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捣固焦炉塌焦原因浅析

· 酒钢科技2013年第3期 · 焦化专业技术论文汇编 捣固焦炉塌焦原因浅析 牟 彪 摘 要:捣固炼焦具有非常明显的优势,相同配合煤下捣固炼焦焦炭质量最佳,配煤中可以适当 增加不粘结性煤,使焦炭、生铁和钢的成本降低。但捣固炼焦工艺因装煤方式的改变,操作难度大,技 术上仍存在缺陷。例如炉头焦过火等一些原因引起摘炉门时塌焦,不仅恶化了操作环境,还对设备产 生了一定损坏。因此解决焦侧塌焦问题具有重要的意义。 关键词 :配煤 比;高向加热;压力 前 言 我厂5—6.捣固焦炉投产已经一年多了,但由于装煤量,装煤水分,加热制度,操作方式等原因一 度导致塌焦率高达 10%以上,经过半年多的摸索和努力,塌焦率降至5%以下,从根本上减少塌焦的 发生概率。 1 原因分析 1.1配煤比的原因:5 捣固焦炉的投产不同程度地加人马克煤。最多的时候配入 24%的马克 煤,由于马克煤属于气煤,挥发分高,粘结性差,结焦能力差,当配比达到 15%时,焦炭质量大幅下降。 1.2配煤水分的波动 :今年前四个月,配煤水分偏差很大,有时候高达 12%,有时候却 10%左右, 配煤水分的波动,导致了炉温的波动.塌饼率的增加。 1-3煤饼的高度:煤饼的高度和密度直接影响直行温度的均匀性和稳定性。由于捣固式焦炉煤饼 堆积密度大,比顶装煤堆密度大0.25t/m3,容易造成焦饼上部200mm成熟欠佳,顶空间温度较低,煤饼 高度每提高 lOOmm,顶空间温度下降25—30℃。投产初期煤饼装人高度为5.4m,装入煤饼高度不稳 定。 1.4加热制度不合理:由于捣固式焦炉刚刚投产一年多,设备和机械运行不平稳,设备故障率较 高,导致焦炉的加热制度不稳定,炉头系数偏低。 1.4.1炉头热损失大:由于捣固式焦炉是侧装煤这是和顶装煤焦炉所不同的.因此机侧炉门敞开 的时间要长,较顶装炉长 5—8分钟,炉门敞开 1分钟炉头温度降低 l0℃,这是造成捣固焦炉的炉头温 度偏低的主要原因。焦炉侧面的热损失占总供热量的5%左右,并且焦炉侧面热损失随结焦时间的延 长而增大 。这就造成了炉头一对火道供需的不平衡导致边火道温度偏低。在正常结焦时间下,炉头一 对火道具有一定的温度差,使其浮力差 1—2Pa,特别是用贫煤气加热,有利于炉头2火道加热而不利 于炉头 1火道加热,此浮力差的值随着炭化室的增高和结焦时间的延长而增大,结焦时间越长,越不 利于边火道加热。 1.4.2窜漏的影响:由于5—6I焦炉投产初期.炉体处于膨胀阶段,在生产过程中蓄热室封墙和小 烟道两叉部出现裂缝,在加热过程中会有一部分冷空气吸人蓄热室,吸人空气蓄热室的冷空气,无论 上升或下降气流都会使蓄热室炉头部位冷却,降低了上升气流空气预热温度;当上升气流煤气蓄热室 一 21— 焦化专业技术论文汇编 ·酒钢科技 2013年第3期 · 吸人空气时,它会在蓄热室内与煤气混合燃烧产生废气,废气沿着蓄热室炉头部位进入立火道.使煤 气的发热值降低,从而降低炉头温度;如果斜道正面不严密,在上升气流时。当空气漏入斜道中与煤气 混合燃烧时形成 白眼,也会使炉头温度降低。 1.4.3压力制度的影响:5—6.焦炉看火孔压力一般保持在一5—5Pa,当看火孔负压增大时.就会使蓄 热室的负压增大,蓄热室封墙漏人的冷空气就会增多,这对炉头加热是十分不利的。另外。上升气流蓄 热室吸力增加,使气流速度增大,炉头处高炉煤气动压力增加,静压力减小,使气流上量减少。不利于 边火道加热。因此,上升气流蓄顶吸力的大小对炉头温度有明显的影响,吸力增加则炉头温度下降。反 之则上升。 2 整改措施 : 2.I优化配煤比:通过半年多的摸索和实践,我厂优化了配煤比,由于马克煤的粘结性差。在成 层结焦条件下形成的半焦层较薄,但半焦收缩量大,半焦固化时气态产物析出速度大,故半焦强度低。 把马克煤的配入量降低,多配入粘结性强的肥煤和焦煤,使煤料的粘结性提高,塑性温度间隔宽,半焦 层厚且结构致密,焦炭的粘结熔融性好,横纵裂纹均较少,块度较大,焦炭质量的提高降低了塌焦发生 的概率。 2.2稳定配煤水分:现

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