南阳鸭河口W火焰锅炉低氮燃烧改造实践.docVIP

南阳鸭河口W火焰锅炉低氮燃烧改造实践.doc

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
南阳鸭河口W火焰锅炉低氮燃烧改造实践

南阳鸭河口W火焰锅炉低氮燃烧改造实践   [摘 要]鸭河口电厂一期2×350MW机组W火焰锅炉于2016年进行低氮燃烧优化改造,改造后省煤器出口NOx浓度长期稳定在700 mg/Nm3以下,最低至400 mg/Nm3,配合SCR脱硝装置改造,实现了NOx稳定超低排放目标 [关键词]W火焰锅炉 低氮燃烧 NOx 改造 中图分类号:TK229 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)27-0061-01 近年来,随着国家节能减排工作的深入开展,同时环保标准逐步提高,对火力发电厂锅炉燃烧器提出了更高的要求。为响应国家节能减排政策,满足2016年10月底前河南省燃煤机组全部达到超低排放要求, 2016年4~10月份,南阳鸭河口电厂在#1机组A修、#2机组C修期间,实施低氮燃烧系统优化升级改造工程。鸭河口电厂一期2×350MW机组配套锅炉为法国STEIN公司技术设计,西班牙Babcockamp;Wilcox公司引进技术制造的W火焰锅炉,分别于1998年5月和1998年12月投产。低氮燃烧系统优化改造后,两台锅炉主要运行参数稳定达标,省煤器出口NOx浓度长期稳定在700 mg/Nm3以下,最低至400 mg/Nm3,配合SCR脱硝装置改造,实现了NOx稳定超低排放目标 一、改造前锅炉存在问题: 1、锅炉NOx排放浓度高,省煤器出口NOx浓度在800~1200mg/Nm3,波动范围大且不稳定。下引一次风管线长走向不合理,易堵塞,关闭拱下一次风管线后NOx水平基本在1000 mg/Nm3以上,#1炉优化管线后NOx浓度基本在1000~1200mg/Nm3,#2炉NOx浓度基本在800~1000mg/Nm3 2、壁式再热器频繁拉裂、爆管 3、火焰中心低,冷灰斗区域水冷壁频发超温爆管 4、给粉机下粉不畅,燃烧不稳定 二、燃烧系统优化升级目标及总体思路 根据锅炉NOx超低排放低于50mg/Nm3的需求,改造目标确定为NOx长期稳定在600~800mg/Nm3以内,满负荷工况下不超过800mg/Nm3。在现有燃烧设备的基础上优化升级改造,降低省煤器出口NOx浓度,结合增加一层SCR催化剂,达到W火焰锅炉满足超低排放要求,本次燃烧系统系统优化升级改造的总体思路如下: 1、增加还原区高度,提高炉内空气分级程度; 2、对一次风进行改造,实现燃料分级燃烧,改善着火条件; 3、拱上配风进行调整,避免空气与煤粉的过早混合,降低NOx生成; 4、局部优化拱下配风,实现下炉膛分级送风; 5、优化设计参数,燃烧器各喷口面积相应调整 6、一次风管道配合燃烧器改造合二为一,优化管道布置,降低阻力,增加给粉机下粉稳定性 三、优化升级改造方案 1、燃烧器布置 改造将重新调整拱上一次风/二次风喷口布置,将拱上36只一次风两两集中,通过煤粉汇集三通管合二为一,单侧拱上分成9组一次风单元,每个一次风单元含燃烧器和煤粉汇集三通管,并对应一个一次风喷口,全炉共18个 2、燃烧器喷口改造 改造后将原36只燃烧器两两合一合并成18只,前后各9只。煤粉燃烧器由一次风管和弯头组成,一次风出口设置稳焰齿和周界风小扩锥 一次风煤粉气流通过入口方圆节进入,沿一次风管、弯头和喷口送入炉膛,在弯头和出口导向扩锥的作用下实现燃料分级,一部分煤粉面向炉内中心高温火焰,并与回流的高温烟气混合,其余在背火侧送入炉膛。周界风在燃烧器停运时可提供冷却用风保护,防止喷口结焦,且不妨碍炉内高温烟气回流至喷口根部,为燃烧初期提供着火热,促进煤粉着火燃烧 3、二次风改造 改造后拱下二次风采用圆喷口,向下倾斜30°布置,全炉共布置20只,前后墙各10只 改造后的拱上二次风和拱下二次风、三次风分别占总风量的38.27%、5.89%和14.27%,配合上炉膛燃尽风的进入,有利于形成合理的分级配风,使拱下主燃烧区域处于还原性气氛,对于抑制NOx排放也更为有利。炉膛四角靠近侧墙区域布置有二次风口和燃尽风口,形成了贴近侧墙的风墙,可在水冷壁壁面形成保护层,避免结焦和高温腐蚀 4、燃尽风系统改造 改造取消原有燃尽风系统,更换为直流+旋流燃尽风调风器,燃尽风调风器数量共22个,前后墙各11个,其中中间18个直流+旋流燃尽风调风器,角部4个直流风喷口 5、拱上二次风箱及风道改造 改造原拱上二次风箱,布置18个分风箱及挡板为燃尽风提供风量分配及调节 改造后的每个分风道的C小风道取消,仅保留A、B小风道 6、煤粉管道及其他设备 改造后燃烧方式改变,燃烧器一次风合二为一,数量由36只减少为18只 7、燃油装置、火检系统 改前燃油点火装置共18只,油枪采用蒸汽雾化,

文档评论(0)

docman126 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7042123103000003

1亿VIP精品文档

相关文档