 通过有效措施后,大幅度减少生产不稳定(精轧轧碎或甩尾)造成换辊次数,换辊次数平均由4次/天减少到1次/天,大幅度减少热停时间,提高产量。 制图人:高海花 制图时间:2013年9月 实施前 实施后 4 1 实施前后异常换辊次数 效果检查2 相应成效 序号 次品原因 次品卷数 所占比例 累计比例 1 边损 27 31.76% 43.53% 2 划伤 18 21.18% 64.71% 3 折皱 12 14.12% 78.82% 4 辊印 10 11.76% 11.76% 5 尺寸不符 7 8.24% 87.06% 6 卷形不良 5 5.88% 92.94% 7 其 他 6 7.06% 100% 合 计 85 100% 效果检查3 症结调查 10 0 20 80 60 40 20 0 30 100 次品数(卷) 累计百分比(%) 31.76% 43.53% 64.71% 78.82% 10 7 卷形不良 边损 划伤 折皱 辊印 尺寸不符 其他 12 5 92.94% 87.06% 85 18 27 6 10 结论:实际数据来看,辊印比例降低到11.76%,症结得到了较好的解决! 制图人:高海花 制图时间:2013年9月 辊印由78.63% 降到11.76% 无形效益 提高市场声誉、客户满意度提高 降低成本,提高市场竞争力 减少换辊次数,减轻工人的劳动强度 效果检查4 无形效益 效果检查5 效益计算 小组及时把活动中取得的经验进行了总结,并把它们进行了标准化处理,形成了正式通知或规定,下发相关岗位,并纳入常规检查范围。 九、巩固措施 标准化1:《卷取侧导板堆焊规定》 编号:卷板二字(2013)9号 标准化2:《卷取侧导板更换规定》 编号:卷板二字(2013)10号 目标:99.15% 巩固期内,小组能正确执行已纳入的有效措施、规定,并把效果维持在良好水平。 巩固期效果 制表人:高海花 制表时间:2013年10月 十、总结和下一步打算 通过本次活动,解决了产生辊印的主要因素,大幅度提高了集装箱板合格率,同时提高集装箱板薄规格生产稳定性,为薄规格大量接单提高保障,同时大幅度减少辊印质量异议,提高沙钢市场竞争力。在活动期间小组成员分工协作,充分发挥自己

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